介休洗煤厂煤泥沉降特性研究

2020-08-19 13:44柴树茂
山西焦煤科技 2020年7期
关键词:絮凝剂泥水浊度

柴树茂

(山西焦煤汾西矿业集团 介休洗煤厂,山西 介休 032000)

汾西矿业集团介休洗煤厂是我国最早建设的选煤厂之一,主要入洗汾西矿业集团公司所属各矿井的原煤。该厂自投产以来,经过多次技术改造,洗选工艺不断完善,形成“预先脱泥+三产品重介+TBS干扰床+浮选”的联合工艺。目前,介休洗煤厂主要入洗各资源整合矿井如正中、正旺、香源等矿井的原煤。由于不同来源的原煤性质波动较大,煤泥沉降特性存在明显差异性,导致洗煤厂煤泥水系统不稳定,制约了洗煤厂的正常生产。

煤泥沉降过程中,药剂种类、用量及其添加方式等选择均与煤泥水自身的性质密切相关[1-3].基于对介休洗煤厂入洗香源、正中、正旺3个不同来源的煤泥特性的系统分析,通过调整药剂用量及其添加方式等优化现有药剂制度,寻求适宜的煤泥水处理工艺条件,以保证系统平稳运行。

1 试样性质与试验方法

1.1 试样性质

试验样品采自香源、正中和正旺3个资源整合矿井的煤泥,经掺和、缩分后制成试验样品,分别用于煤泥性质测试和沉降规律试验研究。3种煤泥试样的工业分析、元素分析以及粒度组成分析试验结果见表1,2,3,采用XRD测试煤泥的矿物质组成,结果见图1.

表1 不同煤泥试样的工业分析表

由表1可知,3种煤泥试样中,香源煤泥的灰分较低,而正中和正旺煤泥的灰分较高,都在30%以上。由表2 可知,正中和正旺煤泥的O元素含量高于香源煤泥。由此可以判断,正中和正旺煤泥与香源煤泥相比,其表面亲水性较强,与水分子有较强的作用力,故沉降和脱水处理相对困难[4, 5].

表2 不同煤泥试样的元素分析表

由表3可知,3种煤泥试样均含有较多的-0.045 mm细泥,其中以正中煤泥的细泥含量最高,达到34.71%.分析图1可知,煤泥矿物质组成中含有高岭石、蒙脱石,这些黏土类矿物遇水极易泥化,形成微细颗粒。依据斯托克斯沉降末速公式,颗粒的粒度越细,沉降速度越慢。工业实践中往往通过添加絮凝剂/凝聚剂的方法,以增大颗粒表观粒径,提高其沉降速度[6-8].

表3 不同煤泥试样的粒度组成表

图1 不同煤泥试样的XRD谱图

1.2 试验方法

将各煤泥试样与水配制成浓度30 g/L的悬浮液,按照GB/T 18712-2002《选煤用絮凝剂性能试验方法》进行沉降试验。将煤泥水装入250 mL具塞量筒,双向翻转5个回合,充分混匀;用注射器将所需体积的药剂溶液加入量筒中煤泥水表面,双向翻转5个回合使药剂与煤泥颗粒充分作用;静置并开始计时,记录煤泥水从量筒第一刻度(240 mL)降至某一刻度所需时间,测量两刻度间距离d.颗粒自由沉降速度计算公式为:

v=d/t×3.6

式中:

v—自由沉降速度,m/h;

d—颗粒沉降距离,mm;

t—沉降时间,s.

沉降10 min后,记录量筒底部固体沉淀物的高度,同时用移液管吸取一定体积上清液,采用德国Lovibord浊度计测定其浊度。以颗粒沉降速度、上清液浊度以及固体沉淀物高度3项指标综合评定煤泥水的沉降性能。

2 结果与讨论

2.1 絮凝剂单独作用

以聚丙烯酰胺PAM为絮凝剂,对不同煤泥进行沉降试验,结果见表4.

表4 聚丙烯酰胺作用下的煤泥沉降试验结果表

由表4可知,添加聚丙烯酰胺PAM后,3种煤泥的沉降效果均得到明显改善。随PAM用量的增加,颗粒沉降速度加快,同时上清液浊度降低。需说明的是,在选择的PAM用量下,沉淀物体积随药剂用量增加呈逐渐增大趋势,但总体变化幅度不大,故表中未列出。PAM用量为40 g/t时,香源煤泥的沉降速度达到20.16 m/h,上清液浊度77 NTU;而正旺和正中煤泥的沉降速度分别为15.44 m/h和13.17 m/h,上清液浊度均超过150 NTU.提高PAM用量至80 g/t时,正旺煤泥的颗粒沉降速度达到20.96 m/h,上清液浊度降至68 NTU;而正中煤泥的沉降效果依然较差,上清液浊度大于100 NTU.

综上所述,相同条件下,香源煤泥的沉降性能最好,正旺煤泥居中,正中煤泥最差。对香源煤泥和正旺煤泥而言,沉降过程中添加单一药剂PAM即可,适宜用量分别为40~60 g/t和60~80 g/t;而对正中煤泥,可能需要两种或多种药剂协同作用,以进一步改善颗粒沉降效果。

2.2 絮凝剂与凝聚剂联合作用

对于较难沉降的煤泥水体系,工业实践中往往将絮凝剂与凝聚剂联合使用。一般情况下,矿浆中的煤泥颗粒表面以负电荷为主,向煤泥水中加入无机电解质类凝聚剂,可以通过电解质在水中电离出的正电离子来中和煤泥表面的电荷,压缩其双电层,以降低颗粒表面ζ-电位,减小颗粒间的斥力作用,使之聚集在一起;然后,再借助高分子絮凝剂的“架桥作用”形成较大絮团,以增大颗粒的表观粒径,提高颗粒沉降速度并获取澄清的循环水[9].

基于药剂作用机理,以聚合氯化铝PAC为凝聚剂与聚丙烯酰胺PAM 80 g/t联合使用时,先加PAC后加PAM,对应的正中煤泥沉降试验结果见图2.

图2 药剂联合作用对正中煤泥沉降效果的影响图

由图2可知,与单一药剂PAM作用结果相比,凝聚剂PAC的加入会在一定程度上降低颗粒沉降速度,但对改善上清液浊度指标具有明显作用[10],随PAC用量的增加,上清液浊度指标持续向好,颗粒沉降速度呈现先增加后减小的趋势,说明凝聚剂PAC用量存在一个最佳值。此外,沉淀物体积亦随PAC用量呈逐渐增大趋势。沉淀物体积增大将可能影响后续的煤泥脱水效果。综合来看,对于正中煤泥,絮凝剂PAM与凝聚剂PAC用量之比在1∶12~1∶15较为适宜。

絮凝剂与凝聚剂联合使用,有助于提高难沉降煤泥的处理效果。但凝聚剂消耗量偏大,且两种药剂间存在交互作用,颗粒沉降速度和上清液浊度难以同时达到理想指标,此时需进一步优化药剂制度。

2.3 加药方式优化

药剂添加方式通常分为集中加药和分段加药两种。其中,分段加药是将所需药剂量分批或分点加入矿浆,能保持矿浆中药剂浓度相对恒定,对提高难处理煤泥水的沉降分离效果有利。为进一步提高正中煤泥的絮凝沉降效果,在凝聚剂PAC与絮凝剂PAM联合使用的基础上,对其中的PAM添加方式进行了优化。

正中煤泥在相同药剂用量条件下采用不同加药方式(PAM)时的沉降曲线见图3.其中,絮凝剂分段投加比例为1∶ 1,分别在PAC凝聚剂的前、后添加。

图3 不同条件下的正中煤泥沉降曲线图

由图3可以看出,采用絮凝剂分段添加方式,有助于缩短煤泥颗粒的沉降时间,加快颗粒沉降速度。在PAC 1 000 g/t,PAM 80 g/t条件下,絮凝剂PAM分段按不同投加比例对正中煤泥絮凝沉降效果的影响试验结果见表5.

表5 絮凝剂分段投加的絮凝沉降试验结果表

由表5可知,采用絮凝剂分段投加制度,不论哪种比例,煤泥沉降结果均优于集中加药方式,不仅颗粒沉降速度明显提高,而且上清液浊度显著降低。工业实践中,PAM分段添加地点可以分别选择在浮选机尾矿箱和浓缩机的入料口,而在管道中间某处添加PAC,加入的药剂与煤泥颗粒间应有一定的作用时间。需特别指出的是,在浓缩机入料口一定要有絮凝剂加入,否则颗粒沉降速度会减慢,影响煤泥水的处理效果。

3 结 论

煤泥水处理是选煤厂生产的关键环节,影响因素多,处理难度大,矸石泥化严重时,问题将更为突出。介休洗煤厂的煤泥来源相对复杂,针对不同的煤质特性进行研究,确定了不同的药剂制度和添加方案,确保了煤泥水系统的稳定运行。

1)相同条件下,香源煤泥的沉降性能最好,正旺煤泥居中,正中煤泥最差。

2)对香源煤泥和正旺煤泥而言,沉降过程中添加单一絮凝剂PAM即可,适宜用量分别为40~60 g/t和60~80 g/t.

3)对正中煤泥,需絮凝剂PAM与凝聚剂PAC联合使用,PAM用量为80 g/t时,PAC的适宜用量为1 000~1 200 g/t,且对絮凝剂PAM采用分段添加方式,可有效改善正中煤泥的沉降效果。

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