多级离心泵密封件磨损对运行效率的影响实验

2020-09-24 06:19:30陈明华张少锋
设备管理与维修 2020年15期
关键词:密封环密封件衬套

陈明华,何 杉,张少锋,叶 剑,李 进

(1.中海油能源发展装备技术有限公司机电中心,天津 300452;2.北京天际翔达科技有限公司,北京 100176;3.中海油天津化工研究设计院有限公司,天津 300131)

1 实验背景和目的

海上平台关键泵类采取状态维修的方式,20%以上的设备大修周期延长到20 000 h 以上,但长周期运行的设备密封件会逐步磨损。内部部件的均匀磨损,在设备振动状态监测数据方面并没有直接特征,但设备已存在效率下降、能耗上升的问题。如何合理安排大修时间点,成为采取状态维修策略后,设备管理面临的重要问题。为此,通过实验研究的办法,研究多级离心泵动静配合密封件泄漏对设备效率的影响,为安排合理大修周期提供依据。

2 泵体结构及机组主要参数

(1)实验设备采用海上平台实际使用的一种泵型,泵体水平中开、叶轮分高压和低压两端对置的KHP115-55×7 型多级离心泵(图1)。泵内主要密封件包括叶轮前密封换、后密封环、以及高压段与低压端之间的中间衬套。

图1 KHP115-55x7 多级离心泵

(2)泵机组的主要参数见表1。

表1 多级离心泵机组主要参数

3 实验装置、实验原理、方法及步骤

3.1 实验装置

多级离心泵实验装置组成主要包括泵实验台、潜水泵、管路回路、循环水池、控制系统、数据监测系统等,如图2 所示。

图2 多级离心泵实验装置

3.2 实验原理

泵的总效率η 等于容积效率ηv、水利效率ηh和机械效率ηm三者的乘积,见式(1)。本实验研究叶轮前密封、叶轮后密封、中间衬套在不同磨损条件下容积损失对总效率的影响。查阅相关资料可知,理论上,扬程是容积损失的二次函数,见图3。

由实验用多级离心泵的结构可知,可造成内部泄漏损失的主要部件包括叶轮前、后密封以及高压段与低压端之间的中间衬套。叶轮前、后密封泄漏时,由叶轮出口经前密封回流本级叶轮入口,经后密封回流叶轮与隔板间隙。中间衬套泄漏时,流体则由高压段经中间衬套回流低压段叶轮后密封。

图3 扬程-容积损失曲线

3.3 实验方法

调节设备运行参数,保障入口参数(阀门开度、入口压力、入口流量)、出口阀门开度、出口流量相同的条件下,分别测试正常工况,实验件轻度磨损、严重磨损条件下的电气参数、出口压力及性能参数,其中性能参数中的效率为总效率;具体测试参数见表1。轻度磨损和严重磨损均参考同型号设备拆检维修数据,其中轻度磨损实验将密封件外圆车去0.4 mm,严重磨损将外圆车去1 mm。

表2 实验数据

表3 泵机组主要参数及参数变化情况

3.4 实验步骤

分别测试正常条件下(部件无磨损)、前密封环轻度磨损、前密封环严重磨损、后密封环轻度磨损、后密封环严重磨损、级间套轻度磨损、级间套严重磨损等情况下的机组运行参数。

4 实验数据

实验数据见表2。由表2 记录数据可得泵机组主要参数及参数变化情况(表3)。

5 多级离心泵测试数据对比分析

(1)泵的入口管在地下水池,水位波动和循环水流导致吸入压力(真空度)有3~5 kPa 的波动,在相同阀门开度下吸入流量有0~1 m3/h 的偏差。流量数据对比时,流量数据不是与正常工况对比,而是出口流量与入口流量数据对比,因此并影响数据分析,依然可认为各组数据是在同等工况下的测试结果。

(2)前、后密封环、中间衬套磨损,出口流量与入口流量的差值为0~1 m3/h,差值很小,但总体体现出泵的实际出口流量因内部泄漏略小于入口实际流量(部分数据出入口流量相等,与流量表的精度有一定关系,是本实验测试仪表选用需改进的地方)。

(3)前密封环、中间衬套磨损,电机电流显著上升,电机转子负荷增加,负荷增加与磨损程度正相关;后密封环磨损,电机电流下降,与磨损程度负相关,这与后密封环泄漏介质没有直接进入入口流道有关。

(4)前、后密封环、中间衬套磨损,出口压力、扬程、效率显著下降,并与磨损程度变化趋势一致;同等磨损程度下,前密封环、中间衬套对出口压力、扬程、效率的影响比后密封环影响大1 倍以上。

6 结论

(1)前密封环、后密封环、中间衬套磨损对流量影响很小,即对容积效率影响很小。

(2)前密封环、后密封环、中间衬套磨损,造成的内部泄漏量很小,但对出口压力、扬程、泵效影响很大,符合理论上扬程与容积损失的二次函数关系。前密封环、中间衬套磨损但对出口压力、扬程、泵效影响比后密封环磨损影响更显著。

(3)实验方法是分别实验各部件磨损对设备效率的影响,实际运行中的设备,各部件磨损进程基本是同步进展,因此设备的效率变化应是三者之和。依据实验数据,当多级离心泵内部密封件轻度磨损时,效率下降13%;严重磨损时,效率下降22%。在严重磨损条件下,若设备连续运行4000 h,因效率下降设备增加的能耗成本为90 kW×4000 h×0.8 元×0.22=63 360 元。

7 建议

(1)泵内密封件磨损时,出入口流量差值变化很小,由此难以判断设备内漏情况。可对比相同工况下设备的出口压力、扬程、功率数据变化情况,半定量判断设备的内部密封件磨损泄漏趋势及严重程度。

(2)状态维修的设备,不宜单纯追求设备的长周期运行,应综合考虑设备运行周期、设备机械可靠性、性能状态及能耗、设备大修成本,以确定合适的设备大修时间段,同时保障设备运维的可靠性与经济性。根据实验数据,在设备达到严重磨损阶段时,应尽早安排设备大修。

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