刘元圣
【摘 要】 重油催化裂化装置采用了硫转移助剂FP-DSN。工业试验表明,该剂能有效地降低再生烟气中SOx的含量,从而保证了重油催化装置再生烟气的达标排放。
【关键词】重油催化; 硫转移剂 ;工业试验
1 .装置概述
重油催化裂化装置是由石化工程公司设计,原设计加工能力为1.40Mt/a,采用两段再生、沉降器与第一再生器(一再)同轴、与第二再生器(二再)并列的提升管技术。2005年经过MIP工艺改造,采用新型串联提升管反应器,优化催化裂化的一次反应和二次反应,加工能力达到1.80 Mt/a。配套5000t/a硫磺回收装置。串联提升管反应器分为两个反应区:第一反应区采用较高的反应温度和较高的剂油比,裂解较重的原料油并生成较多的烯烃,经较短的停留时间后进入扩径的第二反应区下部;第二反应区通过扩径和注入冷却介质等措施,降低油气和催化剂的流速及该区的反应温度,增加氢转移和异构化反应,提高催化汽油中的异构烷烃和芳烃含量,降低烯烃含量。为了保证重油催化装置再生烟气达标排放,开展了FP—DSN硫转移助剂试验工作。
2 .转硫机理、所采用的加注方案
2.1 转硫机理
重油催化裂化原料中大约10%的硫与焦炭一起沉淀在催化裂化催化剂的表面,再生时被氧化成SOx,其中SO2约占90%,SO3约占10%。
以类尖晶石类型的复合金属氧化物MO微颗粒的固体助剂,能使再生烟气中的硫在反—再系统中发生如下化学反应:
(1)、(2)、(3)三个化学反应在再生器中进行,(4)、(5)、(6)三个化学反应在反应器中进行,从而使再生烟气中的SOX转化为油气中的H2S,实现转硫目的。
2.2采用的加注方案
加注方案分为两部分,集中加入方法和日常操作加入方法。
(1)集中加入方法。FP-DSN硫转移助剂在装置应用时,需在反—再系统中保持一定的兑比,在短期内达到反—再系統中催化剂总藏量的3%,共需要9.114吨。
因此,将加剂方案定为:一次加入量为9吨(50桶,180Kg/桶),从加剂之日算起,连续加入四天,利用RFCC装置现有的助燃剂加入系统,第一天(1月4日)加入1.98吨(11桶),第二天(1月5日)1.98吨(11桶),第三天(1月6日)加入2.52吨(14桶), 第四天(1月7日)加入2.52吨(14桶)。
(2)日常操作加入方法。重油催化裂化装置新鲜催化剂每天补剂量为5.16吨,因助剂的筛分、堆比等质量指标与装置使用的催化剂相近,所以本试验假设助剂的跑损与催化剂的跑损状况相近。故每天补充量按如下方法计算:
计算补入量=5160Kg×3%=154.8Kg
考虑助剂的烧失重和磨损率,实际加入量是:
实际加入量=154.8kg×(100%+5%+3.5%)=168Kg
因此,在日常操作中,利用助燃剂加入系统,每天补充量定为180kg(1桶),以维持重油催化装置每天补充新鲜催化剂、烧失重以及磨损量。
3. FP-DSN硫转移助剂技术指标
4. FP-DSN硫转移助剂脱硫的指标要求
应用该剂后,再生烟气中SOx脱除率应在55%以上,计算方法:SOx脱除率=(空白标定时催化烟气SOX数据—试用硫转移剂后烟气中SOX数据)/空白标定时催化烟气SOX数据。
5 标定的技术分析
5.1 原料、油浆产品性质分析
从表1原料、油浆性质的各项数据看, FP-DSN硫转移助剂加入前的原料稍轻一些;而原料的总硫含量在FP-DSN硫转移助剂加入前后变化不大,比较稳定。
原料中的重金属、油浆的密度、馏程、残炭等性质在FP-DSN硫转移助剂的加入前后比较稳定。
说明FP-DSN硫转移助剂对油浆的性质无影响。
5.2 干气、液态烃性质分析
从干气组成的各项数据看,干气中的非烃组份、烃组份非常稳定,只有硫化氢含量由1400mg/m3增加到3200mg/m3,干气中的S含量增加了20kg/h,而从表9中D1208酸性水的硫化氢含量看,也由2612mg/kg增加到5112mg/kg,酸性水中吸收的S含量也增加了69kg/h。全年可转移S的量392吨/年。这说明FP-DSN硫转移助剂对硫的转移效果非常大。
从液态烃组成的各项数据看,液态烃中的烃组份非常稳定,总硫含量基本没有变化。
这说明FP-DSN硫转移助剂成功地将S大部分转移至干气中,少部分转移至液态烃中,而对干气、液态烃的产品性质没有任何影响。
5.3 再生烟气排放性质分析
从表4中再生烟气硫化物排放性质看,再生烟气中的硫化物在FP-DSN硫转移助剂加入前后变化很大,由240mg/m3下降到47.3mg/m3,每年可减少烟气中硫的排放量392吨。从计算结果可以看出,脱硫率达到80.3%,说明加 FP-DSN硫转移助剂的效果明显,大部分硫转移至干气和酸性水中。但是由于分析数据较少,而且波动较大,计算结果仅供参考。
5.4 硫平衡分析
从表5硫平衡中可以看出,FP-DSN硫转移助剂加入前,硫平衡存在一定偏差,可能是存在于气压机系统、吸收稳定系统的硫化亚铁,说明装置产生的硫有一部分生成了硫化亚铁,这也是硫不平衡的因素之一。
FP-DSN硫转移助剂加入后的硫平衡相差较小,从FP-DSN硫转移助剂加入前后的硫平衡中可以看出:干气、酸性水中H2S增加较多,其它物料中总S含量基本未变,烟气中的硫化物下降较多,说明FP-DSN硫转移助剂效果是非常显著的。
6.建议
(1)如果装置长期使用此剂,应对加剂系统进行适当的改造,使加剂过程能够可控、均匀加入,以减少对生产的影响。
(2)烟气中的硫转移至裂解气中,会加重气压机系统和稳定系统的腐蚀,做好H2S对设备防腐是使用此剂过程中必须考虑的。
(3)在催化再生烟气中硫含量较小的情况下(300ppm以下时),FP—DSN硫转移助剂占催化装置催化剂藏量的3%即可;如果再生烟气中硫含量较大的情况下(300ppm以上时),可考虑增加FP—DSN硫转移助剂的兑比到3.5~4%。
参考文献
[1]提高催化裂化汽油辛烷值的可行性研究[J]. 马占伟,王明东,司长庚,王晓猛,郝振兴. 炼油技术与工程. 2014(10)