麦康750kw液压站国产化技改的可行性报告

2020-10-20 10:06白树清
写真地理 2020年16期
关键词:风力发电机组液压站国产化

白树清

摘要: 本文结合某风电场的实际案例,研究了麦康750KW风机技改国产液压系统后的安装与调试方案,结果表明安装国产化液压站后效果良好,能有效的减少故障的发生,提高了风机的利用率,减少了备件成本。

关键词: 风力发电机组;液压站;国产化; 安装与调试

【中图分类号】 TP601【文献标识码】A【文章编号】1674-3733(2020)16-0185-01

1液压站技改原因与分析

NEG麦康公司制造的NM750/48型风力发电机液压站主要由液压泵,电磁阀(2个),电子溢流阀、机械溢流阀、节流阀、压力传感器、液压站电机、蓄能器、突破阀(爆破膜)等部件组成,该风机液压站固定在风机的轮毂内,设计压力高压95bar起泵,100bar停泵,设计突破阀压力20℃时120bar,整体液压站要求压力精度较高,由于NEG麦康公司早已被维斯塔斯收购,其生产产品早已停产,其液压站备件在采购时很难在国际上寻找到产品供应商,导致备件供应稀缺且采购周期过长,另外进口液压站各个部件的相较国内产品费用也较高,大约是国产部件价格的3—5倍,同时NEG麦康NM750/48型风力发电机组液压站采取的电滑环供电到轮毂内,由于电滑环内部重要部件“碳刷”的特性,导致电滑环内碳刷磨损到一定时间后碳粉脱落,会导致内部短路,且碳粉很难清理,就需要更换整个电滑环,备件价格偏高,造成了风电场的备件成本增加及故障率的增加,频繁的损害、更换给风电场运营带来了非常大的经济损失。

在安全方面液压站放置在轮毂内,正常运行时会随风轮一起旋转,且人员检修时需要从机舱外进出轮毂进行消缺,危险性极大,是风电设备运行检修中一个重大安全隐患,被安装NEG麦康NM750/48型风力发电机的广大业主所诟病。风场通过国产化替代技改将彻底解决以上问题。首先将电滑环替代为国产油滑环;其次,成功将液压站移至机组机舱齿轮箱一侧空隙处安装;第三,梳理各传输管路的链接及控制回路的链接,做到安全可靠;第四,反复上机实验,确保替代部件安全可靠,满足风电机组的正常运行及安全需要。通过以上操作,成功解决了综上所提到的各种问题,如安全隐患问题(液压站由轮毂内移至机舱内);如故障率高问题(电滑环更换为油滑环,更加稳定);如备件采购困难及周期过长问题(国产化替代后整体液压系统为原进口液压系统价格的三分之一)等等。

控制回路NM750/48风机液压站电机供电采取的是由塔下24V经过整流桥整流后经电容到塔上控制柜,由电滑环供电进轮毂给电机的方式,技改方案计划去掉电滑环,由塔下供电后到塔上接触器线圈,接触器吸合后控制液压站电机。

2技改前准备

(1)就安全及运维等多方综合考虑,确定新液压站在机舱内的实际安装位置。

(2)现场实地测量好油管长度,测量滑环安装处连接法兰孔径,根据需要采购相应的油滑环、油管、连接法兰、固定板、接触器、电缆等附件。

(3)液压站及外购件、机加件到货后应检验,包括数量,规格,外观等。

(4)接口应进行提前的试装配,保证各螺纹接口正确无误。

3安装流程

(1)用风机内置小吊车将替代安装设备及工具吊至风电机组机舱内。

(2)确认液压站的安装位置,保证液压站距滑环距离不超过4米。

(3)在机舱底架上钻4-M12螺纹孔,用于固定液压站。

(4)把轮毂内原液压站、胶管、安装板拆除,把齿轮箱上的电滑环及电线拆除;并在主轴内胶管预先敷设好。

(5)安装固定法兰和油滑环,并与液压站用胶管连接。

(6)在轮毂内把安装板和油分配器安装好,连接液压缸和油分配器。

(7)检查所有螺栓和管接头是否拧紧,连接是否可靠。

(8)改变电机供电方式,从加热器控制箱引690V电源。在加热器控制柜上钻孔,孔直径及PG端子头需要匹配。确定电缆长度及线径,做好端子。

(9)安装电机启动器,接触器,连接三相电缆。

4调试工作

确保液压站各部件及液压回路连接可靠工作正常。控制回路NM750/48风机液压站电机供电采取的是由塔下24V经过整流桥整流后经电容到塔上控制柜,由电滑环供电进轮毂给电机的方式,技改方案计划去掉电滑环,由塔下供电后到塔上接触器线圈,接触器吸合后控制液压站电机。

4.1液压泵启动

点动启动电动机,观察压力表是否有压力,判定电动机转向是否与液压泵转向标志一致,确认后连续点动几次,无异常情况后按下电动机启动按钮,液压泵工作正常。

4.2系统排气

启动液压泵使电磁阀(14.1)(14.2)(14.3)得电,将系统压力调到10bar左右,使油液分别循环到各支路中,拧松液压缸的排气口,将管道中的气体排出;当油液连续溢出时,关闭排气口。重复上述排气方法2次,直到将管路中的空气排净为止。

4.3系统建压

液压泵电机(4)工作,由压力传感器(18)控制系统压力,当系统压力达到上限整定值105bar时,液压泵电机(4)停止工作。

4.4系统补压

当系统压力降低到压力传感器(18)的下限整定值(95bar)時,液压泵起动补压,直到系统压力达到压力传感器(18)的上限整定值100bar时,液压泵停止工作。

4.5电磁阀泄压

正常工作状况下,分别使电磁阀(14.1)(14.2)(143)失电,系统泄压正常。正常工作状况下,使(14.1)(14.2)(143)同时失电,系统能快速泄压。

4.6溢流阀试验

将液压站停泵值参数调整为110bar,启动液压泵使系统建压,观察压力表数值,系统压力不应超过105bar。

5结论

综上所述,通过多方的研究及反复的实验,成功将国产化替代产品用于到完全进口的风电设备麦康NM750/48型风力发电机中,并达到了与原液压站相同的性能。通过对液压站进行国产化改造后,将原有进口液压站替换,原有电滑环和两根滑环线去掉,采取从机舱内用油滑环直接供油到轮毂内各液压缸的方式,解决了风机因电滑环、滑环线损坏所致的液压故障,同时因液压站放置在机舱内,有效的降低了检修人员进入轮毂时的安全风险,另外因为液压站放置在机舱内检修人员可以在风速10M/S内进入到机舱内处理液压故障,使风机能够更稳定的运行。

参考文献

[1]萨澳液压柱塞泵维修的注意事项[J]. 李传启.工程机械与维修. 2009(08).

[2]双柱塞泵测控系统设计[J]. 王占锋,翁惠辉,舒福舟

仪器仪表与分析监测. 2020(01).

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