李文明
(辽阳石化亿方工业公司,辽宁 辽阳111003)
某化工厂二元酸装置(A 线)建于1981 年,该装置利用上游尼龙厂己二酸装置排出的己二酸废液为原料,生产4、5、6 碳二羧酸。经过几次扩能改造,年处理己二酸废液37.7 kt,年产二羧酸产品5.9 kt。2004 年装置B 线建成投产,以尼龙厂醇酮装置酸性洗涤废水为原料,生产4、5、6 碳二羧酸。年处理醇酮废水74.2 kt,生产二羧酸产品16 kt。通过对装置运行过程中的耗能分析,提出了节能降耗的具体措施,以期降低装置的能耗。
己二酸装置由初蒸发、分解、氧化、三蒸发、结片、包装、尾气吸收、增浓等化工生产单元组成。工艺流程见图1。
图1 己二酸生产工艺流程Fig 1 Process of hexanedioic acid production
283#(或183#)醇酮装置水洗塔排出的酸性洗涤废水(B 线),经过常、减压二次蒸发浓缩后,产生的废水进入污水排放系统,产生的浓缩液进入反应器进行分解反应,分解产生的己醛酸和ω-羟基己酸分解液送到氧化反应器进行硝酸氧化反应。氧化反应产生的氧化液体与284#装置产生的己二酸废水(A 线含质量分数15%~20%的4、5、6碳二羧酸)经过3次减压蒸发后,蒸发产出的熔融的二羧酸进入结片机进行冷却、结片。结片后的二羧酸进入成品包装机后,经人工包装,即得到产品二羧酸。氧化反应、三蒸发产生的尾气及酸性冷凝水进入吸收和增浓系统,浓缩后产生的硝酸返回装置作为硝酸氧化反应的辅料,产生的污水进入污水系统进行综合处理。
二元酸装置生产过程中主要消耗能源介质为低压水、电、蒸汽、仪表风和氮气。其中前3项为主要能源介质。对2年来正常生产、计量正常且有代表性的月份进行水、电、汽单耗数据(见图2)对比分析[1]。
1)水耗。车间生产用水主要集中在结片机冷却用水、循环水场补水和水洗塔用水。由图2可以看出,随着产量的增加,水单耗下降明显。在双线开车产量达到1 566 t/月时,为了保证结片质量,加大新鲜水用量,水单耗反而有所增加。
2)电耗。装置设备中转机设备较多,在运机泵130 泵、大型机组9 台,总装机容量1 974 kW。装置电用量主要是机泵转机用电。除少数机泵间歇使用外冷冻机、压缩机、真空泵等绝大多数设备连续运转。随着环保要求的日益提高,在生产过程中吸收塔、洗涤塔需全负荷投用,投用机泵较往年增多,电用量也随之增加。由图2可以看出,随着生产产量的提高,电单耗呈现下降趋势。
图2 产量与水、电、汽单耗Fig 2 unit consumption of water,power and steam before taking measures
3)汽耗。装置主要工艺是蒸发工艺,这就决定了蒸汽耗用量较大,占全厂50%。蒸汽用量主要集中在三蒸发工段、初蒸发工段和增浓塔。由图2可以看出,在装置低负荷时,三蒸发和初蒸发主要用汽工序负荷低,能耗较低;随着负荷的增加,蒸汽能耗开始上升,在达到月产量850 t 时,开始出现拐点,蒸汽单耗开始下降;之后,随着负荷的增加,蒸汽单耗随之下降。在双线开车时,月产量达到1 566 t时,蒸汽单耗最低。
针对水耗分析结果,对应采取的措施:对地下管线漏点进行细致排查,及时维修。根据结片机结片效果,减少结片机冷却水量。在用2 台压缩机关小机封冷却水。检查长流水,管线泄漏及时处理。
采取节水措施的水耗数据见表1。
表1 采取节水措施后的水单耗Tab 1 Unit consumption of water after taking measures
从表1可以看出,采取措施后,水单耗能够控制30 t/t以内[2]。
针对电耗分析结果,对应采取的措施:循环水风机根据循环水温度及时启停。单线生产期间停运A线结片机1台;视吸收塔(B线)吸收效果(满足环保要求不冒黄烟)停吸收泵,停该塔中段吸收。视吸收塔(A线)吸收效果停吸收8泵,停该塔顶段吸收。停除尘塔T2304塔顶风机。停用冷冻机P27011台。1 条线生产,转功率小的污水泵。严查长明灯。
采取节电措施的电耗数据见表2。
表2 采取节电措施后的电耗Tab 2 Unit consumption of power after taking measures
从表2可以看出,采取节电措施后,电单耗控制在1.4 MW·h/t以内[3]。
针对汽耗分析结果,对应采取的措施:减少现场跑、冒、滴、漏,发现问题及时处理;1条线生产,停用新污水线,停送伴热。更换三蒸发大口径疏水器,选用节能型。选用疏水器为倒置桶式法兰蒸汽疏水阀DN40 mm/PN1.6 MP.。并且对疏水器进行定期检测,检测出的故障泄漏的疏水阀进行维修或更换,控制疏水器故障泄漏率在2%~5%。不仅可以消除因蒸汽泄漏带来的风险,改进蒸汽系统运行的可靠性,减少蒸汽浪费,达到降低能源消耗的目的,还可减少污水处理费用。三蒸发根据产品质量及时调整恒温时间及终点温度,节约蒸气。调整T2501增浓塔回流比,在节约蒸汽和排污之间寻求优化点。
采取节汽措施的汽耗数据见表3。
表3 采取节水措施后的水单耗Tab 3 Unit consumption of steam after taking measures
从表3可以看出,采取节汽措施后,能够实现降低蒸汽单耗,节约能耗费用。蒸汽单耗控制在10.5 t/t以内。
除了采取节能措施外,还应该加强节能管理,养成良好的节能习惯:
1)要加强节能意识的培养,只有现在思想上认识节能减排的重要性,才能真正的做到节能。
2)要分工细致明确。将各节能相关的方面、设备都分解到各班组、各岗位。例如将照明灯、水龙头等分到个人,不仅任务明确,而且也方便管理,同时还能养成良好的节能习惯。
3)加密切关注装置动态。各专业要掌握装置生产的相关信息,制定出相应的节能方案,同时要根据装置设备、生产、工艺等方面的变化做出相应方案,是节能减排的措施能有效、长期的执行,从而达到节能减排的目的。
二元酸装置在设计负荷之内,负荷越高越经济;双线开满是最经济状态。单线生产期间,月产量在1 000~1 050 t 左右最经济,对应氧化负荷2.2 t/h。
节能措施要与装置的实际运行情况相结合,以装置的安全生产为前提,装置稳定是重点,最大限度减少装置波动。在来料充足前提下,保持全月装置均匀稳定,是最大的节能降耗,以达到装置整体效能的提高。
节能措施的实施要采取综合评价的方法,评估实施后所能达到的效果,避免节约了一种能源而浪费了另外一种能源,使节能效果打折扣或增加操作难度。