金强
摘 要: 针对静安堡油田沈84-安12块油藏储层非均质强、注水数率低、常规注水手段难以有效提高油藏的采收率的现状,通过广泛调研和评价研究认为深部调驱技术是现阶段改善该区块油藏开发效果、提高采收率的有效途径。为此,本次针对静安堡油田沈84-安12块油藏开发实际,通过优选潜力区块,开展了沈84-安12块二次开发深部调驱试验方案研究。
关键词: 沈84-安12块油藏;二次开发;深部调驱;方案设计
【中图分类号】TE357 【文献标识码】A 【文章编号】1674-3733(2020)20-0264-01
前言:静安堡油田沈84-安12块油藏经过多次综合调整,注采系统不断完善,地层压力逐渐恢复,但由于储层非均质性强,在现技术条件下,油藏三大矛盾依然突出。尽管针对开发中存在的主要矛盾和问题,多年来在完善注采关系、动态调控等方面做了诸多尝试,但均未从根本上改善开发效果。通过广泛调研和评价研究认为,深部调驱是现阶段改善开发效果、提高采收率的有效途径,为此,本次优选潜力区块,开展沈84一安12块二次开发深部调驱试验方案研究。
1 沈84-安12块油藏开发面临的问题
该区块经过多年的注水开发,虽然见到一定的开发效果,但仍然存在着不少问题:
(1)经过多年注水开发,油藏水淹状况逐步加剧。从测井资料及C/O资料来看,油藏水淹程度逐渐加深,中、强水淹层比例明显上升,且油层水洗不均匀,以中一弱水洗为主,水洗强度中等。
(2)长期水驱非均质程度恶化,开发矛盾加剧。从吸水剖面资料来看,部分井小层吸水比例上升明显,优势通道逐渐加剧。
(3)目前注水状况难以大幅度提高采收率。从水驱动用程度统计结果来看,瞬时吸水层数比例只有40%左右,吸水厚度比例为45左右%,水驱采收率预测可达到35%,进一步水驱提高采收率的空间变小。
2 深部调驱可行性研究
针对沈84-安12块油藏开发现状,进行二次精细开发无疑是提高油藏油气收率的一种有效方式。所谓二次开发是指当老油田采用传统的一次开发达到极限状态或已达到弃置条件时,采用全新的理念应用新的二次采油技术,重新构建老油田的开发体系,大幅度提高油田最终采收率,最大限度地获取地下石油资源,实现高效、安全、环保、节能开发。为了改善开发效果,进一步提高油藏采收率,沈84-安12块油藏二次开发按照平面上分区,纵向上分段、分层;重选开发方式,重组开发层系,重构井网结构,重建地面流程的综合治理思路,大幅度提高采收率,而重选开发方式就是目前沈84一安12块在主体部位提高采收率的主要手段之一。这其中深部调驱是现阶段改善开发效果、提高采收率的有效途径。
深部调驱技术是以深部调剖为主,在“调”的基础上又结合了“驱”的效果,并具有提高波及系数和 驱油效率的双重作用。向地层中注入具有相当封堵作用的可动的化学剂,对地层进行深度处理。一方面, 封堵地层中注水窜流的高渗条带和大孔道。实现注入水在油层深部转向,提高注入水波及体积;同时,注入的调驱剂在后续注水作用下,可向地层深部运移驱油,起到剖面调整和驱替的双重作用。因此,调驱技术发挥了调、驱的协同作用,既能有效改善油层深部非均质性,扩大注水波及体积,又能提高驱油效果, 从而达到提高采收率的目的。
目前。国内油田现场常用 的深度调驱技术主要有一下几类 :部分水解聚丙烯酰胺 (以下简称 HPAM )弱凝胶深部调驱技术、HPAM胶态分散凝胶(CDG1、预交联体膨凝胶颗粒深部调剖液流转向技术、HPAM反相乳液、含油污泥复合调驱剂等。
2.1 油藏基础条件好,储层物性等条件适宜。
沈84-安12块油藏主力油砂体具有一定的储量规模,纵向上相对集中,主力油砂体采出程度在25%-30%,一般油层连通系数在70%以上,开展深部水驱控制程度调驱仍有进一步提高采收率的空间。区块主力砂体非均质性的研究结果表明,其层间、层内滲透率变异发动态资料系数平均在0.62以上,各个单砂体均现出较强的非均质性,应用深部调驱能够有效的增加波及体积。
2.2 注采井网与层系基础利于实施规模调驱。
沈84-安12块油藏经过多年的开发和层系调整,在区块主体部位,注采井网比较完善,井况较好,地面工艺配套。注采井数比和注采比都比较合适,双向及多向受益井较高,有利于实施规模调驱。
3 深部调驱技术应用实践
3.1 试验区的选择。
根据效益开发原则,平面上试验区筛选主要有以下几项原则:
(1)试验区对将来工业性推广应具有代表性;
(2)试验区油层厚度大,水驱剩余油饱和度相对较高;
(3)试验区选择应具有完善的注采系统,较高的水驱控制程度;
(4)试验区具备测井、岩心、流压性质和注水开发动态资料;
(5)试验区油水井工况较好,有利于现场实施;
(6)试验区所处地理环境交通方便,地势平坦,便于地面施工。
根据上述的筛选原则,筛选出沈84-安12块井中部主体部位适合开展深部调驱。在层系的选择上,在储层综合评价的基础上针对静67-59块纵向发育的7个油层组进行筛选,筛选出适合开展规模调驱的油组。
3.2 注入方案设计。
深部调剖技术设计方案以经济效益为中心,围绕提高老油田开发水平的目标,按照精细开发、效益开发的要求,在油藏精细描述和开发潜力评价的基础上,进行深部调驱试验方案的优化部署设计。
(1)层系划分与组合。两套层系开发,上层系立足于水驱,下层系深部调驱。
(2)井网井距。调驱井网采用五点法面积井网,150m注采井距。
3.3 深部调驱注入方案。
(1)调剖阶段。采用延缓交联聚合物凝胶+(体膨颗粒+延缓交联聚合物凝胶)+延缓交联聚合物凝胶。设计调剖总量6.23×104m3。
(2)调驱阶段:设计注入段塞尺寸0.3PV,注入溶液总液量50.56×104m3,SMG用量1053.2t,日配注550m3。采用三级段塞注入方式。
3.4 开发指标预测。
根据断块近几年产油量递减情况及前期调驱试验取得的增油效果,对本次调驱进行开发指标预测。预计调驱后,10个井组10年累计增油7.98×104t,调驱井区提高采收率5.23%。
4 结束语
本文针对沈84—安12块层内非均质较强、平面矛盾突出,水驱开发效果有待进一步提高的开采现状,以精细油藏描述技術为手段,通过精细地质研究及油藏工程研究,对静67-59块规模实施深部调驱进行了可行性论证,对油藏工程方案进行编制。该方案研究工作精细,设计科学合理,可操作性强,为该区块油藏及相似区块油藏的高效开发提供了一定的参考。
参考文献
[1] 朱宝龙.沈84-安12块高含水期综合调整技术研究与应用[J].特种油气藏,2012,19(1):27-29.