张瑞江,翟 伟,周 宁
(1.开滦(集团)有限责任公司 煤业分公司通风部,河北 唐山 063000;2.华北理工大学,河北 唐山 063000)
煤炭是我国工业生产中的主要能源,预计2050年,煤炭能源将占比50%左右,所以煤矿开采的瓦斯安全防控问题不容忽视[1]。在国内外有很多学者对防控矿山瓦斯爆炸提供了治理方法。成辰欣,苏志刚等学者结合国内外工作面瓦斯治理经验,最终形成“U”型通风方式、横川预埋管路抽排采空区和上隅角瓦斯的抽采方式[2];马强,马钱钱等学者对顶板走向低位抽采巷抽采机理进行分析,给出了低位抽采巷设计原则,确定了王坡煤矿低位抽采巷布置层位[3];石增柱等采用了增加工作面风量、在工作面迎头施工瓦斯钻孔泄放、提高掘进工艺等综合瓦斯治理措施[4];付向明结合矿井实际情况,采用优化高位钻孔参数及钻孔施工顺序、改变套管直径等措施,达到有效治理工作面瓦斯的目的[5]。开滦集团唐山矿井深巷远,系统复杂,采空区与采空区相连通[6],采空区瓦斯涌出受大气压力影响的问题较为突出[7],矿井安全与外界大气压关联很大,当大气压力突然降低时,采空区瓦斯就会大量涌出,对矿井安全生产造成一定影响[8]。为合理控制工作面采空区瓦斯涌出量,减少采空区瓦斯对工作面涌出的可能性,唐山矿在Y484综放工作面进行了自动调压治理瓦斯的研究与探索,取得了一定效果。
唐山矿为高瓦斯矿井,2015年度矿井瓦斯等级鉴定绝对瓦斯涌出量为53.75m3/min,相对瓦斯涌出量为7.03m3/t[9]。现在主要开采矿井为5煤层、8煤层、9煤层,其瓦斯涌出量分别占矿井瓦斯涌出量的13.43%、34.25%、42.44%。其中Y484工作面为唐山矿岳胥区14水平工作面,东部为8241大巷、Y480运料边眼,南部为Y485采空区,西部为III下-7断层保护煤柱,北部为T1493采空区,上方为T1452、T1453采空区。工作面走向长度799m,倾斜长度153m,煤层倾角平均21°,煤层厚度平均11.5m[10]。工作面有效风量20.53m3/s,工作面瓦斯涌出量8.85~12.42m3/min,当地面大气压力急剧下降时,工作面瓦斯涌出量最大可达33.02m3/min。
Y484工作面通风系统:新风→9280→Y484风道外段→新170m带式输送机→Y484溜子道→Y484切眼→Y484风道→Y484架子道→Y485运料巷→9041回风巷→0044里下段→504→二号回风井。如图1所示。
图1 Y484工作面通风系统
为保持平衡状态,Y484采空区内的压力与巷道内的通风压力需要达到数值相持的状态。当外界大气压降低时,井下巷道的通风静压也随之下降,此时采空区内的压力高于通风静压而导致瓦斯大量涌出;如若保持采空区中瓦斯处于未涌出的状态,使其处于安全期,则外界大气压力不能处于降低状态,巷道内的通风压力要处于高于采空区内的压力的状态;只有当大气压力变化平缓,巷道内的通风压力与采空区内压力相对平衡,瓦斯均匀涌出时,整个井下巷道通风状态才是安全的[11]。从Y484工作面瓦斯涌出情况看,瓦斯大量涌出多发生在大气压力下降较为明显的时期[12]。
为了更好地对Y484井下矿井通风抽象的结构进行描述,采用能够简化多节点与多巷道,甚至还能简化未经过构图处理的通风网络图,这有利于实际问题的解决分析,Y484工作面通风网络如图2所示。
图2 Y484工作面通风网络
利用风表、秒表、皮尺、干湿温度计、矿井通风参数仪,现场测量静压、风速、干湿温度以及巷道断面面积,对测量数据进行分析整理,得出工作面通风参数基础数据,见表1。
根据表1中唐山矿矿井通风阻力测定结果,矿井进风段、采区用风段、矿井回风段通风阻力比例为4∶2∶4;通过Y484工作面通风系统及阻力测定结果进行分析,该采区进风阻力高达723.44Pa,工作面通风阻力为853.59Pa,采区回风阻力为195.68Pa,采区进风段、用风段、回风段通风阻力比例为4∶5∶1;因此,Y484工作面进风阻力、Y484工作面通风阻力、Y484工作面回风阻力比例约为5∶1∶4。Y484工作面进风阻力过大,容易造成工作面采空区瓦斯向外涌出,导致工作面回风瓦斯浓度增大。
利用计算机通风网络模拟软件,对Y484工作面未来的通风系统进行模拟计算,结果见表2。
表1 Y484工作面通风参数基础数据
表2 Y484工作面通风现状模拟数据
图3 大气压力与瓦斯浓度关系
2015年12月1日,Y484工作面因地面大气压力降低造成工作面回风瓦斯升高现象,如图3所示。根据图3可知,经过15h后,大气压强从103300Pa下降至102790Pa,平均下降速率40.7Pa/h,其中从11时至14时这一阶段,大气压强下降速率最大,达到100Pa/h的平均速率。从0时至11时期间,瓦斯浓度波动平稳,大约在0.3%上下波动,之后的四个小时内,瓦斯浓度明显出现上升趋势,以每小时0.11%缓慢上升,直到15h以后大气压达到最大值,瓦斯浓度呈现下降趋势,直到下降到与外界大气压相持平的状态,此时瓦斯浓度保持稳定水平。
Y484工作面三面环绕采空区,随着回采工作的进行,采空区越来越大,瓦斯涌出受大气压力影响较为明显。当地面大气压力缓慢下降(下降速率不超过60Pa/h)时,工作面瓦斯涌出变化较小;当地面大气压力连续下降超过3h且降幅超过80Pa/h时,工作面瓦斯涌出量逐步增大,导致工作面回风瓦斯浓度逐步升高[13]。
通过大气压力对工作面瓦斯影响分析,只要抵消地面大气压力下降速率,就可消除大气压力降低时对工作面瓦斯涌出的影响。结合井下生产实际情况,确定在0044里下段(采区总回风巷)安装调压风门,该地点既不影响生产、运输、行人,又能实现提高Y484工作面通风压力[14]。
安设调压风门后,在调压过程中需保证Y484工作面有效风量不低于16m3/s,在此基础上利用计算机进行通风网络模拟计算,结果见表3。
表3 自动调压系统使用效果模拟分析
考虑Y484工作面实际瓦斯治理需要,根据计算机模拟计算结果,调压风门分为6档进行控制,当大气压力降低时,逐档关闭调压风门,逐步提高Y484工作面通风压力,抑制大气压力降低对工作面影响,减小工作面瓦斯涌出,实现工作面安全生产。
在0044里下段安装铁制调压风门,预留调节口,通过风门运行实现调节断面的变化,达到提高工作面通风压力的目的。该调压风门可通过自动控制、远程控制、人工控制进行调节。风门安装形式如图4所示。
当工作面瓦斯浓度超过0.5%、大气压力下降速率达到55Pa/h或Y484工作面瓦斯增长速率为0.06%/h时,可能发生采空区瓦斯异常涌出。监控设备会将控制信号通过监控分站传输至PLC,PLC接受信号后对继电器执行动作,从而启动电动推杆旋转,缩小调节风门窗口面积,使得风门面积缩小,分档控制风门来提升工作面回风压力,抑制采空区瓦斯异常涌出[15]。
图4 调压风门设计
调压风门控制原理如图5所示。瓦斯传感器监测工作面回风巷与采区回风巷的瓦斯浓度,作为风门是否启动的依据;压差传感器监测风门两侧的分压,判断风门是否动作;位置传感器监测风门的移动状态;风门设置手动控制装置,设置限位开关,提升设备的可靠性。
图5 调压风门控制原理
0044里下段安装调压风门后,对调压风门使用效果进行了现场测试,测试结果见表4。
通过表4可以看出,在地面大气压力降低时,实施Y484工作面调压后,Y484工作面压力逐步提升,工作面有效风量逐步降低,回风瓦斯明显下降。
1)综放工作面的瓦斯治理,必须对工作面瓦斯涌出来源进行详细的分析,查找瓦斯异常涌出原因,采取有针对性的综合措施。通过对现场数据与系统测算结果分析得出,Y484工作面进风阻力过大,容易造成工作面采空区瓦斯向外涌出,导致工作面回风瓦斯浓度增大。
2)当工作面采空区面积较大时,大气压力的变化对采空区瓦斯涌出的影响较大,气压变化速率越大,对采空区瓦斯涌出影响越大。
3)综合考虑矿井工作面复杂情况,在0044里下段确定调压风门位置,进行调整采区系统通风压力,可有效控制采空区瓦斯涌出状态。