张 星
(山西省晋城煤业集团长平煤业有限责任公司, 山西 晋城 048406)
长平洗煤厂经过多年的运行,现有的配煤自动化系统已经难以满足矿井生产需求,并且存在诸多问题。因此,长平洗煤厂有必要对配煤自动化系统进行改造,实现高效生产、节能减排。
1)长平洗煤厂井下煤质波动较大且变化频繁,末煤产品灰分不好控制。为满足洗煤厂生产需求,需要进行配煤,而目前配煤完全依靠人工配置,煤质无法得到有效保证。配煤是在产品仓下通过人工控制不同品种(高灰末煤、低灰末煤、洗末煤)的给煤机的给入量来完成配煤的,配煤的可靠度和精度都无法得到保证。
2)长平洗煤厂作为流程工业,任何设备故障均可造成系统停车,甚至发生安全事故,会对洗煤厂造成重大的损失,给工作人员带来极大的安全隐患。
根据长平洗煤厂实际生产需求规划整体设计方案,针对现有末煤系统进行配煤自动化改造,达到配煤精度和可靠性的要去,满足生产需求,保证企业经济效益。
对山上产品仓高灰仓下5105、5107给煤机和低灰仓下5109、5111给煤机电液推杆进行改造,增加行程传感器测量推杆当前位置,将推杆就地手动改造为远程手动控制方式,完成自动配煤系统中执行机构电液插板的改造。
首先在山上3号点配电室对精煤上仓控制系统PLC站进行改造,增加模拟量输入模块IC694ALG221以及IC695ALG223用于接收电液推杆行程返回值以及灰分仪灰分信号和煤层厚度信号。其中灰分仪厚度信号返回地址为AI250,采用的是4~20 mA信号,灰分仪灰分信号返回地址为AI261,采用的是 4~20 mA 信号;5105、5107、5109、5111电液推杆行程返回值分别对应AI257—AI260,采用的是4~20 mA信号。电液推杆控制每台给煤机均有伸长和缩短两个命令,一共对用8个动作,地址为Q115-Q122。3号配电室控制改造图如图1所示。
图1 3号配电室控制柜改造
接着对现场电液推杆配电柜进行改造实现电液推杆远程控制,同时通过程序实现停给煤机后自动关闭闸板。在现场伸长和缩短按钮上并联中间继电器触点,中间继电器线圈接入PLC数字量输出模块即可实现远程控制[1]。
采用S_ITI函数块的方式编写转换子程序实现电液推杆位置测量及转换,其中FT(偏置)参数解决安装不是零点的问题;采用TGD标签组的方式实现上位机显示,在原画面给煤机图标click事件调用。其中推杆伸长和缩短控制是通过按下画面中按钮实现的,根据按下的时间长短来进行长度调整,矿方提出采用直接输入数值即可进行推杆控制。于是利用推杆动作参数为50 mm/s,编写程序完成了该功能。电液推杆远程控制及行程显示示意图如下页图2所示。
将原山上5198皮带上的灰分仪移至山下装车皮带5605皮带上,同时对灰分仪进行改造,增加C型架和探测器,使得其可以测量钢丝带上面煤的灰分。同时在装车站安装研祥工控机IPC810,取灰分仪主板上的灰分输出信号通过RS422传输到上位机电脑上,用于灰分数据的显示。去灰分仪主板上的4~20 mA灰分输出信号传输到6号配电室PLC上,实现灰分数据的实时采集,为自动配煤灰分数据检测作为依据。通过对灰分仪改造后测量值与采样值的对比分析,灰分仪的均方根误差满足、低灰分原煤(灰分<25%)<±1.0%。高灰分原煤(灰分<45%)<±1.5%的要求。重介选煤工艺的精煤,若残介量波动<1.0 kg介质/t<±0.6%,达到了预期的改造效果,可用于指导配煤自动化系统的运行[2]。
图2 电液推杆远程控制及行程显示示意图
对山下产品仓下 5506、5511、5512、5516 给煤机进行变频改造,原给煤机采用接触器直接启动控制,改造为采用变频器进行控制,进而可以通过对频率的调整实现给煤量的准确控制。
在 6 号点配电室针对 5508、5511、5512、5516 给煤机进行变频控制改造,拆除原有电机综合保护器,同时设计变频控制原理图及接线图,在原PLC控制柜中增加GE Rx3i PLC模块以及完成接线,实现给煤机远程变频控制。
变频器器选用西门子G120系列11 kW,660 V,采用VVVF控制方式,其中变频器接线原理图如图3所示,一台变频器带两台振动电机,图中接线主要是对变频器的启动、运行及故障返回、速度给定及返回进行标示。图3-1为24 V DC控制回路接线图,主要对给煤机状态、变频器状态及接触器状态以及电源信号进行标示。图3-2为220 V AC控制回路图,主要对给煤机上电、启动停止、故障联锁信号进行标示。
图3 变频器接线原理图
1)对系统中的给煤机插板电液推杆和灰分仪进行改造,实现远程手动控制方式,大大地提高了配煤效率和安全性,并实现灰分数据的实时采集,为自动配煤灰分数据检测作为依据。
2)随着洗煤厂生产能力和煤炭品质的不断提升,应不断地对配煤自动化系统进行优化改造,确保高效安全生产和节能减排。