李海波董林洋朱海燕
(河北邯峰发电有限责任公司,河北 邯郸 056200)
某电厂1号机组为成套引进德国西门子的HMN系列、660 MW亚临界、一次中间再热、纯凝汽式反动汽轮发电机组。发电机冷却方式为水氢氢,定子绕组水内冷,转子绕组采用氢内冷,定子铁心和其他构件为氢冷。1-5号为汽轮机支撑轴瓦,6-8号为发电机励磁机支撑轴瓦,轴系分布如图1所示。
图1 汽轮发电机轴系分布
3月16日,电网频率正常,1号机组负荷430 MW平稳运行,汽轮机6号、7号、8号轴瓦突发异常振动,轴瓦附近检查无异常声音。振动呈4~5 h周期振动,异常振动趋势如图2所示。异常振动持续36 h后消失。4月4日异常振动再次发生,特性基本一致,振动幅_值见表1。
图2 6-8号轴瓦异常振动趋势
产生振动的原因比较多且复杂,检测系统测量到的振动是多种因素共同作用的结果。比较常见的异常振动诱因,包括但不局限于汽流激振[1]、轴系的质量不平衡(转子弯曲、转子上零件松动、动静摩擦)、电磁力不平衡和支撑系统刚性变化[2]。依据以上理论,技术人员根据异常振动发生时候的振动趋势图、频谱图和极坐标图,对出现的异常振动进行分析。异常振动发生时负荷平稳无波动,可以推断异常振动与汽流激振无强相关性[1]。
表1 机组6-8号轴瓦振动幅值表
转子配重不平衡导致的异常振动,一般在汽轮机变速中体现[3-4],如果在机组运行期间发生,往往伴随剧烈振动,达到跳机保护值[2]。转子热变形,转子永久性弯曲或联轴器连接质量不佳产生振动,在机理上也产生了质量不平衡[5],由于此汽轮机组已经连续运行20个月,且异常振动呈规律性变化、没有达到跳闸值,结合异常振动发生时,现场并无动静碰摩声音,可以断定此异常振动与转子配重不平衡无强相关性。
异常振动发生时候的振动趋势图(图2)、频谱图(图3)和极坐标图(图4)中,可见大量工频分量、少量二次分量和极少量的多次倍频分量,未见明显半频分量,通过理论分析判断发生了轻微的转轴与轴封或转轴与油挡碰摩。
图3 6-8号各轴瓦异常振动频谱瀑布
图4 6-8号各轴瓦异常振动极坐标示意
振动试验采取电厂TSI设备(Vibrometer VM600)和独立振动信号采集系统(Bently Nevada Adre 408DSPi)相结合的方法进行。振动数据来自于电厂TSI原始数据和3个独立系统的振动探头(B&K VS080)。
试验方案:机组负荷调整试验、发电机压紧油油温调整试验、发电机密封油压紧油流量调整试验,试验数据全部来自电厂TSI系统未经处理的原始数据,同期监测汽轮机基础台板和发电机地脚的振动。
3个独立系统的振动探头,结合配套磁吸底座分时复用的进行同期监测:当固定在6号、7号、8号轴承壳和基座,采集发电机轴承座外特性;固定在发电机外壳螺栓接合面和发电机本体基础平台,采集发电机定子外特性振动数据。将独立探头数据,结合TSI数据一并进行分析。
2.2.1 负荷调整试验
将有功功率和励磁电流尽可能降低、有功功率不变增大励磁电流、有功功率至最大励磁电流网调调整,在此3种工况下,实时采集数据。
在进行变负荷试验期间,6-8号轴瓦振动矢量有明显变化,但该变化处于较低水平,未见与异常振动相似的振动。由此判断,异常振动的发生与机组负荷的变化无强相关性。
2.2.2 压紧油油温调整试验
调整压紧油油温由运行期间38℃降低到33℃,而后恢复到正常值,实时采集数据。
发电机振动超标时的环境温度比本次试验时的环境温度要低,密封油温调整试验期间,各轴瓦的振动矢量有明显的影响,但所有振动值亦处于较低水平,未见与异常振动特征相似的振动。试验证明压紧油的温度的变化不是引发异常振动的主要原因。
2.2.3 密封环压紧油流量调整试验
流量调整分为励磁侧和汽轮机侧,汽轮机侧由正常运行值260 L/s梯度降低30%直至0 L/s,后恢复到260 L/s;励磁侧由正常运行值230 L/s梯度升高30%至290 L/s后,再梯度降低30%直至80 L/s,然后梯度30%恢复到正常运行值。
在调整励磁侧压紧油流量时(处在7号轴瓦处),监测到与机组异常振动具有相同特征段的振动。如图5所示,可以看到轴系发生了明显的规律性振动,随着励磁侧密封油流量降低振动升高,恢复到正常流量过程中,振动也趋向平稳。如图6所示,在振动频谱瀑布图中,亦可以发现以上规律。在图7所示的极坐标图中,同样出现了和异常振动具有高度相似特征的振动。
图5 6-8号轴瓦压紧油流量调整试验振动趋势
图6 6-8号轴瓦压紧油流量调整试验频谱瀑布示意
图7 6-8号轴瓦压紧油流量调整试验极坐标
通过降低励磁侧密封油流量试验,在振动趋势图、频谱图、和极坐标图中,出现了和3月16日异常振动相似的振动特征。
通过以上试验可以证明:降低励磁侧密封油流量,与机组异常振动的发生有明显的相关性。
此外,全部试验过程中,独立探头B&K VS080监测到8号轴瓦瓦振幅值较高,有3次和多次谐波成分,说明8号轴承座和基础台板的固定不牢固。
通过上述分析,调整1号机组7号轴瓦密封压紧油流量为建议值,力矩校准发电机侧所有地脚螺栓,截至2020年7月9日,再无异常振动。
为找寻异常振动的原因,研究了振动机理,并围绕发电机轴系系统进行了试验,通过多种方法分析数据,最终在不停机的情况下,通过调整励磁机密封油环流量解决了异常振动,对相关类型汽轮发电机组不停机解决异常振动,有积极的借鉴作用。同时,提供了独立振动探头,同期监测基础台板振动,并将此监测信号并入到问题分析中,为解决汽轮机组异常振动的查找,提供了一种方法。