邓小林
(清远市银益水电实业有限公司,广东 清远511542)
某电站装机容量 15MW(3×5MW),于 2001年投产。电站多年平均发电量5200万kW·h。额定水头133m,最高水头134.1m,水轮机型号HLA548-LJ-105,额定流量 4.5m3/s,额定转速 750r/min。发电机型号SF5000-8/2600A,额定容量6250kVA,B级绝缘,额定电流572.8A。因所处电网要求功率因数较高(大于95%),额定出力下发电机定子电流约480A,运行温度低于80℃,发电机有较大增容余量。电站在汛期时多有弃水,水工方面有增容潜力,拟利用本年度A级检修进行增效扩容。
从厂家给出的转轮综合模型特性曲线看出,原转轮的最高效率点在额定负荷附近。设备制造厂给出的水轮机最高效率为92%(额定点)。
图1 A548-LJ-105模型综合特性曲线
本次增效扩容,选配效率更高的转轮,通过对顶盖上止漏环、导叶进行优化改造,在调速器主接力器行程不变的情况下,通过更改控制环大耳销孔位置来增加导叶开度等措施,达到增效扩容的目的。
通过选型设计,选择了HLYL41-LJ-107型转轮(见图2)。两种型号转轮的基本参数对比如表1所示。
表1 两种型号转轮基本参数
从图2可以看出,HLYL41-LJ-107型转轮效率相对要高。通过对比发现(图3),HLYL41-LJ-107型转轮高效率区间较宽,更加适合电站实际。
图2 HLYL41-LJ-107转轮模型特性曲线
图3 两型号转轮运转特性曲线对比
两型号转轮导叶高度、下冠尺寸相同,基本尺寸相近,实现改型只需要改动上止漏环尺寸。更改前后顶盖等相关尺寸如图4、图5所示。
由图4、图5可以看出,本次改造对机组固定部分改动很少,通过校核顶盖结构,此项改变在原设计裕量中,改造后不会对原结构造成影响。
图4 改造前的顶盖
图5 改造后的顶盖
本机组原导叶为对称叶型导叶(见图6),厚度呈线性关系,头部厚度较大,水流在导叶进口处有一定的撞击损失。本次技改拟更换为负曲率叶型导叶(见图7),最大程度减小水流在导叶头部的撞击。
图6 对称叶型导叶
图7 新设计的导叶示意图
在调速器主接力器行程不变的情况下,通过改变控制环大耳销孔位置,扩大导叶开度,达到增容的效果。经计算,控制环大耳销孔逆时针偏移42mm,导叶最大开度扩大到82.72mm。改变前后的控制环大耳行程与导叶开度关系曲线如图8、图9所示。
图8 修改后的控制环大耳行程与导叶开度关系
图9 原控制环大耳行程与导叶关系
利用本次A级检修,电站对导叶、转轮、控制环等进行了改造,更换了新型号转轮和导叶,重新配钻了控制环大耳销孔等。
试验及运行数据显示,额定水头下,机组启动开度17%,空载开度11%,甩100%负荷时转速上升率28%,蜗壳压力上升率30%,满足机组调保要求。当导叶开度为78%时,发电机出力达到5MW,此时水轮机顶盖、导轴承处垂直振动振幅为0.016mm,水平振动振幅为0.008mm,水轮机运行平稳。当导叶开度为98%时,发电机达到最大出力,此时出力达到6MW,发电机定子电流580A,超过额定电流8A。此时机组运行平稳,各部振动及噪声与5MW时基本相同。
本次增效扩容,是通过更换尺寸相近转轮、其他部件改动不大的方式实现的,投资较小。通过与另外2台未改造的机组比较,在来水量基本相同情况下,单日单机发电量增加了约6%。