李文杰 岳强
摘要:针对山西临汾热电有限公司锅炉排烟温度高问题,开展了低温省煤器的研究与应用,介绍了低温省煤器工作原理、安装方案、优化调整,经实际应用,取得了显著的节能效果,该技术具有良好的推广及应用前景。
关键词:电厂;烟气;余热;利用
0 引言
排烟损失是锅炉运行中最主要的一项损失,一般占锅炉效率总损失的60%~70%,而影响排烟损失的主要因素是排烟温度,排烟温度每升高10 ℃,排烟热损失增加0.6%~1%。据不完全统计,我国绝大多数火力发电厂排烟温度均大于设计值,高出10~50 ℃,所以,降低排烟温度对降低机组煤耗和减少环境污染都有重要的现实意义。山西临汾热电有限公司#1、#2机自投产以来,因空预器换热差的原因,一直存在排烟温度偏高问题,还有逐年上升的趋势。根据运行数据统计分析,随着环境温度变化,该公司#1机组排烟温度在130~145 ℃,较设计值高5~20 ℃;#2机组排烟温度在135~150 ℃,较设计值高10~25 ℃。两台机组排烟温度高对机组煤耗影响在2.5 g/kWh。所以,通过低温省煤器技术降低机组煤耗势在必行。
1 设备概况
山西临汾热电#1、#2机烟气余热回收工程在引风机出口水平烟道处布置烟气余热换热器(低温省煤器),利用烟气余热加热凝结水,实现降低烟温、节能减排的目的。
运行时,低温省煤器内的凝结水依靠低温省煤器进口管路增压泵运行,流经低温省煤器的水来自#7低加进口与省煤器回水再循环管路的混合凝结水,凝结水经增压泵送至换热器换热后流入#6低加入口,回至凝结水主系统。
2 改进前运行状况分析
山西临汾热电有限公司#1、#2机自投产以来,烟温整体较设计值偏高,并且随着机组运行时间增加,空预器换热效果也逐渐变差,排烟温度还有上升趋势,主要情况如图1所示。
从图中分析,#1炉于2011年投产运行,#2炉于2013年投产运行,起初烟温在130 ℃以下,但均高于设计值(125 ℃),并且呈逐年上升趋势。
3 改进方案确定与实施
由于低温省煤器换热温差低,因此换热面积大,所以低温省煤器安装位置也比较重要。
低温省煤器一般安装在除尘器入口,这种方式可使烟温下降到90 ℃,除尘器飞灰比电阻从1012 Ω·cm降至1010 Ω·cm,使除尘效率提高;除尘器下游烟气流量下降5%,引风机电耗也相应下降。但这种方式的重点是要考虑下游设备的防腐问题,因为经过低温省煤器后烟气温度如降低至烟气露点以下,则可能对下游的烟道、引风机、除尘器造成严重腐蚀。另外,低温省煤器在除尘器之前,烟气中灰分含量大,容易造成低温省煤器磨损和堵塞[1]。
另一种方式是低温省煤器安装在脱硫吸收塔入口,低温省煤器将烟气温度由140 ℃降至100 ℃左右,被加热凝结水再送至汽轮机凝结水系统。这种方式下低温省煤器实际起到管式GGH的作用。烟气经过除尘器后,低温省煤器处于低尘区工作,磨损程度将大大减轻,因为低温省煤器中烟气经过除尘器和引风机,对设备产生低温腐蚀的可能性大大降低[2]。
综合两种方式及设备安装空间位置的影响,临汾热电公司采用第二种安装方式,具体布置如图2所示。
4 运行优化调整
4.1 出口水温的控制
低温省煤器投入后,手动调节#7低加至低省入口调门开度,使烟气余热换热器进水(混水)温度保持在87 ℃左右。
4.2 出口煙气温度的控制
当烟气出口温度低于(高于)100 ℃时,手动调节增压泵频率,减小(增加)转速,从而减小(增加)烟气余热换热器进水流量,使排烟温度保持在100 ℃左右。
4.3 再循环门的控制
监视烟气余热换热器进水温度,当进水温度低于(高于)87 ℃时,减小(增大)混水调门的开度,使冷水的流量减少(增大),使烟气余热换热器进口水温处于87 ℃。
5 应用情况及社会经济效益
经过试验,低温省煤器投运前后发电煤耗计算结果如表1所示。
从表1中低温省煤器投运前后发电煤耗的变化可知,300 MW时低温省煤器的运行节约发电煤耗2.5 g/kWh。
由于低温省煤器降低了发电煤耗,因此,同样的年发电量对应的污染物排放量将减少,根据节约发电煤耗并综合考虑全年发电负荷,每年减排收益如表2所示。
6 结语
综上所述,低温省煤器在机组节能减排方面具有一定的推广及应用前景。
[参考文献]
[1] 岑可法,周昊,池作和.大型电站锅炉安全及优化运行技术[M].北京:中国电力出版社,2002.
[2] 宋景慧,冯永新,徐钢,等.火力发电厂烟气低温余热利用技术[M].北京:中国电力出版社,2017.
收稿日期:2020-04-24
作者简介:李文杰(1985—),男,山西朔州人,助理工程师,研究方向:火电机组运营管理。
岳强(1978—),男,山西介休人,工程师,研究方向:火电机组运营管理。