厌氧氨氧化技术在合成革废水中的应用

2020-06-02 06:32郑坚上海景瑄环保科技有限公司
节能与环保 2020年5期
关键词:气动阀液位计储罐

文_郑坚 上海景瑄环保科技有限公司

传统的聚氨酯(PU)合成革生产中,基本上都是采用溶剂型树脂生产。浙江某化学有限公司有7条(4湿3干)先进的流水生产线和全套合成革深加工设备,以及从日本引进的树脂生产设备。现有的污水处理设施不能保证园区纳管的排污指标,因此采用“厌氧氨氧化”技术对其污水系统进行改造,厌氧氨氧化细菌主要属于浮霉状菌目,具有厌氧氨氧化能力,可以亚硝酸盐作为电子受体将氨氮氧化为氮气,从而达到自养脱氮的目的,取得了良好的效果。

1 废水水质和水量

PU合成革生产过程中,水质和水量的波动都比较大,根据业主提供资料,生产过程中排放的废水情况如表1所示。

根据现场勘查,对企业生产情况的调研,设计的水量和水质如表2所示。排放指标执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级纳管标准如表3所示。

表1 各工艺排放废水水质和水量

表2 设计进水的水量、水质

表3 排出水水质标准

2 工艺流程

由于本项目为改造工程,考虑到已有污水处理措施和占地影响,制定工艺流程如图1所示。

将塔顶废水单独收集,储存入塔顶水储罐中,用泵均匀输送到综合调节池中。洗塔废水和其他高浓度废水(树脂废水、釜残、设备清洗水等)储存入高浓水储罐中,用泵均匀输送到综合调节池中。综合调节池收纳生活废水、其他生产废水、塔顶水及高浓水,混合均匀后用泵提升进入pH调节槽、絮凝反应池、初沉池、中间水池1,废水经过温度调节后进入厌氧EGSB反应池、中间水池2、NAS反应池、MBR膜池,废水达标后通过排放计量堰排放。系统物化污泥和生化污泥,用泵输送到污泥浓缩池,进入污泥储存池,经过板框脱水机脱水后泥饼外运。滤液和浓缩池上清液回流进入综合调节池。

图1 废水处理工艺流程

3 主要工艺单元

本项目采用高效水解酸化工艺,能在较短的反应时间内,将废水中难以降解的苯类有机物、DMF等转化为容易被厌氧系统利用的小分子有机物。高效水解酸化器结合了固定化酶技术和高效流化床技术,具有以下优点:①高效流化状态,废水和生物菌体传质效果好,设备单位容积有机物负荷高。②根据不同水质筛选的固定化酶,具有耐冲击负荷、耐有毒物质,有机物转化率高的特点。③设备一体化生产,可实现模块化施工,简单方便。

调试启动采用水阁园区污水处理站脱水污泥约30t,分2次投加,污泥浓度在13g/L,100%的污泥回流比,TS=6d,经过1个月后少量进水,污泥成絮状,颜色较深,固体物质基本降解为溶解性物质。

本项目采用EGSB反应器目的是利用厌氧菌将废水中的有机物转化为CH4,通过厌氧工艺可将有机氮转化为氨氮,以利于下一步NAS脱氮系统运行。调试启动期接种约60t污水站脱水污泥,控制温度在35℃,控制进水量,容积负荷维持在0.5kgCOD/(m3·d)左右,5天后逐步调整进水量,容积负荷上升到2kgCOD/(m3·d),污泥量增大,出现颗粒污泥。经过20天驯化后容积负荷提升到8kgCOD/(m3·d),pH控制在6.8,出水及产气量趋于稳定。

对于生化性较差的或高浓度含氮废水,传统生物脱氮工艺处理成本较高。目前,国内外对低碳氮比(C/N)废水处理技术的发展趋势是采用厌氧氨氧化技术。基于厌氧氨氧化过程的微生物是自养型微生物,无需添加有机碳源、无需氧气参与、产碱量为0,同时还能减轻二次污染,成为目前最经济的新型生物脱氮工艺之一。

本项目NAS系统分成NAS1、NAS2、NAS3共3座处理池。初期从国外接种100t厌氧氨氧化污泥,分别加入3座处理池中。

①NAS1池中主要发生亚硝化反应,同时去除部分有机物,污泥浓度在1.43g/L,温度控制在30℃左右,鼓风量为9.0m3/min,维持低浓度运行即可。

②NAS2池中主要发生厌氧氨氧化反应,将氨和(亚)硝酸盐反应生成N2,污泥浓度在8.48g/L,污泥回流比控制50%,此时TN除去率达到75%以上,NH3-N去除率达到90%。

③NAS3池中主要将残余的有机物和氨氮去除,污泥浓度在12g/L,污泥回流比控制50%,此时TN去除率达到40%以上,NH3-N去除率达到80%。

整个NAS系统对TN的除去率达90%以上,对NH3-N去除率达到97%,远超预期。

4 主要构筑物与设备参数

4.1 调节系统

①塔顶水储罐,3座,2座储罐+1个高浓水调节池(利旧),有效容积:2350m3;主要设备:水泵2台(1用1备),气动阀2个,流量计1台,液位计1台。

②高浓水储罐,2座,1座储罐+1个高浓水调节池(利旧),有效容积:450m3。主要设备:水泵1台,气动阀1个,液位计1台。

③综合调节池,1座(利旧),有效容积:540m3。主要设备:水泵2台(1用1备),流量计1台,液位计1台。

4.2 沉淀系统

①pH调节槽,1座,有效容积8m3;主要设备:搅拌机1台,pH计1台,加药泵1台,进料泵1台。

②絮凝反应池,2座,有效容积8m3;主要设备:搅拌机2台,加药搅拌机2台,加药泵2台。③初沉池,1座,有效容积396m3;主要设备:气动阀3个,出水堰1座。

4.3 厌氧系统

①中间水池,1座,有效容积150m3;主要设备:输送泵2台(1用1备),液位计1台,流量计1台,温度在线仪1台,蒸汽阀1台,蒸汽加热管1套。

②高效水解酸化池,1座,有效容积317m3;主要设备:循环泵2台(1用1备),pH计1台,温度在线仪1台。

③EGSB反应器,1座,有效容积559m3;主要设备:三相分离器1套,布水系统3套,脉冲发生器3套,pH计1台,温度在线仪1台,循环泵2台(1用1备),污泥回流泵2台(1用1备)。

4.4 脱氮系统

①NAS1反应池,1座,有效容积703m3;主要设备:伞型曝气器280套,风机2台(1用1备),pH计2台,DO计2台,Na2CO3加药系统1套。

②NAS2反应池,1座,有效容积706m3;主要设备:潜水搅拌机2台,pH计2台。

③NAS3反应池,1座,有效容积706m3;主要设备:伞型曝气器140套,pH计2台,DO计2台。

④MBR膜池,1座,有效容积210m3;主要设备:膜组件280片,鼓风机2台,出水泵2台(1用1备),污泥回流泵2台(1用1备),反洗泵2台(1用1备),真空泵1台,液位计1台,流量计1台,NaClO加药系统1套,气动阀4个。

4.5 污泥系统

①污泥浓缩池,1座,有效容积9m3;主要设备:气动阀1个。

②污泥储池,1座,有效容积50m3;主要设备:搅拌设备1套,污泥泵2台(1用1备),板框压滤机1台,液位计1台。

4.6 辅助系统

①风机房,1座,25m2。

②电控室,1座,15m2。

5 工程运行情况分析

该工程建设完成后经调试运行半年后,出水水质基本稳定,各工艺段水质情况如表4所示。

由表4可知,最终处理出水水质优于《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的三级排放标准。

表4 各工艺段水质

6 经济分析

本项目总投资424.7万元,人工费667元/d,药剂费1712元/d,电费1803元/d,化验费930元/d,合计5112元/d,折算吨水处理费用为6.39元/m3。

7 结论

采用高效水解酸化+UASB+NAS(厌氧氨氧化)+MBR处理工艺处理合成革废水,可使出水水质优于《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级排放标准。

厌氧氨氧化技术对低碳氮比(C/N)废水,尤其是TN过高的废水处理效率达到90%以上。

厌氧氨氧化运行过程中无需增加碳源,温度控制低(30℃左右),污泥产生量少,电耗低,大大节约了运行成本。

系统运行过程中最大的难点在于厌氧氨氧化菌种的培育,该菌种对环境温度、碱度、回流比控制要求较高,且国内尚未有成熟的厌氧氨氧化菌种接种,因此菌种接种、驯化的成本及难度较大。

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—— 储罐