负责人:程昊 联络人:程昊
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学科领域:环保减排 项目阶段:成熟产品
项目简介及应用领域
针对焦炉烟气特点,开发了整体涂层式低温高效脱硝催化剂用于焦炉烟气脱硝。本催化剂为一种涂层式蜂窝陶瓷状宽温SCR。
化工新材料:未来尼龙6、聚苯硫醚等产品产能继续扩增,国内市场自给率进一步提升,部分产品达到90%以上。随着技术和装备的不断成熟,PBT、高吸水性树脂、低端超高分子量聚乙烯等产品产能快速扩张,市场竞争加剧。
脱硝催化剂,具有低温活性好、处理能力大、抗毒能力强等特点。根据不同的烟气条件,如温度、灰含量、压力、组成等特点,有针对性对孔节距、活性组成、催化剂排布方式等进行优化设计,能够满足多种应用场合,如焦化烟气、玻璃窑炉烟气、陶瓷窑炉烟气以及硝酸尾气等脱硝要求。该催化剂具有以下突出特点:
1.低温脱硝活性高,200~250 ℃之间可达到90%以上脱硝率;
2.温度窗口宽,在 180~450 ℃之间起作用;
3.对催化剂进行工程设计使得催化剂具有良好的低温抗硫中毒能力,230 ℃时可在 SO2为300 mg·m-3的烟气中长时间工作;
4.脱除精度高,可保证出口尾气中NOx 浓度小于 20 mg·m-3;
5.操作空速大,處理能力强,反应空速在10 000~20 000 h-1,是传统催化剂的 4~5 倍。可大大缩小反应器体积,减少占地面积,特别适用于空间紧张,对占地面积有严格要求的焦炉改造项目。
2015 年中国科学院大连化学物理研究所与江苏爱尔沃特环保设备工程有限公司、江苏沂州煤焦化有限公司三方联合,采用该技术为江苏沂州煤焦化有限公司3#焦炉进行烟气脱硝治理,建设了脱硝工业示范装置。该装置于2015年11月17日开车成功后,一直稳定运行,反应器出口氮氧化物浓度小于100 mg·m-3,满足焦化行业最严格的排放标准。在3#焦炉脱硝装置成功运行的基础上,江苏沂州煤焦化有限公司继续采用我所技术为其剩余3座焦炉进行脱硝改造。我所根据第一套示范装置的运行数据,对催化剂及反应器进行了优化设计,在保证催化剂脱硝性能的前提下,系统阻力降大大降低,为企业节约了运行费用。截至2017年3月份,已有数家工程公司与我所签订催化剂购货合同,我所为十几套焦炉烟气脱硝工程提供低温脱硝催化剂及工艺包,催化剂累计供货量已达300 m3,市场应用前景良好。
投资与收益
我国目前焦炉约有两千余座,焦炉烟气排烟温度较低,约为230~280 ℃,传统火电厂用脱硝催化剂不能满足要求,市场对高效低温脱硝催化剂需求旺盛。
合作方式:技术许可; 投资规模:大于 1 000 万。