反导井法在台州市引水工程竖井施工中的应用

2020-06-11 14:37范峻豪
写真地理 2020年4期
关键词:爆破竖井

范峻豪

摘 要: 竖井采用反导井法施工,不仅能大幅提高施工效率,还能解决正导井必须人工开挖的难题,更加安全、经济、可靠,能为以后相同类型的工程施工提供一定的参考和借鉴。

关键词: 引水工程;竖井;反导井法;爆破

【中图分类号】U455     【文献标识码】A     【文章编号】1674-3733(2020)04-0218-01

1 工程概况

台州市引水工程建设地点位于台州市,涉及黄岩区、路桥区和温岭市两区一市。本工程建设内容主要包括取水工程、原水输水工程、净水厂工程、清水输配水工程以及南北应急互备工程等。竖井位于长潭水库大坝右侧山体,井深36.8m,衬砌底高程13m,顶高程49.8m,洞径14m。

工程区域构造稳定性好,区内基岩主要为侏罗系上统(J3)及白垩系下统(K1)火山碎屑岩;覆盖层为第四系(Q)松散堆积物,成因复杂,岩相多变,主要以第四系坡积、冲积、冲海积相等为主,其厚度受基底起伏控制。

2 施工方案选择

目前竖井开挖的主要施工方法有:正导井法、反导井法、正向全断面开挖法、吊篮反向开挖法、和反孔钻机法等。由于台州市引水工程竖井开挖断面大(14.0m×15.2m),每循环出渣量大,井深36.8m,经过对比分析,最终确定在50.0m—45.8m段通过降坡手段将井挖改为明挖,为反导井法创造条件。45.8m—17.0m段采用反导井法施工,即先反向开挖直径3.0m的导井,然后再正向全斷面开挖,爆破产生的石渣通过导井溜至输水隧洞,在输水隧洞装车出渣。

反导井法施工不仅解决了上部采用起吊系统出渣效率低下的难题,同时形成了竖向临空面,改善了爆破条件,有利于爆破施工。

反导井法施工具体方法为:采用KQD100型潜孔钻机在竖井内45.8m平面上,将预先布置好的导洞炮孔一次性全部贯穿造孔完成,然后从下往上爆破开挖导洞。待导洞全部贯通后,再自上而下扩挖成型,洞渣通过导洞落入竖井底。爆破网络设计 时采用 毫秒微差起爆网络,严格最大单响和线装药密度,防止对井壁的破坏。

3 爆破参数设计

由于导井爆破孔均为贯穿孔,需要两端封孔,因此需要有合理的堵塞长度,以保证充分利用爆能使岩石破碎爆落。同时由于导井开挖断面较小,受岩石夹制作用、底部补偿空间等因素影响,因此选用大孔径有利于提高爆破效果。

3.1 炮孔布置及孔距。选用KQD100型潜孔钻,钻头直径80mm,最大钻孔深度100m,能够满足反导井钻孔要求。导井爆破爆破孔孔径为90mm,内外共布置3圈,采用直行掏槽,呈四空孔十字形直孔布置,即中心为1个装药孔,第二圈为4个中空孔,第三圈为4个装药孔。

为了有足够的补偿空间,根据爆破理论推导公式:

掏槽孔至空孔孔距a1=π/4×(D2+d2)(K+1)/(2D+d)(k-1)=0.3m。

式中:D为空心孔直径;d为掏槽孔直径;k为岩石膨胀系数,根据经验取1.26。

扩大孔距掏槽孔孔距离a2=11D=11×0.1=1.1m。

在特殊情况下可以通过加大药量来增大a的取值,也能取得理想的爆破效果。但炮孔布置的太远,需要加大药量,对井壁一定稳定有影响。

3.2 装药和堵塞长度。孔装药量Qd=每米装药量Q×装药长度L。

根据爆破原理和现场爆破试验,本工程按中硬岩设计,选定每米装药量为:掏槽孔每米装药量:Q=2.4kg/m;周边扩大孔每米装药量:Q=2.0kg/m。爆破选用直径75mm岩石铵梯炸药或岩石乳化炸药。

装药长度的确定既要考虑岩石充分破碎爆落,又要保证爆破后井底面较平整,有利于下一次施工。经试验证明合装药长度为:

掏槽孔装药长度为:L1=2.2m

扩大孔装药长度为:L2=2.0m

堵塞能够充分利用爆能,防止冲炮。合理的堵塞长度与炸药品种、药卷直径、岩石性质和装药长度等因素有关。经试验证明,如果下部堵塞超过1.8m就不利于爆破漏斗的形成。如果堵塞长度小于0.6m时,容易发生冲炮,影响爆破效果。合理的堵塞长度如下:

掏槽孔下部堵塞长度L=8d=0.8m,扩大孔下部堵塞长度L=12d=1.2m,装药孔上部堵塞长度L=20d=2.0m。

3.3 爆破深度。反导井由于开挖断面较小,受岩石夹制作用较大,不能实现一次性爆破。根据爆破理论,反导井爆破是以导井底面为自由面,向下形成爆破漏斗,爆破产生的碎石借助重力坠落。经试验证明,当分段深度小于导井直径时,爆破效果较好。随分段长度增加,爆破效果逐渐变差。因此反导井合理的爆破深度为2.0—3.0m。

4 施工要点

4.1 钻孔设备选用。台州市引水工程竖井以板岩为主,节理比较发育,且钻孔深度较大,约37m,选用KQD100型潜孔钻,能够满足施工要求。但容易出现卡钻及后期岩粉吹出困难等情况。因此选用高风压供风设备,保证管线的密封性,确保风压充足、稳定。

4.2 炮孔检查与疏通。反导井采用自上而下分段爆破,炮孔需反复利用,每次爆破后,上部炮孔可能发生掉渣卡孔或堵塞材料残留孔内堵孔现象,这时应用高压气吹通或串接钢管捣通,堵孔严重时须架立钻机钻通炮孔。

4.3 炮孔堵塞。炮孔下部堵塞采用专门制作的锥形帆布填充体塞紧孔底。

具体做法是:用细铁丝从竖井上部穿过导井爆破孔至竖井底部,施工人员从下部安装帆布填充体,撤离人员后,拉紧细铁丝,使帆布填充体封堵炮孔底部,然后向孔内填适量粘土,以达到封孔目的。锥形帆布填充体上部直径约 5cm,下部直径约27cm,长度约为25cm,一般进入炮孔10~20cm。

5 爆破效果

反导井从钻孔至导井完成,每次爆破石渣均落入输水隧洞,岩石较为破碎,易于装运,导井井壁较为平顺,无破碎岩石残留,没有大的裂纹,超欠挖在控制范围之内,实现了预期设计目标。

结束语:这次反导井法在台州市引水工程闸室竖井施工中的成功应用,不仅降低了闸室竖井的施工难度,提高了施工进度,并且有一定的经济效益。说明该方法是可行的,所选的爆破参数是合理的,措施是有效的,为以后同类工程施工提供了一定的经验和借鉴。

参考文献

[1] 张天锡.炮孔爆破中残孔长度与夹制作用浅析[J].爆破,2000,(3).

[2] 李学干.反导井法在羊曲水电站导流洞闸室竖井施工中的应用[J].水利科技,2013,(36).

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