BMS在设施管理中的应用及发展方向探析

2020-08-31 05:41谢贤林
机电信息 2020年18期
关键词:中国制造2025设施

摘要:为了推进制造过程智能化,2015年我国提出了“中国制造2025”目标,目前国内大部分工厂开始实行制造过程智能化。现从科思创研发中心BMS(Building Management System)控制系统升级改造出发,阐述BMS在设施管理中的应用及其未来的发展方向。

关键词:BMS;设施;制造过程智能化;“中国制造2025”

0    引言

随着自动化及信息技术发展,制造业批量生产向智能化推进,传统模式设备管理弊端越来越显著,借助计算机软件管理设备、设施成为未来发展趋势,即通过设备设施自动化升级改造及采购新智能设备,采集、存储、分析设备运行数据,将一系列运行数据传输至云平台,管理生产设备、设施,实现公司—工厂—车间—智能单元—智能设备等层级展示,最终实现工业4.0目标。本文对科思创实验室智能化改造设施应用及发展方向进行了探析。

1    改造前后公司设施概状

改造前,中央空调系统、空压机、蒸汽、纯水站、氮气、冰水、冷却水、配电等操作、调试在现场进行,浪费大量人力、物力,同时对生产造成重大影响。如:各实验室冰水量通过手动阀门进行调节,每次调节需要几天进行摸索尝试,天气变化显著、换季时须重新调节,导致实验室温湿度变化较大,实验数据不准确,延缓了工厂批量生产。鉴于此,对该项目设施进行智能化升级改造。改造后,阀门开度调节等操作仅需在BMS控制室显示屏进行,可将温度控制在(20±2)℃,湿度控制在(75±3)%,能耗节约率约为3%,电能从50万kWh/月降为36万kWh/月,水量从1 200 t/月降为850 t/月,人员由25人降至16人。

2    BMS自控系统架构设计简介

本项目改造工程为独立自控系统,预留未来联网接口。BMS系统采用DDC及I/O模块为基本控制单元,在电话机房设置工程师站及数据服务器等,实现集中监控管理,总体实现分散控制、集中管理系统架构。位于控制室操作站、工程师站等上位机经光纤通过以太网访问DDC以太网通信模块,实现数据交换。控制室中央交换机至控制系统DDC通信介质使用单模光纤,安防系统及消防系统由网关介入IMS系统。BMS智能化升级改造包括空调系统、消防系统、安防系统、配电系统、空气压缩机、冰水、冷却水、蒸汽、氮气、采暖系统、UPS等。鉴于空调为能耗大户,本文主要介绍BMS中空调系统的应用。

3    BMS中空调的应用

3.1    本改造工程空调器控制原理

(1)空调系统采用DDC控制。送风温度控制:根据送风总管温度信号,调节空调表冷盘管水量或加热盘管水量,调节送风温度,保证室内温度达到设定值。

(2)风机控制:根据送风总管静压信号,通过变频器调节送风风机转速,维持送风总管静压恒定;根据空调箱排风转轮出口段静压信号,调节变频器排风风机转速,维持排风转轮出口端靜压恒定。

(3)各级过滤器压差报警:各级过滤器设压差显示报警装置,自动显示压差,超过设定值时自动报警。

(4)防冻保护:接收加热盘管后温度信号,温度低于5 ℃(可调),关闭送风机,发出报警信号。

(5)火灾时,风管内空气温度达到70 ℃,防火阀自动关闭,切断送风机电源,将信号传至消防控制室。送排风主管分别设置烟感探测器,消防值班室接到烟警信号,可由消防人员手动远距离关闭防火阀,切断送排风机电源,关闭新风入口及排风口电动阀。

(6)监测空调运行状态,故障时自动关闭送风机并报警。

3.2    DDC现场数据采集

通过温度、湿度、压力、压差等传感器实现DDC现场数据采集、储存、分析,传送给BMS系统,在显示屏上调节至合适参数:

(1)通风模式:送排风转轮前后温差小于2 ℃,关闭冷、热盘管电动阀;调节新风及排风电动阀至最大,联锁关闭空调箱内回风电动阀,全新风运转,实现节能,转轮通过换热将排气热量传递给新风,以便节约能源。

(2)空调模式:送排风转轮前后温差大于2 ℃,温度信号控制冷、热盘管电动阀开度及房间CO2浓度探测结果来控制新风电动阀,联锁调节排风机电动阀和回风电动阀开度,确保新风量不少于总风量17.4%。

(3)冬季冷机关闭,机组回风温度超过设定值,打开房间电动密闭百叶,联锁关闭回风干管电动密闭阀,打开回风支管电动密闭阀,全新风运转。冷机启动后,联锁关闭全新风,改为正常运转。

3.3    通风系统BMS界面操作

通过DDC监控现场各实验室房间温湿度及风机箱各段参数,发现异常或故障报警,操作人员通过电脑显示参数进行故障判断、分析、维修,缩短停机时间;同时,根据各实验室不同需求,设定不同温度来保障产品实验结果,对空调运行来说,应确保各实验室模式一致,比如均为制冷。冷盘管给水量大及温度过低,后道热盘管再次进行加热,会导致能源浪费,因此,BMS操作界面应严格监控现场过冷、过热。

3.4    冰水系统DDC现场数据采集

安装电动阀、温度传感器、流量计、压力传感器、压差传感器、湿度传感器等热敏元件对冷机、冷却塔、板换等设备进行参数监控,参数通过DDC及I/O传输至BMS控制软件,将现场数据显示在BMS显示屏,调整数据控制设备运行参数。

(1)每台冷机带控制柜,控制冰水机组及配套冷却塔、电动阀、冷却水泵、冰水泵联锁功能和运行参数。采取机组群控模式,根据末端负荷需求自动增减机组。

(2)冰水泵根据供回水压差进行变频调节,冰水供水干管之间装设自力式压差旁路调节。

(3)冷却泵根据冷机负荷进行变频调节,冷却水供回水总管之间装温度旁路调节,冷却塔风机根据室外湿球温度、冷却水进出水温差、冷机负荷调节频率。

(4)全自动水处理器自带控制功能,全自动加药装置带检测水质、自动排水功能。

(5)冷机设备运行状态、主要参数、报警信号引至控制室集中监控。

(6)启动顺序:冷却泵—电动蝶阀—冷却塔—冰水泵—冷冻机。停机与启动顺序相反。

3.5    冷水系统BMS界面操作

操作界面可以更好地监控冷机运行参数、机组启停状况、供回水温度、压力、水流量、负荷、冷机故障报警,及时发现故障并消除。如:可设定冷机给水温度为13 ℃,温度高于13 ℃,则冷机自动启动。研究证明,机组运行负荷>30%,一方面能确保机组安全运行(避免喘振),另一方面也节约了能源。监控旁通阀开度使其最小,进而节能;屏幕显示故障报警,及时安排人员处理,避免小问题导致设备重大事故发生。因此,冷水系统应监控冷机负荷及旁通阀开度。

3.6    BMS控制系统与传统操作的优缺点

(1)更精确地控制实验室溫湿度,符合客户对环境的需求。

(2)操作更简单,直接在BMS操作电脑上进行操作。

(3)自动显示报警故障,随时监控温湿度变化,发现温湿度异常现象及时调整,确保温湿度变化在需求范围之内,传统操作发现温度异常至恢复正常,长达2~3 h。

(4)节约人力,传统操作大量人员在现场巡视,对员工依赖性较大;BMS操作只需一人监控屏幕显示参数即可。

(5)升级改造后对操作人员技能要求比较高,另外,改造费用也较高。

3.7    BMS如何控制电能消耗

(1)节能设备:变频水泵、变频风机、转轮换热器、变频冰水机组等。

(2)控制冷、热盘管过冷、过热,旁通阀开度,节约电能。

(3)定时开关机功能可节约电能。

(4)适宜天气状况,自动将空调模式改为通风模式,减少冷机能耗。

(5)满足需求,控制冰水供水温度降低能耗。研究表明,冰水温度每升高1 ℃,冰机能耗降低11%,冰水出水温度宜控制在8~13 ℃。

(6)转轮换热器主要是用实验室排放出的废气里所含冷量给新风降温,避免加大第一道冷盘管负荷,从而达到节能减排的目的。

4    结语

随着德国工业4.0及我国“中国制造2025”目标的提出,国内医药、石油化工、生物、电子、半导体等行业BMS智能控制基本完成升级改造,国际上多数企业实现了设施BMS控制。未来,基于对运行数据的采集、储存、分析,BMS系统可增加设施预防性维护计划、备件、故障分析及设施利用率等各类设施管理程序,以促进“中国制造2025”目标的完成。

[参考文献]

[1] 王峥,李晓东,张莹,等.基于无线传输模块DTU的触摸屏及串口PLC数据采集系统[J].数字技术与应用,2019,37(3):73-75.

收稿日期:2020-04-21

作者简介:谢贤林(1979—),男,安徽萧县人,高级设施经理,研究方向:机电。

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