谭立伟 冯磊
摘 要:本文介绍了高炉煤气湿式电除尘,在运行中出现的两起电气故障,自动接地刀闸无法可靠动作和电场绝缘低无法升压。阐述了故障现象、分析判断和处理方法,改进了接地刀闸的操控机构和极板悬挂绝缘子的运行环境,提高了设备运行的稳定性、可靠性。供同类型机组,故障处理借鉴参考。
关键词:湿式电除尘;电场绝缘;接地刀;绝缘子
中图分类号:TK223.2 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)06-0166-02
0 引言
在日益严峻的环境形式下,电除尘已被广泛应用在电力、冶金、化工等行业。在冶金行业中,燃气发电机组,以高炉煤气、焦炉煤气为燃料发电。所以,装设电除尘装置在燃机的前端,降低煤气中的含尘量,满足煤压机入口含尘浓度的要求。
邯钢9E燃气蒸汽联合发电机组,煤气电除尘采用jord公司产品。配套的高频整流单元,使用美国NWL公司产品。除尘箱体分入口电场和出口电场,设有两个极板。两套高频整流单元,安装在除尘箱体顶部。为保障除尘箱体和人员的安全,每套高频整流单元,配置两个接地刀闸。一个手动接地刀闸、一个自动接地刀闸。手动接地刀闸,在机组正常运行期间保持打开状态。在机组转检修,煤气箱体打开人孔时,将手动接地刀闸合上,并加装安全锁,确保人员安全。自动接地刀闸,包括电动操作机构和控制系统。每次开机前,远程打开。停机后,远程闭合。自动刀闸控制回路,串联除尘箱体的报警联锁。一旦箱体有故障,如氧含量高等。接地刀闸自动闭合,迅速泄除电场负荷,确保箱体的安全。
在机组运行过程中,多次出现接地刀无法自动打开、关闭现象。高频开关电源多次出现无法升压,电场绝缘低等故障。严重影响了煤气除尘效果和机组的能效,存在较大的安全隐患。通过对多次故障的分析判断,制定改进方案,提高了电除尘的运行可靠性。
1 自动接地刀无法操作的分析与处理
自动接地刀在电除尘中,起到关键的安全保障作用。当控制系统检测到箱体内氧含量高等其他威胁箱体安全的危险时。迅速驱动接地刀闭合,使电场极板可靠接地,泄除电场电压。确保人员和设备的安全,避免发生箱体爆炸等重大事故。
该除尘箱体接地刀合、分执行机构,采用直流电磁铁来实现。见图1所示,当电磁铁得电时动作、吸合,驱动连杆压迫弹簧,同时驱动接地刀打开,以及同轴凸轮转动,使分位限位开关动作。当电磁铁失电时,靠弹簧回弹力复位。驱动接地刀闭合,以及同轴凸轮转动,使合位限位开关动作。直流电磁铁操作机构的优点是动作迅速,一旦失电或得电,均能马上动作到位。机构动作时间短,能够更好的确保电场安全。缺点是该电磁铁为进口装置,国内采购周期长,出现问题后,修复比较困难。
机组运行3年后,两套电场高频电源,多次出现接地刀不能自动合、分的现象。检查发现电磁铁得电后,不吸合。或者失电后,不能复位。脱开接地刀操作机构,单独检测电磁铁。得电、失电动作均正常。考虑可能接地刀操作机构卡涩,操作力矩增大引起。但两套自动接地刀均出现,不能正常操作的现象。且接地刀闸处于封闭空间内,没有腐蚀、锈蚀现象,手动操作力矩正常。对操作机构检查、维护、润滑,以及微调驱动连杆的长度,均未能解决故障。判断为电磁铁机械性能下降,造成电磁铁执行结构驱动力矩不足,不能驱动地刀正确的动作。
该进口电磁铁采购比较困难,采购时间较长。即使更换电磁铁执行机构,也不能完全解决问题,无法保证接地刀不再出现故障。所以,为了彻底解决该问题。对地刀操控机构改造,将电磁铁控制机构,改造为电机驱动机构。根据地刀操作力矩,选择合适型号的电机。在原控制系统的基础上,进行修改完善。电机操作机构的优点是操作力矩大,改造后接地刀的自动合、分,均能正常动作。
2 电场绝缘低的分析与处理
该电除尘箱体布置为,高频整流单元、极板悬挂绝缘子箱在煤气箱体顶部,下方整个箱体及极板。高频整流单元输出电压经过母排,连接至极板绝缘子箱内,再经极板拉杆输出到箱体内的极板上。极板悬挂绝缘子箱结构见图2所示。极板两侧各有两个绝缘子,作为极板的悬挂支撑。同时,箱体内有其他的支撑,使极板固定。绝缘子箱外部缠有伴热带,机组投运时,提前开启加热器,降低绝缘子箱内湿度,提高电场绝缘。
电除尘系统在运行3年后,经常出现无法升压的故障。检查箱体内绝缘较低,脱开箱体极板。单独检测高频整流单元,系统升压正常。通过对箱体检查,发现极板绝缘子运行环境较差,表面腐蚀、湿度大等问题,是造成电场绝缘下降的原因。
(1)极板悬挂绝缘子箱和煤气箱体是连通的,煤气可以进入到绝缘子箱内,造成绝缘子表面腐蚀、脏污严重。同时,煤气箱体内的水蒸汽,也会进入到绝缘子箱内。虽然电伴热投入运行,但绝缘子箱内湿度仍然很大,绝缘子表面水凝现象严重。
(2)极板绝缘子作为极板的悬挂支撑,可以承受竖向的作用力。但是,在电除尘运行中,由于煤气压力波动较大。运行两年后,极板在箱体内的固定支撑点松动,极板收煤气压力影响,晃动比较严重。极板出现晃动,绝缘子就会受到横向作用力,超出绝缘子的承受能力。检查发现绝缘子表面出现裂纹,甚至出现整个断裂的情况。受损的绝缘子图3所示。
通过对箱体结构的检查、分析,判断高压整流单元系统正常,由于煤气箱体结构设计不合理。悬挂绝缘子运行环境较差,引起的电场绝缘较低,无法升压的故障。所以,在原有箱体的结构上,提出了改造方案:
(1)在煤气箱体和悬挂绝缘子箱之间加装绝缘隔板,隔绝两个箱体,减少煤气、水蒸气进去绝缘子箱内。同时,根据机组运行情况,平均每6个月对绝缘子进行检查、擦拭,提高其绝缘性能。(2)改造箱体内极板的支撑方式,加大箱体内部的固定支撑点。根据机组运行情况,平均每6個月,对箱体内极板进行检查,减少绝缘子的受力,避免绝缘子受损。(3)在绝缘子箱内,增加两组加热器。由于原箱体结构,造成煤气箱体和悬挂绝缘子箱体,无法完全隔离,只能采取绝缘板隔离。但仍会有煤气和水蒸气进入绝缘子箱体内。原绝缘子箱采用外部缠绕伴热带的方式。内部湿度依然很大,通过在箱体内部,加装两组加热棒。降低箱体内部湿度,提高绝缘性能。
通过以上改造和维护措施,改善绝缘子的运行环境,减少绝缘子的受力。增加了绝缘子的使用寿命,提高了电场的绝缘,使电场运行良好,不再发生电场无法升压的故障。
3 结语
本文介绍了我厂湿式除尘系统,两起电气故障的现象、分析、判断、处理方法。高频整流单元,在运行中较稳定,故障率低。两起故障均为,除尘箱体配套电气元件和结构不合理造成。所以,在设备日常维护中,应注意箱体附属电气元件、绝缘件的检查和维护。平均每6个月,对极板悬挂绝缘子进行清洗、擦拭,检查箱体内极板紧固件,测试自动接地刀闸,动作是否正常。从而,提高设备运行的稳定性、可靠性。