蔡帮伟 侯利国 杨威 杨洪凯 陈庆东(中海油惠州石化有限公司公司炼油一部,广东 惠州516086)
电脱盐是原油进入蒸馏前的第一道预处理工序,是常减压装置重要的运行设备,主要承担原油脱盐、脱水的重任。电脱盐使用的电耗占比常减压装置能耗的10%左右,降低电脱盐使用电耗将有利于降低装置能耗;电脱盐的脱盐效果是常减压防腐的保障,同时脱水效果也是装置平稳操作的主要关键,因此提高电脱盐运行效果是降低装置能耗及保障装置安全、平稳运行的重要措施。
中海油惠州石化有限公司常减压蒸馏(Ⅰ)设计加工100%高酸重质原油——蓬莱原油,加工能力1200万吨/年,操作弹性设计为60%~110%,装置采用三级电脱盐工艺流程,第一级采用了高速电脱盐技术,第二、三采用了交直流电脱盐技术。蓬莱油田在原油的开采、集输过程中会产生老化油。由于老化油中含有大量金属离子及强极性有机物,导致其导电性较强[2],此外老化油中含有FeS、粘土、修井液及各种化学药剂,使其形成稳定性很高的乳化液,增加电脱盐破乳难度。受加工劣质原油影响一级电脱盐运行工况较差,出现主要异常情况如下:
(1)原油乳化严重,一级电脱盐破乳困难,排水易带油
(2)高速电脱盐电流偏高易使变压器油的老化、碳化、变压器线圈的击穿甚至冒烟着火现象
(3)电脱盐罐运行电流较高,电耗较大
原第一级电脱盐罐内采用了第一代高速电脱盐电场结构,罐内设计了四层水平电极板,从上至下第1、2、4 层电极板带电,第3层电极板接地,布置如图1所示:
图1 一级电脱盐罐电极板简图
一级电脱盐罐体内部第4 层电极板采用了至下向上的支撑结构,用于固定第4层带电极板的绝缘支撑固定在靠近水层的横梁上方,距离水层较近,当水位波动时,位于水层和第四层带电极板之间的乳化液会上升,导致缘距离缩短,容易引起电流波动,进而影响电脱盐罐破乳效果。
改造前电脱盐设备采用的电源多是传统的100%全阻抗电源,100%全阻抗电源在处理重质原油、易乳化原油时,会出现经常性的大电流或短路现象,设计100%全阻抗的目的是在二次电流短路时保护一次电流不超额定电流,变压器不会发生故障。但同时由于100%全阻抗导致大量无用功消耗在阻抗线圈,导致电耗大量浪费,不利于炼厂节能降耗[3]。
将第四层极板从支撑形式改造为悬挂在第三层接地极板上,通过电极板的改造消除支撑件对电场的影响,在不影响电流情况可将界位控制提高5%,增加水停留时间,改善排水发黑情况。改造前后两种结构对图如图2:
图2 一级电脱盐电极板构造
将原有一级电脱盐罐的100%全阻抗电源改造成智能响应控制电源,变压器电压由6000V改为380V,增上PLC控制系统。取消了内置在变压器内的100%电抗器,降低了损耗在电抗器上的电压,减少了无用功消耗。智能响应电源通过调整可控硅的导通角来达到调压的目的。在人机界面上可以设定变压器的运行模式及运行电压,运行模式有恒压模式和调压模式,恒压模式就是变压器在某个恒定的电压下运行,调压模式就是变压器的运行电压在有规律的变化。一旦运行模式及电压设定好后,智能响应电源将按照设定好的程序运行。运行电流电压通过变送器反馈到PLC及可控硅控制器进行闭环控制,以保证智能响应电源严格按照设定的参数运行。
通过图3可以看出,全阻抗变压器随着电流的升高,变压器输出电压在降低,当电流达到额定电流时,电压已经降到接近零了;智能响应变压器,随着电流的升高电压也在降低,当降低的幅度远远小于全阻抗变压器,在电流达到额定电流时,电压仅仅降低了30%。我们需要在大电流时场强保持一定的强度,提高破乳、聚集的能力。在全阻抗电源运行电流大时,由于变压器实际输入到罐内的电压很低,其有效场强很低,如果使用智能响应电源,在达到同样有效场强时的运行电流会很低,有效的降低了电脱盐的能耗。
图3 全阻抗电源与智能响应电源变压器输出伏安特曲线图
实施后一级电脱盐罐运行工况有明显改善,具体表现如下:
(1)电脱盐罐电流不再报警,且离额定电流有较大空间,操作弹性大;
(2)电耗有明显降低,平均每天节约电耗约4833.3kW·h/d;
(3)脱后原油盐含量及脱后含水量明显下降,其中脱后含盐降低54%,脱后含水降低68.8%。
表1
根据工业用电0.68 元/kW·h 计算,每年可以节约(5100-267)*365*0.68=120万元。
该技术采样智能响应控制电源,提高电脱盐抗干扰能力,使电脱盐罐电流控制更加平稳,操作弹性更大。大大降低操作员劳动强度。
脱后含盐改造后较改造前降低1.29mg/L,折合每年从原油中多脱除16.83t盐。原油中的盐在加热条件下会水解产生大量硫化氢、氯化氢等腐蚀介质,对装置腐蚀产生严重危害。盐含量高会加重换热器中的结垢,影响装置换热终温。脱除盐可节省因设备腐蚀、结垢、炉管结焦等产生的大量费用。