冯 宝
(中海石油华鹤煤化有限公司,黑龙江鹤岗 154100)
中海石油华鹤煤化有限公司3052 项目生产规模为年产30万吨合成氨,52 万吨大颗粒尿素。空压机组是公司的A 类设备,空压机组的运行负荷直接决定整套系统的运行负荷,从而影响公司的经济效益。空压机每一级出口都设计一台换热器,对这一级出口的压缩空气进行换热,降低温度后再进入到下一级进行压缩。换热器的换热效率决定整个机组的负荷。换热器换热效率低则会造成机组出气量降低,从而导致运行负荷降低。换热器的热介质为压缩空气,冷介质为循环水。
2018 年12 月5 日,空气压缩机末级换热器(E01003)出口工艺气温度由32 ℃上升至56 ℃,使系统负荷降低了10%。
针对问题,成立专项攻关小组,充分收集、分析数据,通过中控电脑查找数据(图1)显示:
(1)2018 年11 月15 日—12 月10 日,中控显示末级换热器工艺气出口温度由32 ℃逐渐上涨至56 ℃。
图1 中控电脑界面
(2)现场末级换热器冷介质出口,即循环水回水就地温度表显示温度由48 ℃逐渐上涨至72 ℃。
(3)系统逐渐减负荷,使系统负荷降低10%。
(1)循环水回水带气产生气阻。
(2)冷介质温度高。
(3)冷介质流速低。
(4)仪表故障。
(5)室内通风不畅,导致室温升高。
(1)通过采集循环水系统中控电脑数据,发现循环水温度和流速在系统运行过程中数据平稳,温度曲线在系统运行过程中没有较大波动。可以排除冷介质温度高和流速低两个关键因素。
(2)通过仪表人员进行现场数据检测和排查,确定仪表运行正常,可以排除仪表故障这个关键因素。
(3)小组成员在现场放置温度计实测现场温度,确认室温为23 ℃,且在该室温下其他换热器温度曲线并无异常情况,可以排除通风不畅导致室温升高这个关键因素。
(4)对管线气阻造成换热效果差这个关键因素进行排查。小组成员分别打开冷介质管线和热介质管线上的排气阀,发现冷介质管线内有气体排出,说明管线内存在气体。冷介质内并没有气体来源,气体是从热介质(压缩空气)泄漏至冷介质(循环水)中,在管线内存留,造成气阻,导致换热量降低,引起换热器温度升高。
由于整个系统不允许停车,因此降低换热器温度必须在线操作。经过讨论制订以下方案。
(1)在循环水回水管线上带压开孔,在线安装阀门,通过管线将水气排至气液分离罐。
(2)将气液分离罐内的气体排向大气,将液体回收至循环水塔池内。
(3)为防止泄漏量增大,停车检修时对此换热器进行更换。
(1)为保证循环水的流量,在管线上准备安装DN200 闸阀,并将闸阀打开至全开状态。
(2)在阀门进口预制管法兰并与此阀门进行连接。
(3)将管法兰的另一端与循环水管线进行对比,制作U形口。
(4)选择两根M24 的螺杆,保证长度能够从管法兰及阀门内通过。
(5)制作盲板法兰,厚度300 mm,保证与DN200 闸阀的法兰能够安装。中间位置开两个孔,尺寸为Φ25 mm,确保每个孔都能够穿过M24 的螺杆。制作垫片并将盲板安装至闸阀出口方向。
(6)确保安装螺母时,盲板中间孔的垫片尺寸合适。
(7)预制气液分离罐Φ2 m、高度1.5 m,材料为碳钢,壁厚20 mm,进出水方式为上进水下出水。罐体上方开孔作为排气孔。准备一个进水阀一个出水阀为DN200 蝶阀。
(8)在室内测量尺寸确定罐体安装位置预制其他连接管线。
(1)在末级换热器冷介质出口管线上标定开孔位置。
(2)由于开孔处偏高,在开孔处下方搭设脚手架。
(3)准备吊装阀门的手拉葫芦。
(4)在脚手架周围搭设篷布,防止开孔时漏水喷射到周围其他设备。
(5)工器具准备齐全,角磨机及膜片等准备齐全,接好焊机。
(1)带压开孔前,确定管线上的开孔位置,画出开孔轮廓线,并与之前预制好的接管进行尺寸对比。不仅要确保开孔后能够焊接上,还要确保管线上取下的这一部分能够从阀门内取出。
(2)利用角磨机,对轮廓线内边缘缓慢进行打磨,边打磨边淋水降温,并用测厚仪进行测厚,待剩余0.10 mm 时停止打磨。
(3)将两根M24 的螺杆穿入预制好盲板中间的孔内,将阀门、盲板、准备对口的短管、螺杆进行组装后,使用手拉葫芦提起与打磨口进行对接。找出螺杆在开孔处中间需要焊接的位置并进行标记。拆除两根螺杆。
(4)在中间部位将两根M24 的螺杆一端进行焊接。螺杆要保证从阀门内能够穿出,并能够从盲板中间的孔穿出。
(5)将阀门及短管等组件,与管线进行焊接,焊接时注意焊口要在打磨口外侧。
(6)焊接短管后,对组件各处螺栓进行紧固。确保阀门与进口短管连接紧固,以及阀门出口处盲板与阀门连接紧固,确保两根螺杆从整个组件内穿过,并从盲板中间的孔穿过。
(7)在螺杆上安装垫片及螺母,通过反复紧固产生拉力,锤击产生推力使打磨处发生疲劳断裂。
(8)沿螺杆方向向外抽出螺杆,将螺杆及管线的打磨部分一同从阀门内取出。
(9)关闭阀门。
(10)拆除闸阀出口处的盲板及螺杆等。
(11)连接提前预制好的管线及气液分离罐。将气体排向大气,液体排至循环水塔池内。
图2 设备部件
图2 为从循环水管线上通过带压开孔取下的部件、螺杆、盲板及螺母。
安装分离罐后,工艺气温度由56 ℃下降至39 ℃,循环水出口温度由70 ℃降至50 ℃,系统运行负荷100%。
2019 年6 月30 日,全厂停车,空压机停运,更换该换热器。