合成气压缩机透平止推轴承温度高工艺解决办法

2020-07-17 12:10:54杨光赵波谷闯边士成锦西天然气化工有限责任公司辽宁葫芦岛125001
化工管理 2020年17期
关键词:油量轴瓦合成气

杨光 赵波 谷闯 边士成(锦西天然气化工有限责任公司,辽宁 葫芦岛125001)

1 概述

锦西天然气化工有限责任公司为一家大型化肥企业,年产成品氨30 万吨,尿素52 万吨,合成装置采用布朗工艺流程,工艺复杂,技术先进,自动化程度高。

合成气压缩机100C2是合成氨生产系统的重要设备,轴瓦温度过高会造成机组联锁停车,并会引发轴瓦损伤、轴承损坏等一系列不可逆转的恶性事故。2018年3月,100CT2蒸汽透平止推轴承瓦温(TI512)出现高报警。经过系统排查,发现润滑油总管上油温度55.7℃,振动位移监测值无变化。如不做出改善措施,随着夏季的到来,环境温度逐步升高,轴瓦温度将会影响到压缩机机组过夏,甚至会影响工艺系统的连续运行。

图1 合成气压缩机透平图

2 合成气压缩机透平系统流程

合成气压缩机100C2 为离心式压缩机,主要流程如图1所示。

合成气压缩机的透平100CT2 为抽气冷凝式透平,高压蒸汽管网来的温度515℃、压力12.5MPa 的高压过热蒸汽经主汽阀XV112 及高压调节阀PV253 进入透平100CT2 膨胀做功,在透平中膨胀做功后的蒸汽一部分在36bar、348℃的条件下经过单向阀XV127 抽出,作为中压蒸汽管网供汽,另一部分蒸汽经过透平低压阀PV132进入到透平的后段继续膨胀做功,最后经过透平的末级叶片排入到表面冷却器中冷凝,由冷凝液泵提压后送至水气精制系统循环利用[1]。

3 止推轴承温度高的原因分析

TE511、TE512两个探头同时显示温度高,排除探头故障指示不准的原因,从以下几个方面进行分析。

3.1 换热器换热效率低

换热器利用循环水对油进行换热,随着装置的运行,换热器容易出现堵塞、结垢等问题,降低换热面积及传热推动力,导致换热效果不好,透平润滑油上油温度高,从而造成轴承温度不能被有效降低,最终使TE512出现高温报警。

3.2 油冷器冷却循环水温度

循环水的温度直接影响换热器冷却效果,致使润滑油热量无法有效移除,进而影响透平上油温度,在换热器效率无损失的情况下,循环水温度高,传热推动力减小,同样无法有效将油品冷却至设计温度范围。

3.3 轴承上油量不足

上油管路有一¢10限流孔板,对轴承的上油量起到限流作用,在压力一定的情况下,孔板的大小直接影响上油量。上油量较少,轴承热量无法有效移除,继而造成轴瓦温度升高。

3.4 瓦块本体缺陷及安装间隙

轴位移增加,会使轴承间隙缩小,上油压力一定的情况下,油流量也会相应较少,造成轴瓦温度高。

4 采取措施

4.1 增加冷却设备,提高冷却效果

图2 增加的外循环冷却器

先后增加两台外循环冷却设备(如图2中红色部分)作为降低油温的辅助设备。流程为从油泵出口管线引出一股润滑油,经过外加油冷器冷却后直接并入轴承上油压力表根部,这股较低温度的润滑油将直接降低进入止推轴承的油温,同时降低轴瓦TE512温度。

环境温度升高时,为防止油温受环境温度影响而升高。在油冷器上方安装喷淋管线,通过喷淋达到降温效果(如图3 所示)。

图3 润滑油冷却器增加喷淋

并且从监测情况来看,此举措起到了一定的降温作用。

4.2 条件允许的情况下适当降低循环水温度

循环水的温度,对换热效果也起到很重要的作用,因此可以与水汽车间协调,继续降低循环水温度,最大限度的调整一循二循配比,保证合成循环水量、水温,从而增强油冷却器的换热效果。

4.3 增加上油压力

止推轴承的上油管线压力表根部增加辅助上油管线(φ 10mm不锈钢管),增压冷却后,轴承上油压力提高到0.1MPa,轴瓦温度下降3℃,此措施虽取得一定效果但未达到预期目标。事实证明此项措施有效,但受管径限制上油压力已无法继续提高,达不到更好的效果。整改措施:增大上油管尺寸,更换辅助上油管线为1/2//不锈钢管,更换后上油压力可提高到0.15MPa以上。调整后温度可以下降到113℃左右。

4.4 加大孔板直径,调整轴瓦间隙

上油孔板尺寸为¢10,导致孔板上油量小,通过查找图纸,检修测量,对标学习等多方向研究考证,最终决定增大孔板尺寸到¢13,从而提高轴端上油量,最终达到降低轴瓦温度的目标。

大修检查轴瓦间隙、瓦块磨损情况,保留数据,对轴瓦间隙加以确认,进行重新调整。

5 改进后效果

改造后轴瓦温度由119℃以上报警值降至115℃并保持稳定,一系列措施的实施,使机组顺利的度过了夏季高温天气,达到降低轴瓦温度TE512的目的。

6 结束语

此次处理全方位多角度的分析,多种措施并行,最终达到了预期目标,保证了合成氨装置平稳度过夏季高温天气。降低上油温度、增加上油量等措施,是从工艺的角度,采取了相应的措施,保证装置的连续运行,达到处理方案预期效果,同时为以后遇到此类问题提供参考方向。

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