甘蔗糖厂压榨除土除杂机系统技术改进探索研究

2020-07-10 06:54邱振勇张小磊傅其军林福俊
甘蔗糖业 2020年3期
关键词:榨季机系统糖厂

邱振勇,张小磊,傅其军*,林福俊

(1南宁糖业股份有限公司,广西南宁530022;2广西农村投资集团有限公司,广西南宁530023)

0 前言

甘蔗收获机械化是广西甘蔗产业发展必由之路[1],随着甘蔗机械化砍收方式的推广,为适应机械化砍收甘蔗夹杂物高的情况,糖厂一般对机收甘蔗进行预先除杂处理,尽量除去泥沙、蔗叶等杂物,再进行压榨[2]。目前国内外糖厂除杂的方式包括湿法除杂和干法除杂[3],国内甘蔗糖厂主要采用干法除杂。在干法除杂中,除杂装置有筛网式、齿片式等。国内现有的甘蔗除杂系统种类较为繁杂,不少糖厂存在着设备选用、结构以及系统流程设计不合理等缺陷,使用时设备安装维护困难,整体除杂效果不佳。目前常用的国内甘蔗除杂系统不能完全适应广西蔗区黏土较多[4]的情况,易堵塞除土辊,除土效率较低,甘蔗带泥沙多,碎蔗掉落多,影响喂蔗。

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂是一家亚硫酸法糖厂,原来的除杂方式为齿片式除杂。2019/20年榨季,为了实现增强企业综合效益的目标,该厂针对压榨除土除杂机系统存在的除土齿片大量脱焊、松动、磨损,漏甘蔗较多,设备故障率高,易夹泥积泥导致停机等问题进行了技术改进探索研究,实施了“甘蔗糖厂压榨除土除杂机系统技术改造”项目。项目完成后,在榨季生产中顺利投入使用,达到设计要求,效果良好,经济和社会效益显著。

1 项目实施的背景及问题分析

南宁糖业股份有限公司明阳糖厂压榨车间有 3套甘蔗自卸系统(2015年 1 #甘蔗自卸系统投用,2016年2 #、3 #甘蔗自卸系统投用),每套系统配有辊式除土系统。该系统的工作流程如下:甘蔗卸车后,经第一链板式输送机输送至理平机理平,掉入齿片式除土除杂机,经除杂后的甘蔗输送至第二链板式输送机,送去后续工序;泥土、杂物等被除土除杂机除去,掉入除杂机下方的除土输送胶带,送去高位贮存斗,用斗车拉走处理;在除土输送胶带头安装振筛对漏蔗进行回收。

该除土系统为参照甜菜糖厂设计,对北方沙土的除去效果较好,但广西蔗区黏土较多,除土辊齿片间隙过小,齿高过高,易积泥。该厂除土辊齿片为8 mm厚钢板,齿侧间隙4 mm,齿高60 mm,极易夹杂黏土、小石块、甘蔗、麻绳等易塞在齿片内(图1),造成齿片顶死导致电机过流跳闸频繁。2016/17年榨季该厂蔗区尚有部分甘蔗为人工装车,甘蔗带泥较少,加上雨水较少,问题不突出;但 2017/18年榨季开始普及机械装车后,甘蔗带泥较多,加上雨天较多,除土除杂机跳闸频繁,影响均衡榨蔗。该厂研究后购买高压水枪冲洗除土辊,湿润除土辊的积泥处理,并加大对甘蔗带泥的管理力度,以缓解除土除杂系统不足带来的问题。

图1 现有除土辊齿片积泥夹杂情况

该除土辊不适应广西蔗区黏土的除杂,给糖厂的生产带来了一系列问题,主要表现在:

(1)除土效率较低,甘蔗带泥沙多。除土辊积泥后易造成电机过流跳闸,影响喂蔗,影响均衡生产,严重时需边冲水,电机1天跳闸七八次,耗时20多分钟才能过1车蔗。同时因除泥效果差,大量的泥砂进入设备,造成蔗刀机刀片磨损严重,换新刀约10天左右便出现刀片磨损、甘蔗打滑、堵塞、过蔗不顺,被迫经常“开倒车”,严重影响均衡生产和安全。因甘蔗含泥砂较多,有时压榨初压汁呈现泥汁状,纯度低至72%~80%(正常为87%左右),给后续工序带来较大影响。泥沙随蔗渣进入锅炉,堆积在炉排上,影响锅炉效率。

(2)除土除杂机故障频繁,维修成本高:

①减速机损坏频繁:2017/18年榨季维修 8台次,2018/19年榨季开榨维修17台次;维修后的减速机使用寿命1个星期到1个半月不等,设备安全隐患较大。现有摆线针轮减速机不适用于冲击负荷的工况,而更换一台减速机须停机1个小时左右,直接影响二线安全率和一线的榨蔗均衡率。

②除土辊齿片变形、脱焊:由于除土辊齿片(材质:Q235-A)原厚度为8 mm,大部分磨损变形、变薄,最薄处仅为2 mm,夹杂杂物后受到轴向力反复挤压,其焊接处机械疲劳严重,齿片变形严重时互相撞击松脱。2019年2月份发现2 #甘蔗自卸系统的除土除杂机有除土辊齿片松脱(图2),不久后亦发现3#甘蔗自卸系统的除土除杂机有此类情况。齿片松脱后很快就会连锁造成相邻的齿片碰撞松脱,或者夹杂甘蔗受力过大松脱,除土辊齿片大量脱落后漏蔗严重。

图2 2 #甘蔗自卸系统除土辊大量齿片脱落、变形

③轴承座为盲孔固定设计,螺栓易松动,无法紧固。投入使用后约有一半的轴承座松动,经班组用斜垫铁垫紧烧焊加固后有所改善,但仍有几个轴承座松动无法解决,存在一定的设备隐患。

④轴承损坏。由于除土辊夹杂物导致载荷过大,2019年1月份洗机时更换3个轴承,停榨后又发现有轴承损坏。

(3)碎蔗掉落多:由于齿片的大量脱落,导致2 #、3 #翻板机除土除杂机漏蔗较多,2017/18年榨季据管理部不完全统计,外运除杂物超过 4000 t,其中超过一半是短甘蔗。2019年检修期在除土输送胶带头安装振筛对漏蔗进行回收,但除土除杂机齿片大量松脱后,产生大量的漏蔗,清理工作量异常艰巨,严重时影响除土胶带运行须停机处理。

(4)维修成本高:如不进行除土除杂机改造,则须进行大修,预计维修费用共约 75.6万元(详见表1)。但维修后的效果预计最多能维持1~2个榨季,而由于设计缺陷而引起的除土辊夹泥、过流、漏蔗多等故障现象仍无法解决,还会频繁发生。

由此可见,除土系统缺陷已是到了非常严重、必须解决的地步。并且由于实施“三化”改造后,各岗位工减员幅度大,蔗带工段负责3套甘蔗自卸系统、一、二线蔗带设备操作、维护外,还负责一、二线榨机、中间耙、泵甫等车间内所有设备的监控、操作。只有3位岗位工负责设备巡检,维护工作量较大,疲于应对除土除杂机故障频繁发生,其它设备巡检无暇顾及,非常不利于设备管理。

由于原设计存在不足及使用年限长(3个榨季),设备磨损严重,频繁过流、损坏,轮齿损耗,漏蔗较多。为了更好地适应广西蔗区甘蔗的情况,计划对原有除土除杂机实施技术改造,以期降低除土除杂机故障率,提高榨季运行安全率,保证甘蔗落蔗持续均衡,稳定提升压榨平均抽出率,减少糖份损失,提高收回,节能降耗,确保生产安全、连续、均衡,提高生产安全率,为企业创造更大利益。

2 糖厂压榨除土除杂机系统技术改造项目实施情况

2.1 技术改造项目措施

为了有效解决压榨除土除杂机系统存在的问题,明阳糖厂结合该厂实际情况,投资180万元,在压榨车间实施了“甘蔗糖厂压榨除土除杂机系统技术改造”项目,技改方案采取了以下措施:

(1)拆除原2 #、3 #甘蔗自卸系统除土除杂机的除土辊、减速机、电机、减速机座、轴承座及旁板;

(2)由原来 16条辊/座改为 18条辊/座,除土齿片外径由φ370 mm改为φ299 mm。加工36条全新除土辊,用φ299 mm厚壁钢管直接车铣齿形,齿顶烧焊约2 mm厚TD928耐磨材料;

(3)设计加工一批新轴承座(76套);

(4)利用该厂原有 15 KW 电机选型购买新减速机,配套设计安装减速机基座,使用旧联轴器,配套设计安装除土辊轴承座;

(5)使用该厂原有电柜及控制系统 (不满足要求进行小改动)。整改2 #、3 #系统电缆及桥架走向;

(6)将原理平机移装至一级输蔗机前改做抛散机,配套设计安装抛散机基座、传动机构(电气用原有材料移装);

(7)平台、栏杆、防护罩等配套设计安装。

2.2 预期改进效果

通过实施上述改进方案,预期解决原来压榨除土除杂机系统除杂效率低、效果不佳的问题,降低除土机故障率,提高榨季运行安全率及均衡率,促进压榨平均抽出率稳定提高,除土辊漏蔗量降低,除泥砂、蔗叶效果良好。

3 项目运行效果

项目于2019年检修期实施,按项目建设技改方案和要求进行施工,各项安全、环保设施配套齐全,通过竣工验收。压榨除土除杂机系统技术改造项目竣工验收后,于2019年11月13日开榨后投入榨季生产使用,设备正常安全运行,运行状况良好,取得了较好的运行效果,达到设计目标要求,没出现因设备故障直接影响到正常制糖生产的情况,达到了预期效果。

表2 2018/19年榨季、2019/20年榨季除土除杂机故障对比统计表

3.1 运行平稳

各座除土辊运行平稳,电机运行电流(电机额定电流为 28.8 A)一般为:2 #除土辊电机运行电流在10~14 A之间;3 #除土辊电机运行电流在12~18 A之间。其中3 #除土除杂机第3、第6组除土辊电流稍高分别为15.5 A、18 A左右,其余为12 A。

3.2 故障率降低

2 #、3 #系统除土辊榨季生产中运行正常,轴承无异响、发热,故障率低,除土辊齿无夹泥跳闸现象,无需要用高压水枪冲洗除土辊轮齿。2018/19年榨季每班需3次左右用高压水枪冲洗清除轮齿夹泥砂,才能保证除土辊不过流,保证生产的连续运行,且经常出现除土辊摆线针轮减速机轴承、摆线轮损坏,电机短路等事故。而目前由于配套电机为旧电机功率较低(15 KW,其它厂为30 KW),当二级带停止,一级带运行并带入大捆甘蔗停留在末端除土辊时,2 #系统除土辊偶然有过流跳闸现象,复位后重新启动恢复正常运行,这在操作注意上可以避免跳闸现象发生(表2)。

从表2可看到,2019/20年榨季共出现5次除土除杂机停机原因均为被甘蔗带来的铁器、小石头夹入除土辊,导致过流跳闸,没有出现设备故障。相比上榨季除土除杂机故障频发已是大为改善,保证了榨季生产安全均衡进行。

3.3 除杂效率提高

除土辊漏蔗量比往年大为减少,除泥砂、蔗叶效果良好(图3),据统计2019/20年榨季,每天出厂废弃物重平均为23.07 t,比上榨季同期减少3.21 t(表 3):

图3 技术改进后运行中的糖厂除土辊(无积泥夹杂情况)

4 技改项目的经济效益

本甘蔗糖厂压榨除土除杂机系统技术改造项目实际投入费用共计180万元,改造后达到了预期的运行效果,并获得了预期经济效益。

据统计改造2 #、3 #甘蔗自卸系统除土除杂机后,除土除杂机故障率大为减少,榨季运行安全率100%,大大保证甘蔗落蔗持续均衡,促进一、二线压榨平均抽出率稳定提高:

(1)减少停机损失:上榨季因2 #、3 #除土除杂机除土辊故障损失时间约69 h,以每小时能耗损失约0.2万元计,可以减少因停机造成的经济损失:

69 h×0.2万元/h =13.8万元

(2)降低维护成本:上榨季维修减速机、电机,更换轴承等费用:5.6万元。

因除土辊除土齿轮片变形、脱落,检修期需维修才能正常使用的费用约:100万元。

(3)减少含杂费用:除土除杂机改造后,除泥效果良好,2019/20年榨季1~3 #甘蔗自卸系统的除土除杂机总共除泥量为2225.3 t,改造后2 #、3 #除土除杂机除泥效率较高,按总除泥量的80%计,除泥量共约为1780.24 t,按甘蔗收购价500元/t计,预计减少甘蔗含杂费用:

1780.24 t×0.05万元/t =89.012万元

以上三项合计,估计产生的经济效益:

13.8 +5.6+100+89.012≈208.4(万元)

5 小结

压榨除土除杂机系统技改投入生产运行后,不仅达到了满足榨季生产工艺要求,降低除土除杂机故障率,提高榨季运行安全率节能降耗的运行效果,并且获得了预期的经济效益,为企业创造了更大利益。整体而言,甘蔗糖厂压榨除土除杂机系统技术改造是成功的,效果良好,经济和社会效益显著,值得在我国南方甘蔗制糖产区推广应用。

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