张海龙,杨光锐,井新经,邢乐强,刘超,党黎军
(1.西安热工研究院有限公司,西安 710054;2.西安西热节能技术有限公司,西安 710054)
随着我国经济的不断发展,资源环境问题仍将是制约我国经济发展的主要瓶颈,节能减排任务十分艰巨[1]。
火力发电是燃煤消费的主力军,充分挖掘燃煤电厂节能潜力,进一步降低火电厂发电煤耗,对于经济可持续发展具有重要意义[2]。为加快燃煤发电机组升级与改造,国家发改委、环保部、国家能源局三部委联合发布的《行动计划》要求“到2020年,现役火电机组改造后平均供电煤耗低于310 g/(kW·h),其中现役600MW 及以上机组(除空冷机组外)改造后平均供电煤耗低于300 g/(kW·h)”[3]。
随着大容量、高参数燃煤机组的不断发展,我国现役机组供电煤耗平均水平已接近国际先进水平[4],燃煤机组节能降耗工作进入攻坚期和深水区。近年来,由于燃煤机组装机容量过剩、煤价持续升高、发电利用小时数不断降低,导致燃煤电厂盈利减少,促使电厂深度挖掘设备节能潜力,降低发电成本,达到“降本增效”的目的。
燃煤锅炉设计效率一般在92% ~94%之间,已经达到很高水平,但由于实际燃用煤质较差、深度调峰、运行参数不合理等因素导致锅炉实际运行效率偏低、厂用电率升高。制粉系统主要由一次风机和磨煤机组成,其耗电率约占厂用电率的20%[5],制粉系统运行参数直接影响锅炉燃烧,对锅炉效率有重要影响,优化制粉系统运行参数,降低制粉系统能耗对电厂节能具有重要意义。
制粉系统节能降耗可从技术改造、检修维护、运行优化3方面开展,运行优化具有投资少、见效快等优点,在机组正常运行工况下开展运行参数优化调整,达到节能效果。在不同煤质下,通过优化磨煤机通风量、加载力可以提高分离器效率,提高锅炉效率[6]。沈跃良等人[7]和丛日成等人[8]通过试验的方法研究了提高磨煤机出口温度对锅炉安全、经济性的影响。白德龙等人[9]采用热重方法得到了空气气氛下CO析出规律,并进行现场试验,磨煤机出口温度升高后,磨煤机运行安全可靠,锅炉排烟温度下降。在当前煤质下,优化一次风量和一次风压,增大热风门开度,可以提高锅炉效率、降低风机耗电率[10-13]。赵振宁[14]研究了一次风量与一次风母管压力、调温风用量对一次风机功耗、厂用电率、锅炉效率与NOx排放的影响规律。目前的研究多集中在单个参数对锅炉的影响,很少研究各参数之间的相互影响。
针对上述研究的不足,本文深入分析磨煤机出口温度、一次风压优化的节能原理,并探讨了两者之间的耦合关系,对某台锅炉进行制粉系统节能优化试验,为制粉系统节能优化运行提供参考。
某电厂#2锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司独立设计,锅炉为超临界参数变压直流炉,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全悬吊结构Π型锅炉。锅炉采用前后墙对冲燃烧方式的旋流煤粉燃烧器,共24只旋流煤粉燃烧器分3层布置在前、后墙上,每层4只旋流煤粉燃烧器。
制粉系统采用中速磨煤机正压直吹式,配6台HP943磨煤机,每台磨煤机为同层的4只煤粉燃烧器提供风粉混合物,在锅炉最大连续蒸发量工况下燃用设计煤种时5台运行,1台备用。
锅炉配备2台成都电力机械厂生产的离心式一次风机,采用液偶调节。一次风机出口分3路,一路去空气预热器被烟气加热作为热一次风;一路直接送至磨煤机入口作为冷一次风,冷、热一次风混合后进入磨煤机干燥煤粉;另外一路接至密封风机入口,经密封风机升压后作为磨煤机密封风。
磨煤机出口温度对锅炉的安全、稳定、经济运行有重大影响。提高磨煤机出口温度有利于煤粉的着火、燃烧,提高燃烧稳定性,磨煤机入口风温升高,掺入冷风量减少,通过空气预热器冷一次风量增加,排烟温度下降,锅炉效率提高。根据理论计算结合相关经验,制粉系统掺入冷风量每降低1%,锅炉排烟温度可下降1.2℃,发电煤耗可降低0.19 g/(kW·h)。
磨煤机出口温度过高则容易发生爆炸,为了保证制粉系统安全运行,防止出现爆炸事故,DL/T 5145— 2012《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》中规定[15]对于中速磨煤机直吹式制粉系统,当燃煤干燥无灰基挥发分Vdaf<40%时,磨煤机出口最高允许温度tM2=[82-Vdaf)5/3]±5(℃);当燃煤干燥无灰基挥发分Vdaf≥40%时,tM2=60~70℃。煤粉的爆炸特性与煤的挥发分、灰分、水分、煤粉细度、气粉混合物的温度和浓度、气粉混合物中的含氧量等因素有关,当燃煤干燥无灰基挥发分Vdaf<10%时,基本无爆炸风险,随挥发分增加爆炸概率变大;当煤粉颗粒在200μm以下时基本没有爆炸的危险,并且颗粒越小,爆炸发生的概率也相应变小;当煤粉水分>25%时发生爆炸的风险也较小[16]。
在现行的标准中,磨煤机出口温度是燃煤挥发分的单值函数,仅考虑了挥发分的影响,不够客观全面,导致机组实际运行中,磨煤机出口温度控制偏低。由于热一次风温度较高,为控制磨煤机出口温度,需掺入大量冷风,锅炉排烟温度升高,机组经济性降低。因此,在保证制粉系统安全运行的前提下,适当提高磨煤机出口温度,可以提高机组运行经济性,而且可以提高磨煤机干燥出力,降低制粉单耗。
燃煤进入磨煤机后,外在水分首先汽化吸收大量的热量,磨煤机内部温度迅速下降,根据磨煤机热平衡计算,燃煤水分每汽化1%,热风温度降低约12℃,磨煤机内部煤粉温度远远小于磨煤机入口热风温度[17]。
制粉系统爆炸与可燃气体析出有密切关系,热重试验表明,煤中挥发分析出温度为270~280℃,CO2比CO先析出,CO是可燃气体中最先析出的气体,CO析出速率是磨煤机内平衡温度的单一函数。
因此,从安全性角度出发,通过监测磨煤机出口CO,只要磨煤机出口CO质量浓度在安全范围内,则可认为磨煤机的运行是安全的,并且还会有一定的安全余量。
对于中速磨煤机正压直吹式制粉系统,一次风压克服制粉系统阻力满足送粉的要求,当达到平衡时,一次风压等于制粉系统阻力,包括燃烧器阻力、磨煤机阻力和一次风管阻力。燃烧器阻力和磨煤机阻力主要与设计参数、设备磨损情况有关,降低一次风管阻力成为降低一次风压的重要手段。
制粉系统调节过程中,磨煤机热风门主要负责调节风量,根据不同煤质的风煤比曲线调整合适的一次风量,满足送粉和燃烧的要求。当一次风压控制偏高时,为了保证风煤比,磨煤机热风门自动关小,增大一次风管局部阻力损失,一次风机耗电率增加。不同一次风压下一次风机运行工况点如图1所示。
图1 风机运行工况点Fig.1 Working conditions of the fan
一次风压控制较低时,风机运行在M点;一次风压升高,磨煤机热风门关小,节流损失增大,风机运行工况点上移至M1点。风煤比相同的情况下,一次风量Q保持不变,一次风压由p上升到p1,一次风压增加Δp。
风机功率计算公式为
式中:P为风机功率,kW;qV为风机体积流量,m3/s;p为风机全压,kPa;η为风机效率。
根据式(1),一次风压升高,磨煤机热风门关小,风机运行工况点从M点上移至M1点,一次风机功率增加为
一次风压控制过高,磨煤机热风门开度小,节流损失大,风机耗电量增加;一次风压控制过低,热风门全开,磨煤机增加出力时响应速度受限,且存在堵塞磨煤机的风险。因此,对一次风压进行优化时,既要尽量减少磨煤机热风门节流损失,又要保证磨煤机调节灵活性。在一次风量保持不变的情况下,通过逐步降低一次风压,磨煤机热风门逐渐开大,在满足一次风量调节需要的前提下,使热风门开度达到60% ~70%,此时一次风压即为最佳一次风压力[18-20]。
磨煤机出口温度和一次风压存在一定的耦合关系,运行优化调整时应明确两者内部存在的相互关系,确定正确的优化顺序。提高磨煤机出口温度,则冷风门关小,热风门开大,当热风门开度过大时,需提高一次风压,保证热风门处于最佳开度。反之,降低一次风压,为保证磨煤机出口温度不变,冷、热风门需同步调整。因此,在运行优化试验时,首先在保证制粉系统安全的条件下,进行提升磨煤机出口温度试验,然后优化一次风压,最终将热风门开度调整到最佳开度。
某电厂运行过程中磨煤机出口温度控制在75℃,存在进一步提升的空间;一次风压控制较高,磨煤机热风门开度为40% ~50%,节流损失为1.5~2.5 kPa,较大。因此,对磨煤机出口温度和一次风压进行节能优化试验,进一步降低机组能耗。试验期间入炉煤质见表1。
表1 入炉煤质Tab.1 Quality of coal as fired
试验时,首先进行磨煤机出口温度优化试验,再进行一次风压优化试验,最终将磨煤机热风门开度调整至60%~70%。
3.2.1 单台磨煤机安全性试验
为保证制粉系统安全,选择1台磨煤机进行提高出口温度试验,试验选择D磨煤机,通过调整冷、热风门开度,将磨煤机出口温度从75℃升高至80℃,在不同磨煤机出力下对磨煤机出口CO进行测试,试验结果见表2。
表2 磨煤机出口CO体积分数(×10-6)Tab.2 CO volume fractions atm ill outlet(×10-6)
由表2可知,将磨煤机出口温度从75℃升高至80℃,在不同磨煤机出力30,40,50 t/h下,磨煤机出口CO体积分数均为0~0.0003%,煤粉中基本没有CO析出。根据DL/T 5145—2012《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》[15]规定,CO体积分数达到12%时才会发生爆炸,磨煤机出口CO体积分数远低于其爆炸极限的下限。因此,从制粉系统防爆的角度认为,磨煤机出口温度达到90℃是安全的。
3.2.2 多台磨煤机经济性试验
在450MW 负荷工况下,调整所有运行磨煤机冷、热风门开度,使磨煤机出口温度分别维持75℃和80℃,试验期间投运A,B,C,D 4台磨煤机,一次风压控制在9.5 kPa。通过2个工况对比,研究提高磨煤机出口温度对锅炉经济性的影响,试验结果见表3。
表3 磨煤机出口温度优化试验Tab.3 Optim ization test of the tem perature at coalm ill outlet
由表3可知,磨煤机出口温度从75℃升高至80℃,飞灰可燃物质量分数从0.55%升至0.66%,这是由于磨出口温度提高导致一次风速提高,煤粉细度变粗,飞灰略有增加,炉渣可燃物质量分数变化不大,排烟温度降低1.7℃,锅炉效率提高0.08百分点,机组煤耗降低约0.25 g/(kW·h)。
在磨煤机出口温度优化试验基础上进行一次风压优化试验,优化试验分别在300,450,600MW 负荷下进行,磨煤机出口温度均控制在80℃,通过逐步降低一次风压,研究一次风压对锅炉经济性的影响,并给出一次风压控制曲线。
3.3.1 300MW 一次风压优化试验
在300MW 负荷下,一次风压逐步从8.0 kPa降至6.5 kPa,试验中投运A,B,C,D 4台磨煤机,各台磨煤机出力约33 t/h,试验结果见表4。
表4 300MW 负荷一次风压优化试验Tab.4 Primary air pressure optim ization test under 300MW load
由表4可知,300MW 负荷下一次风压从8.0 kPa降至6.5 kPa,锅炉效率基本保持不变,一次风机电流之和下降24.5A,风机功率降低216 kW。
3.3.2 450MW 一次风压优化试验
在450MW 负荷下,一次风压逐步从9.5 kPa降至8.0 kPa,试验中投运A,B,C,D 4台磨煤机,各台磨煤机出力约45 t/h,试验结果见表5。
表5 450MW 负荷一次风压优化试验Tab.5 Primary air pressure optim ization test under 450MW load
由表5可知,450MW 负荷下一次风压从9.5 kPa降至8.0 kPa,锅炉效率基本保持不变,一次风机电流之和下降15A,风机功率降低132 kW。
3.3.3 600MW 一次风压优化试验
在600MW 负荷下,一次风压逐步从10.5 kPa降至9.0 kPa,试验中投运A,B,C,D,E 5台磨煤机,各台磨煤机出力约49 t/h,试验结果见表6。
表6 600MW 负荷一次风压优化试验Tab.6 Primary air pressure optim ization test under 600MW load
由表6可知,600MW 负荷下一次风压从10.5 kPa降至9.0 kPa,锅炉效率基本保持不变,一次风机电流之和下降21.3A,风机功率降低188 kW。
优化后,在300,450,600MW 负荷下一次风压分别控制在6.5,8.0,9.0 kPa,一次风压随负荷的变化曲线如图2所示。为防止发生堵磨,当运行磨煤机热风门开度大于80%或切换到磨煤机时,自动增大一次风压,将热风门开度控制在60% ~70%范围内。
图2 一次风压随负荷的变化曲线Fig.2 Curve of primary air pressure varied with load
通过一次风压优化试验,在300,450,600MW负荷下一次风压均可降低1.5 kPa,一次风机功率分别降低216,132,188 kW。综合各负荷工况,一次风机功率平均降低178 kW,风机耗电率可降低0.04百分点,机组煤耗降低约0.13 g/(kW·h)。
本文深入分析提高磨煤机出口温度和降低一次风压的节能原理,并探讨了两者之间的耦合关系,确定了最佳优化策略。结合理论分析开展现场试验研究,通过磨煤机出口温度和一次风压优化试验,机组煤耗可降低0.38 g/(kW·h),按照年利用小时数为5000、标准煤单价850元/t核算,单台机组每年可产生经济效益为97万元,经济效益较好,可为制粉系统开展节能优化提供参考。