叶绍锋 张林渠
摘要:某电厂6kV燃油泵房变压器高压侧开关零序保护动作后,运行维护人员开展现场故障排查和处理,由于未真正查找并消除的故障点,造成6kV开关再次发生两次零序保护动作,后对长距离电缆故障点进行全面排查,最终检查到电缆故障点;通过典型案例分析,对长距离电缆6kV开关零序保护动作后的检查处理具有普遍的借鉴意义。
关键词:6kV;零序;动作;电缆;处理
0 引言
某电厂三期燃油泵房380VPC由A、B兩段组成,电源分别来自三期6kV公用56A和56B段,高压侧开关为F-C开关柜,编号分别为66047和66048,采用WDZ-440低压变综合保护测控装置;变压器容量为400kVA,接线组别D/Yn-11,高压侧零序CT变比300/5 A,高侧零序过流倍数以0.2A为基准,整定值为0.83倍,保护延时0.3s。
1 三次跳闸及检查处理经过
1.1第一次跳闸
8月3日0:33,三期A燃油变高压侧66047开关跳闸。
0:40值班员汇报燃油380VPCA段已失电,电源进线开关387015未跳闸。
0:45检查66047为高压侧零序保护动作;零序过流倍数为44.15,折算零序保护动作电流为529.8A,计算如下:44.15×0.2×300/5A=529.8A。
0:48测试变压器高压侧绝缘合格(25MΩ)。
1:15维护人员检查PCA段母线绝缘正常,外观检查变压器无异常后,通知运行对变压器恢复送电。
1:20合上A燃油变高压侧开关66047,恢复燃油PCA段运行。
1.2第二次跳闸
1:30燃运值班员启动燃油泵A。
1:32 66047开关再次跳闸。
1:43检查为高压侧零序保护动作,零序过流倍数为1.83。
1:57检查燃油泵A开关,发现接触器三相触头烧损,将开关柜拉出,准备处理。
2:20维护人员错误地分析认为,故障点为燃油泵A开关接触器,并通知运行人员恢复供电。
1.3第三次跳闸
2:30合上66047开关后立即跳闸。
2:43检查为高压侧零序保护动作,零序过流倍数为8.51。
2:50值长要求暂停对送电,组织技术讨论判定:燃油变压器高压侧发生了接地故障。
4:20再次测试变压器高压侧绝缘合格(22MΩ)。
5:10由于保护动作原因不明,暂停检查和处理。
2 电缆接地点的查找
(1)次日,维护人员对开关保护校验正常,做A燃油变色谱分析、绝缘、耐压、直阻测试等正常。
(2)再次单独对燃油变高压侧电缆测试绝缘,A、B、C三相分别为40MΩ、1000MΩ、1000MΩ,A相绝缘相对偏低,初步判定,A相电缆可能存在故障。
(3)燃油变压器高压电缆走向示意图见图1,电缆经过三期输煤、煤场区域、一二期输煤等,均用电缆盖板遮盖,电缆故障点的查找很难进行。
(4)分析认为,输煤电缆桥架位置较高,工作量大,加之近期未出现火情和桥架垮塌等状况,电缆故障的几率很小。
(5)分析认为,电缆通过煤场区域是薄弱环节,发生硫化机掉落,损伤电缆可能性较大,故障点应该存在放电痕迹。
(6)综合分析,决定对煤场区域电缆进行排查,煤场分区电缆盖板图见图1。当检查到煤场1号区域时,发现燃油变电缆存在明显放电痕迹,高压电缆放电图见图2。
(7)故障点位于1号区域标示牌下面,其中一颗标示牌固定铆钉明显放电,故障点已找到。后续对其它电缆盖板检查,未发现其它故障点。
(8)对该电缆绝缘处理后,三相电缆绝缘恢复正常(1000MΩ)。
3 电缆破坏事件调查
(1)一个月前,为方便斗轮机人员看清煤场分区,输煤专责在电缆盖板上新增倒“V”字形标示牌,如图2所示。
(2)安装前对标示牌安装进行了示范:将电缆盖板取下,用手钻对标识牌钻孔,用铆钉固定,再将电缆盖板盖回去,随后由两位操作工按此方法安装。
(3)对操作工调查了解到,由于急于下班,最后几个标示牌,就没有将盖板取下,而是直接用手钻在电缆盖板上钻孔;依据此交代认定,在安装1号标示牌时,其中一个钻孔钻入了电缆。
4原因分析
(1)第一次保护动作分析:手钻将A相电缆破坏,电缆绝缘降低击穿;保护动作电流大,将嵌入到电缆中的铆钉冲开,铆钉脱离金属电缆,因而故障后测试绝缘仍然合格,并重新投入运行正常。
(2)第二次保护动作分析:盖板随着支架振动,铆钉逐渐向电缆洞口下移,铆钉触碰到A相电缆金属,A相再次接地,保护跳闸。
(3)第三次保护动作分析:保护动作铆钉被弹开后,又一次返回与金属接触,开关合闸时,发生第三次保护跳闸,故障电流将铆钉抛开,导致对电缆绝缘测试仍为合格。
5 暴露出的问题
(1)对操作工安全技术交底不到位;管理人员未交待直接在盖板上钻孔的极大危害性,除破坏电缆外,可能直接引发人生触电伤亡事件,导致操作工安全意识不强,在运行电缆上进行打孔操作。
(2)未履行工作许可单手续;运行标示牌安装作业,未在运行值班员处履行工作许可单手续,现场作业失去监管。
(3)维护人员检查不到位;第一次跳闸测量绝缘合格后,维护人员未认真进行检查,在故障原因不明的情况下通知运行送电。
(4)维护人员业务技能欠缺;高压侧零序保护动作,维护人员错误地检查认为是低压侧油泵电源开关故障引起,造成误判。
(5)运行人员盲目送电;第一次保护动作原因不明的情况下,运行人员盲目送电;第二次保护跳闸后,运行人员没有测量绝缘,没有发现维护对故障原因的误判,导致再次误送电。
6 整改措施
(1)强化安全技术交底;按照“谁使用谁负责”和“四不伤害”原则,在工作开展前,做好详细安全技术交底。
(2)履行工作许可单手续;办理工作许可单手续,强化值班员对操作工现场作业监管。
(3)严格执行保护跳闸检查规定;对于保护事故跳闸,必须认真查找故障原因,严禁故障原因不明,强行送电。
(4)开展继电保护专题培训;开展继电保护专业理论学习,提升维护人员业务技能。
(5)严格执行现场操作规程;开展运行人员业务技能培训,规范现场操作和事故处理。
参考文献:
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[2]葛爽,倪颖.6kV零序保护越级跳闸原因分析及防范措施[J],电工技术,2016(7):104-105.
[3]宋海波.输煤6kV电源开关越级跳闸事件的分析[J].电力安全技术,2015(1):20-21.
[4]张树权,张小宁.一起6kV零序保护动作原因分析[J].华北电力技术,2011(3):46-49.
作者简介:叶绍锋(1975-)男,技师,专科,主要从事火电厂电气运行工作,主要研究发电厂6kV厂用快切装置运行可靠性分析,发电机定子接地处理等。
张林渠(1976-)男,高级工程师,大学本科,从事火电厂生产管理工作,主要研究开关防跳跃管理,变频器调速装置管理,发电机励磁系统管理等。