陈永震
摘 要:一八九〇煤矿综采工作间回收支架采用扩通道,绞车配合拉运将被回收支架拉至平台装运,经常发生倾斜歪倒等,给回收工作带来诸多安全隐患,因此要消除拉运液压支架时支架底座堆煤矸给拉运回收带来的困扰,消除安全隐患,缩短回收工期,降低回收成本。
关键词:综采工作面;回收支架方法;技术应用
1回收工作面概况
1890煤矿16111回收工作面位于矿井一水平、一采区6#煤层。水平标高: +1725m-- +1790m, 工作面平均走向长度1443m,倾斜长度220m,煤层平均倾角15°,煤层平均厚度4.0米。
2以往回收支架方法
一八九〇煤矿综采工作面回采结束后在回收液压支架时采用两台39t绞车拉运。工作面支架回收通道底板松软、支架与底板摩擦力大等因素,在回收提升支架时,底座堆煤矸、支架歪倒等现象,随即出现如下问题:
(1)随着液压支架沿煤层底板的拉运,回收通道内煤层底板被液压支架底座越堆越深(深度可达1.5-2米),此时巷道全高4.5-5米,不利于巷道煤帮锚杆支护,易造成片帮、冒顶。
(2)随着巷道高度的增加,巷道底板出现不平整的矸石对支架产生不均匀的反作用力,致使拉运液压支架时因支架受力不均匀出现支架被拉倒的现象。支架拉倒后复位困难,人工处理时,危险性大。
(3)因支架底座堆煤矸使巷道高度增加,造成液压支架拉运到位后装平板车运输时装车困难。人工使用单体柱、推拉缸、吊葫芦协助装车时危险性大。
(4)因存在以上问题,工作面回采结束后回收时,回收工期较长(一般为两个月),回收成本高。
3改进的支架回收方法
3.1目的
消除拉运液压支架时支架底座堆煤矸给拉运回收带来的困扰,消除安全隐患,缩短回收工期,降低回收成本。
3.2技术方案
用20mm厚度的铁板及11#工字钢加工成滑靴,在滑靴前端开孔。在单体柱的作用下将滑靴置于液压支架底部,39t绞车同时拉运液压支架及滑靴,消除支架底座堆煤矸现象。
3.3有益效果
消除了拉运液压支架时支架底座堆煤矸给拉运回收带来的困扰,同时消除了安全隐患,由原来每班回收提升2组支架提高了4组支架,工效提高了一倍。
4附图说明
5具体实施方式
(1)采用20mm厚度的铁板截割一块1500mm×1200mm(长×宽)的铁板;
(2)将截割的铁板沿长边距边300mm处压弯,压至夹角约为155°
(3)再采用20mm厚度的铁板截割两块300mm×200mm(长×宽)的铁板,将其分别焊接在1500mm×1200mm(长×宽)的铁板压弯部位,铁板外边缘对齐。
(4)截割4段11#工字钢,长度为300mm,两两为一组分别焊接在已焊接的300mm×200mm(长×宽)的铁板的边缘,组内工字钢上下排列,焊接好后在并排焊接的工字钢中部开φ50mm孔洞,用于栓链条或钢丝绳用;
(5)在滑靴前部边缘开3个φ80mm孔洞,用于栓链条或钢丝绳用,至此完成滑靴的加工;
(6)在单体柱的作用下将滑靴置于液压支架底部,39t绞车同时拉运液压支架及滑靴,实现液压支架的流畅拉运。
6现场应用的效果
消除了拉运液压支架时支架底座堆煤矸给拉运回收带来的困扰,同时消除了安全隐患,实现液压支架的流畅拉运。
7适用范围和应用前景
适用于煤矿综采工作面回采结束后液压支架的回收拉运,应用范围较大,前景广阔。
结束语
本文分析了1890煤矿16111回采工作面采用扩通道和绞车将回采支架拉至平台装运中的问题。针对回收放顶煤过程中存在的问题,提出了相应的对策。采用回收放顶煤技术,从工作面中部开始回采,不仅减少了施工工序,节省了人力,提高了回采作业的安全系数,而且降低了成本,加快了回采周期。在同等条件下,综采工作面支架的回收与拆除具有推广应用价值。
参考文献
[1]机采悬移支架改炮采悬移支架方案设计与施工[J].钱建峰,信长松,陈晓磊,李欣.煤炭工程.2012(09)
[2]综采工作面液压支架作为掩护支架快速回撤技術研究[J].马震,杨月飞.煤炭工程.2013(04)