郑杰
摘要:空预器对于火力发电厂是十分重要的设备,为保障其可靠运行,某厂利用检修停机的机会,对300MW机组空预器的电气回路进行改造,基本上解决了空预器不明原因跳闸等问题,目前改造后的电气回路运行正常,无缺陷发生。
Abstract: The air preheater is a very important equipment for thermal power plants. In order to ensure its reliable operation, a plant took the opportunity of maintenance and shutdown to transform the electrical circuit of the air preheater of a 300MW unit, which basically solved the unknown cause of the air preheater for problems such as tripping. The electrical circuit after the transformation is currently operating normally without defects.
关键词:空预器;一次回路;二次回路;改造
Key words: air preheater;primary circuit;secondary circuit;transformation
中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2020)23-0118-02
1 概述
某廠300MW机组于2007年投产运行,至今已十数余年。锅炉采用的空气预热器型号为LAP10320/883,即受热面旋转的回转式空预器,又称容克式空预器。每台锅炉配置两台空预器,安装于烟道尾部,转子的受热元件在烟气侧从烟气中吸收热量,通过空气侧时,再将热量传递给空气。由于转子缓慢旋转,传热元件交替地通过烟气侧和空气侧通道,当传热元件与烟气接触时吸收热量并积累起来,与空气接触时释放储存的热量来加热空气,如此周而复始[1]。
空预器对于锅炉经济运行来说,是非常重要的设备,它可以通过换热,有效降低排烟温度,提高锅炉的效率;送进炉膛的一二次风被预热,有利于燃料的着火和燃烧,减少燃料不完全燃烧的损失,可以有效提高燃烧效率。
若机组正常运行中,空预器电机由于某种原因停转,仍处于烟气和空气气流中的转子,将发生不对称变形,再次启动时将会产生困难,甚至造成轴承和预热器严重损坏。[1]因此,某厂300MW机组DCS逻辑中设置两台空预器的主、辅电机均停止后,经15秒延时触发MFT,灭火保护动作。一旦在运行中发生停转,应尽一切可能尽快恢复其转动,可以用手轮盘转空预器,在采取上述措施的同时,应尽快找出停转的原因,以便尽快消除缺陷恢复正常运行。若空预器电机由于其二次回路不可靠,比如:合闸回路接点接触不良等原因,造成空预器电机跳闸,将对设备安全产生威胁,并影响机组的正常运行,若主、辅电机切换不正常,将触发灭火保护,造成严重的后果。可见,保证空预器控制回路的可靠,是至关重要的。
2 运行中发现的一些问题
某厂300MW机组空预器在近年来运行中,存在一些问题,如下:
2.1 位置方面
空预器控制柜的原位置在锅炉房6.3m平台,处于空预器支撑轴承旁,位置如图1,由于空预器为三分仓结构,压差较大,漏风率较大,而控制柜所处环境狭小,散热和空气流通较差,落灰严重,环境恶劣,由于空预器控制柜运行时间长,密封性下降,柜内元器件积灰严重,不利于空预器的可靠控制;控制柜周围环境温度高,散热条件有限,柜内变频器和元器件容易过热,老化严重。
2.2 回路方面
空预器的控制回路存在不合理的设计,在运行过程中多次出现不明原因跳闸情况,经检查发现其回路中存在问题如图2所示。
①图2中方框1,主、辅电机一次回路中接触器的主触点CA、CB位于电源开关ZKA1、ZKB1下口,变频器输入侧的上口,这样设计的缺陷就是若电机事故跳闸停止后,变频器也会立即失电,变频器失电后,运行和检修人员无法查看内部报警以及参数,影响故障判断。
②图2中方框2,控制柜的柜顶冷却风扇回路,是由主、辅电机接触器的辅助常开触点CA、CB,串联风扇启动按钮FK来启动风扇的。由于运行时间较长,以及环境恶劣,CA、CB触点接触不良,经常会导致柜顶风扇停转,影响柜内元器件散热,加速设备老化,并且影响变频器正常工作和使用寿命,甚至造成变频器的损坏。
③图2中方框3,主电机变频器得电控制回路中,CA接触器线圈串联着两个常闭接点,一个是CB的常闭接点,也就是辅电机的闭锁接点,即主电机与辅电机相互闭锁,不能同时启动,一个是热偶RJA的常闭接点。这两个常闭接点,只要有一个接触不良的,就会导致主电机控制回路失电,CA线圈释放,主电机跳闸,若此时没有正常联起辅电机,就可能造成锅炉灭火严重后果;若成功切换至辅电机,由于主电机接触器CA辅助常闭触点串接在辅电机变频器得电控制回路中,则无法更换主电机接触器CA,强行更换会导致辅电机跳闸,可见,此回路设计不合理,并且非常不利于检修人员维护操作。
2.3 电机方面
空预器电机的位置在锅炉房6.3m平台,处于空预器支撑轴承旁,由于空预器的结构导致其漏风率较大,所以电机运行环境处粉尘较大,粉尘主要对电机轴上两头的轴承有影响,轴承坏后引起定子与转子相磨发热,尽而烧坏线圈,最便捷的方法是对电机进行定期加油,而由于其机械结构的限制,即主辅电机转子连接与同一齿轮处,导致其中一台电机运行时,另一台电机无法停运加油维护,只能随即组检修时检查维护,大大减少了电机的寿命,以及降低了运行可靠性。
综上所述,为保证机组运行可靠性,以及设备运转稳定性,某厂利用机组检修期间,针对以上问题,对空预器的回路和电机进行改造。
3 改造具体内容
3.1 位置方面
针对环境恶劣以及散热情况差的改造:将空预器控制柜进行移位,由锅炉房6.3m平台,空预器支撑轴承侧,移至锅炉房12m平台,如图1。12m平台较为宽敞,通风良好,积灰情况得到改善,只要定期巡检、清扫,可以保证控制柜的良好运行环境;除此之外,散热情况也得到改善,有利于变频器的可靠运行。
3.2 回路方面
针对控制回路中的问题,逐一改进,如图3所示。
①图3中方框1,将主、辅电机一次回路中接触器的主触点CA、CB从电源开关ZKA1、ZKB1下口,变频器输入侧的上口,移动至变频器输出侧和电机之间,保证变频器在电机事故跳闸停止后,依然带电,可以保证故障报警信息不丢失,辅助运行和检修人员查看内部故障记录以及参数,及时准确处理缺陷,缩短消缺时间。②图3中方框2,控制柜的柜頂冷却风扇回路进行精简,取消主、辅电机接触器的辅助常开触点CA、CB,以及串联风扇启动按钮FK;更换为空开ZKF直接启动,有效防止因为CA、CB触点接触不良,导致柜顶风扇停转,保证柜内元器件散热,保证变频器可靠运行,延长其使用寿命。③图3中方框3,主电机变频器得电控制回路中,由原先CB的常闭接点串联热偶RJA的常闭接点,改为CB的常闭接点,并联一个可滑动的连片LP1。首先取消热偶RJA的常闭接点,减少由于接点不可靠造成回路断开的风险,投入变频器的过载保护,用来取代热偶的功能,防止电机过流。增加一个可滑动的连片LP1,正常运行时在断开位置,当辅电机接触器CB故障需要更换时,为防止主电机CB常闭接点断开,可将LP1滑至接通位置,更换接触器CB并测量其常闭接点可靠后,将LP1断开,恢复正常运行。保证在不停电的状态下,完成检修工作,减少了机组非停的风险。
3.3 电机方面
将原来使用的普通电机更换为轴承室具有加油孔的电机,这样可以在电机运行中根据电机运行工况定期补充或者更换润滑脂,从而提高了电机使用寿命以达到保证机组可靠运行的效果。
4 维护措施
改造后,针对运行中的空预器控制柜制定了维护措施,如下:①定期巡检,巡检内容包括:柜内风扇、变频本体风扇是否运转良好;元器件测温,温度是否偏高;LP1连片是否在正确位置;柜内是否积灰严重;电机是否有异响、发热;电机各部件温升是否超标;电机的散热、通风是否良好;电机的积灰是否严重等等。巡检结果记录成表格,便于日后查看。②定期清扫,清扫范围包括:两台空预器控制柜柜体外部,柜内变频器以及各元器件,电机处,清扫时要缓慢进行,并使用绝缘工器具,防止灰尘造成的短路。
5 结论
通过本次改造,空预器电气回路的可靠性得到提高,解决了空预器不明原因跳闸的问题,保证了主设备的正常运转,并且提高了维护的效率,缩短消缺时间,为机组可靠运行提供有利的保障。
致谢:在论文完成之际,特别感谢领导和同事对我的帮助,在选题和资料收集方面,感谢他们给我了宝贵的意见。由于我的学术水平有限,论文中难免有不足之处,恳请大家批评和指正。
参考文献:
[1]东方锅炉(集团)股份有限公司.回转式空气预热器说明书.
[2]卢常飞,董猛.垃圾焚烧CFB锅炉空预器一次风高温管腐蚀原因分析[J].价值工程,2019,38(25):239-241.
[3]刘武.基于DCS的空预器吹灰顺序控制系统改造[J].价值工程,2016,35(03):100-103.