导热油循环泵滚动轴承故障分析

2020-10-10 07:17水龙钟凯诚李进
凿岩机械气动工具 2020年3期
关键词:保持架工频停机

水龙,钟凯诚,李进

1 概述

某化工厂导热油循环泵机组,配备3台导热油循环泵,电机型号为TYPEJHM-315M-2,功率为132 kW,转速为2980 r/min,是由六安江淮电机有限公司生产的变频三相异步电动机;采用悬臂离心泵,泵两端轴承用6312。由于其他原因,只在泵端安装两个在线传感器,见图1。

2 背景介绍

该设备于2019年6月1日开始上线西安因联的在线监测系统,该系统采用振温一体式传感器,能有效地采集设备各种特征值。

设备于2019年9月16日维修,至2019年11月2日再次停机维修,仅仅只运行了33天,11月4日再次维修,这次维修更换了轴承、轴、轴承悬架,在9月16日维修后运转时,泵非驱动端速度有效值依然较高,速度有效值趋势图见图2。

从图2可知,该点速度有效值从10月28日开始陡然上升,在11月1日又有小幅的上升。

图1 现场设备图

图2 泵非驱动端速度有效值趋势图

由图3和图4可知,在10月24日以前,该设备加速度和加速度包络峰值均不高,自24日开始,加速度包络峰值开始上升,10月29日加速度峰值开始上升。在设备运行期间,工况稳定,工艺未做任何调整,11月2日21:23左右,设备停机,11月4日拆机维修。

3 频谱分析及结论建议

由图5、图6和图7可知,在10月15日加速度包络频谱中还能看到轴承的各种轴承缺陷频率,而到了10月29日只能看到工频及其谐频,到15次谐频之后几乎再看不到了,而其中1倍频、2倍频最高,再到11月2日加速度包络频谱中能看到更多的高次谐频,并且高次谐频的峰值也明显增加许多。

图3 泵非驱动端加速度峰值趋势图

图4 泵非驱动端加速度包络峰值趋势图

图5 10月15日泵非驱动端加速度包络频谱图

图6 10月29日泵非驱动端加速度包络频谱图

从图8、图9和图10三个不同时期的速度有效值频谱图中,可以明显看到轴承间隙的变化趋势。

图7 11月02日泵非驱动端加速度包络频谱图

图8 10月15日泵非驱动端速度有效值频谱图

图9 10月29日泵非驱动端速度有效值频谱图

图11中加速度频谱图中低频区域能看到该设备的工频及其谐频,高频区域存在看不到幅值的“跺草堆”;图12中加速度时域波形中已经存在很明显的以工频为周期的冲击,频谱中主要是频率幅值的增加,高频区域“跺草堆”消失;图13中加速度时域波形中除了以工频为周期的冲击外,还存在更高频率的小冲击,频谱中频率的幅值进一步增加。

机组加速度、加速度包络先后在10月24日以后开始上升,中间有段时间其值较低,通过查看频谱发现,高频区域看不到任何频率成分,只在低频区域看到工频及其谐频,如图14所示。

图10 11月1日泵非驱动端速度有效值频谱图

图11 10月15日泵非驱动端加速度时域波形图及频谱图

图12 10月29日泵非驱动端加速度时域波形图及频谱图

图13 11月02日泵非驱动端加速度时域波形图及频谱

图14 11月01日泵非驱动端加速度频谱图

图15 10月8日~11月2日泵非驱动端温度变化趋势图

由图15可知,泵非驱动端温度从10月31日08:59开始上升,11月1日07:14开始急速上升,一个半小时,温度上升5°,最高峰值达到83.76°。经过分析,得出滚动轴承保持架损坏后导致泵端温度上升,且轴承间隙已经过大,建议厂方立即停机,检查维修,以免造成更严重的后果。

4 结论正确性验证

2019年11月2日21:26左右该设备停机,11月4日厂方对该设备进行拆解维修,拆开设备后,发现轴承保持架碎裂,其中一小块保持架窜到轴承外圈与轴承悬架的间隙中,轴出现不同程度的磨损,拆解结果证实了之前的判断结论。现场拆解见图16、图17。

图16 损坏的轴承及轴承悬架

5 结束语

通过分析该事故案例的三个不同阶段,可以得出以下结论:

(1)第一阶段轴承外圈和轴承悬架配合间隙较大,此时就应停机检查维修;

图17 磨损的轴

(2)第二阶段轴承内圈和轴配合间隙较大,出现碰磨现象,这时需要及时停机检查维修;

(3)第三阶段轴承保持架碎裂,这时设备必须立即停机检查维修。

假如能及时在设备出现故障的第一时间对设备进行停机检查维修,就会避免后续设备故障的发生以及轴的损坏,为企业节约成本。

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