潘永华
摘 要:路基施工质量对于道路整体施工质量和建成后的使用性能、使用寿命等都有直接的影响。而路基质量在很大程度上要取决于路基填料。泥质粉砂巖是一种常见的路基填料类型,而其具有一定的特殊性质,可能会影响路基的稳定性。基于此,将泥质粉砂岩作为路基填料,应当做好质量控制。选择符合条件的路段先行试验施工,根据得出相关数据结果,进行工艺改良及验证,确保施工质量符合标准,然后全线推广应用。通过改良泥质粉砂岩的性质,优化施工工艺,能够满足施工要求,确保施工质量。
关键词:泥质粉砂岩;路基填料;质量控制;工艺分析
泥质粉砂岩是在浙江中部及湖北等地区有着广泛的分布,其中的主要成分包括粉砂质、泥质等。这种土质的特点是土内摩擦力较低、土体抗剪强度较小,受到锤击容易碎裂,泡水后容易崩解,脱水后容易开裂。在路基填料的选择上,这种材质的应用比较有限。但是在没有其它更好填料选择的情况下,对泥质粉砂岩加以改良,并采取合适的施工工艺,仍能够确保其作为路基填料的质量满足要求。对此,可在实际工程案例当中得到证明。
1 泥质粉砂岩作为路基填料的工程概况
以某市城市道路施工为工程案例,道路全场13.42km,是城市科技城建设及融合发展的重要公共基础设施[1]。项目总投资19.40亿元,建安工程费用14.12亿元。对当地开展地质勘察报告,结果显示道路以泥质粉砂岩为主要成分,泥质粉砂岩开挖59万m3,路基填方52万m3。按照过去的施工经验分析,泥质粉砂岩具有一定的特点,包括干湿循环对强度影响较大、水稳定性较低等,因此直接作为路基填料是不合适的。但是如果完全舍弃,将会造成大大增加施工成本,同时也会造成资源浪费的现象。基于此,结合当地实际情况和工程项目特点,采取相应的技术手段改良泥质粉砂岩,将其作为路基填料,并对施工工艺加以优化,从而满足工程要求,确保工程进度和工程质量,节省成本和资源。
2 泥质粉砂岩作为路基填料的质量影响因素
将泥质粉砂岩作为路基填料,应明确质量的影响因素,对其质量控制要点加以了解。在保证施工工期的基础上,根据现场实际情况,选取具有代表性地质条件的断面型式路段,开展路基开发填筑的试验施工。目的是对不同机具压实不同填料的施工组织、机械配套、碾压次数、松铺厚度、含水量情况等进行了解,对相关技术数据加以掌握[2]。并以此为基础,开始工艺改进及验证,保证施工质量满足要求,然后在全线推广应用。通过对比相关条件,选择某一路段泥质粉砂岩路基作为试验施工路段。此段路基为高填方区,与试验要求相符合。分析施工当中的质量隐患,总结泥质粉砂岩填筑质量影响因素。具体结果为:含水量偏高、施工方法不当、操作不规范不成熟、施工机具不合理、回填粒径较大、虚铺厚度偏厚等。其中含水量偏高、施工方法不当是最主要的影响因素。
3 泥质粉砂岩作为路基填料的质量控制工艺
3.1 控制含水率
将泥质粉砂岩作为路基填料,要控制好含水率。分别采集了不同路段的填料样本,对压实度、含水率之间的关系进行测定。结果显示,路基含水率没有达到最优结果的时候,压实度合格率相对较低。基于此,将含水率偏高的路基填料及时在现场翻晒,使其含水率降低[3]。同时对转向路基含水率测试规程进行编制,有专业技术人员,负责监测含水率条件。在严格控制泥质粉砂岩填料的含水率后,现场路基达到了100%的压实度,效果较为理想。
3.2 控制填料参数
对于泥质粉砂岩路基填料的各种参数,如粒径、厚度等,要做好控制。通过分析试验施工路段的技术数据,能够看出如果泥质粉砂岩开挖之后,没有充分完成崩解破碎,导致填料最大粒径在25cm以上,摊铺的时候松铺厚度超过40cm,就无法保证路基的压实度合格[4]。因此,需要严格把控泥质粉砂岩的破碎后粒径,确保其充分崩解破碎,最大粒径不能超过15cm,将填料当中的超径岩彻底清除,从而确保路基能够均匀压实。碾压过程中要插杆挂线,每个断面的松铺厚度,不要超过40cm,这样能够有效保证路基的施工质量。具体采取的措施是摊铺后先采用羊角碾压路机进行第一遍碾压,进行超径岩的再次破碎分解,直至满足填料的粒径要求,在采用钢筒压路机按实验确定的压实遍数进行碾压施工。
3.3 控制强夯措施
基于泥质粉砂岩自身特点,在完成填筑之后,其自然沉降期往往需要1年之久。而在施工当中为了保证施工质量和施工工期,完成泥质粉砂岩路基填料的填筑之后,需要采取有效的强夯措施,加快沉降和压实速度。通过采取强夯施工,可以是泥质粉砂岩孔隙率下降,缓解路基沉降的情况发生。但是在强夯施工布置夯点的时候,需要严格按照规范要求进行,采取梅花形点夯的措施,每次夯实完成后,也要将夯坑调平,从而避免后续发生再沉降,对施工进度及施工质量造成的影响[5]。强夯施工需要在施工现场做好监测,严格保证按照施工方案操作。在夯锤直径和质量选择、落锤高度设定、强夯机型号、夯点布置等环节中,都要做好控制,以保证质量。实际施工开展以试验施工路段得出的相关参数为基础,强夯所有行车道路基,对所有路基填方均整体强夯1遍。参数设定为,夯锤直径在2.2-2.5m,夯锤重量为15-18t,夯击能为3000kN·m,满夯均为1000kN·m,强夯能级点夯3000kN·m,强夯能击3000kN·m。采取二遍点夯、一遍满夯的方法,保证3000kN·m的夯击能,布置5m×5m的正方形插电。使用1/4锤印相切满夯。点夯夯击次数8击,满夯夯击次数2击。强夯之后,填方区-1.0m位置,达到了0.94的压实系数。完成所有强夯施工后,检查路基再沉降情况,结果发现基本没有再沉降情况发生,符合施工质量标准。
4 泥质粉砂岩作为路基填料的改良施工效果
采取有效的措施改良泥质粉砂岩,包括对填料含水率的控制,粒径及松铺厚度的控制,以及强夯施工措施的应用,控制强夯质量[6]。处理后重新统计路基施工情况信息,结果显示明显提升了施工效率。在改进施工工艺之后,提高了路基压实度,将路基沉降控制在5mm以下,与设计标准要求相符合。相比于传统施工工艺,减少了50%以上的路基沉降量。比较路基施工前后的情况,通过分析机械设备投入、劳动力投入、施工周期等条件,52万m3泥质粉砂岩填方处理后,相比于不改良而外购其它土方的方法,节省了312万元的施工成本,工期也缩短了至少2个月。
5 结语
在道路施工过程中,时常会遇到泥质粉砂岩作为路基填料的情况。为了保证施工进度,节省施工成本,可以结合现场试验施工的方法,以试验施工结果参数为依据,对泥质粉砂岩进行一定程度的改良,使其能够满足作为路基填料的质量。同时结合改进施工工艺,能够有效提高施工效率,保证施工质量,降低施工成本,取得更为理想的经济效益。
参考文献:
[1]吴颖峰.泡沫混凝土技术在公路路基填筑中的应用研究[J].浙江交通职业技术学院学报,2018,12(1):173-173.
[2]王瑞春,邓尤术.黄石粉作为一种路基填料的试验及应用研究[J].中国市政工程,2019,14(3):127-130.
[3]葛飞.浅谈中亚轮胎试验场轻质路堤施工工艺及质量控制[J].建筑工程技术与设计,2017,39(28):152-153.
[4]李丁可.膨胀土石灰改良路基填筑工艺与质量控制试验研究[J].路基工程,2018,14(3):106-108.