暴国兴 厚小龙
摘 要:新兴铸管股份有限公司焦化原配套的PFCK1618可逆反击锤式破碎机细度达不到捣固焦工艺需求,细度偏低,对捣固焦生产操作产生很大影响,造成塌煤影响生产秩序。采取增加锤头的线速度来提高出料细度的改造,实施后投用至今,配合煤的粉碎细度由原来的83%左右,提高到了88%左右,设备运行平稳,连续稳定,同时因细度提高而优化原料结构,使焦炭成本降低6~8元/t。
关键词:破碎机 捣固焦 混合煤细度 锤头线速度 降低成本
中图分类号:TQ520.6 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2020)03(a)-0100-02
1 概述
新兴铸管股份有限公司焦化部现有4.3m捣固焦炉两座,年生产能力76万t焦炭。原设计与其配套PFCK1618可逆反击锤式破碎机2台,运行方式为一开一备切换使用,用于混合煤入炉前的破碎。该机型设计每小时处理能力为300~350t/h,配套电机为YKK5601-8,功率630kW。
2 存在的问题
PFCK1618可逆反击锤式破碎机投用后,细度在82%~83%左右,最低时在81%以下,细度明显偏低,对捣固焦生产操作产生很大影响,造成塌煤影响生产时间、恶化操作环境、增加工人劳动量,无法多配入价格低廉不易破碎的贫瘦煤及弱粘煤等。
经反复试验及同行经验总结,捣固焦用煤细度控制在88%~90%左右为最佳,所以入炉煤细度为当时困扰我厂捣固焦生产的一个瓶颈,如何提高入炉煤细度成为当时急需解决的课题。
3 原因分析及方案论证
根据破碎机的结构及煤的性质,经反复分析,影响混合煤细度的主要因素为锤头的线速度、锤头的数量、原料煤的性质。
经反复论证,结合原破碎机现状,采用提高锤头的线速度来提高破碎出料细度的方案最为经济可靠。
通过增大锤饼长度来提高锤头线速度。经研究破碎机的结构,并和破碎机生产厂沟通,可采用生产厂定型的PFCK1818可逆反击锤式破碎机回转直径1.8m的锤柄及锤头,且其转子轴承、主轴及锤盘等转子体等相关部件无需改动(和定型的回转直径1.8m转子均相同),这样把该型破碎机转子回转直径由1.6m升级到1.8m,根据需要机壳做相应的改动。
4 改造实施
(1)拆除原有PFCK1618破碎机上机体、左右机体、反击板、锤头及锤饼,保留原粉碎机下机体、轴承座、主轴及锤盘等转子体。
(2)从破碎机生产厂家重新訂购改进后的新上机体、新左右机体、新反击板、新锤头锤饼。经和生产厂家研究确认,以上部件可选用厂家PFCK1818型破碎机定型产品部件。
(3)改造下机体,对上述变动后,产生的左右机体与下机体联接板错位80mm,所以需现场对下机体底钢板、联接板、支耳、筋板做相应的改动,且焊接支耳时与新左右机体大支耳穿上销轴,调整好位置后再焊接。
(4)电机、液力偶合器沿用原PFCK1618电机、液力耦合器,不做改动。经测算,原配套电机YKK5601-8,功率630kW,额定电流78.2A,而PFCK1618破碎机改造前正常运行电流为43A左右,又因我厂正常生产时,入破碎机前的混合煤总量控制在220t/h,较其破碎设计能力300~350t/h存在缺口,所以动力负荷有富余量,经测算,电机、液力耦合器不用升级。
5 改造效果
5.1 出料细度比较
表1为改造前连续10d统计细度平均值为82.6%,上表2为改造后连续10d统计细度平均值为88.9%,从统计结果看,改造后细度明显提高;虽改造后电机工作电流有所升高,但没有超过电机额定电流,具备连续稳定运行条件。
5.2 成本比较
经对改造前细度在83%左右时所用主要配比结构,和改造后细度达到86%时的主要配煤结构根据同一价格测算对比,焦炭冷热态强度相同,使配合煤成本降低约7元/t左右。
6 结语
改造后投用至今混合煤的粉碎细度由原82%~83%左右,提高到88%~89%左右,即使加大不易破碎的贫瘦煤、气煤及弱粘煤等廉价煤的配入量,入炉煤的细度也能达到86.8%以上;在优化原料结构降低成本方面,降低主焦煤的配入量,加大贫瘦煤、气煤及弱粘煤等廉价煤配入量,每吨焦炭可降低成本6~8元/t,年创效益480~640万元;在塌煤及生产运行方面,减少了塌煤,稳定了生产秩序,且设备运行连续稳定,达到了预期效果。
参考文献
[1] 郭广军.优化配合煤细度对焦炭质量影响的试验研究[J].河南冶金,2007,15(3).
[2] 路秀权.降低配煤粉碎细度的有效途径[J].本钢技术,2006(4).