石膏制酸废水零排放处理工程设计实例

2020-05-08 06:11余波张楠
工业用水与废水 2020年2期
关键词:浓水反渗透结晶

余波, 张楠

(陕西昕宇表面工程有限公司, 西安 710003)

1 工程概况

宁夏某锰业公司年产40 万t 石膏制酸项目位于宁夏中宁县中宁工业园宁新工业区, 为了缓解水资源匮乏的现状[1], 建设一套废水处理系统, 以实现废水回用与零排放。 废水处理系统分为预处理段和深度处理段, 预处理段对生产排放的酸性废水和生活污水进行达标排放处理, 深度处理段对预处理后的酸性废水、 生活污水及循环水排污水的混合水进行处理。 由于进入深度处理段的废水盐分高、 硬度高、 碱度高, 本工程结合水质特点及目前零排放采用的多级膜浓缩工艺[2-3], 使进入蒸发装置的水量尽量缩减, 以降低一次性投资规模, 减少运行费用。

2 设计水质及水量

废水处理系统水源为生产排放酸性废水、 厂区生活污水及循环水站排污水, 水量分别为20、 10和120 m3/h, 其中生活污水经过一体化设备处理,达到GB/T 18920—2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》中的城市绿化用水要求后, 一部分用于厂区道路浇洒和绿化, 另一部分与中和沉淀后的酸性废水、 循环水排污水一起进入综合调节池, 经过后续回用工段处理后回用。 回用工段设计规模为150 m3/h, 设计进出水水质见表1。

3 工艺流程及说明

废水零排放的难点在于末端高盐水和盐泥的消化[4], 核心是膜浓缩和蒸发结晶技术的选择, 最终目的是减少进入蒸发器水量, 降低总投资和能耗。目前, 零排放膜浓缩主要采用HERO、 NF 膜、 振动膜和正渗透技术, 蒸发结晶采用自然蒸发、 机械压缩蒸发(MVR)和多效蒸发[5-8]。 通过对目前运行的几个零排放案例进行深入分析[9-11], 结合石膏制酸废水高盐分、 高硬度和碱度的特点, 最终选定与目前国内分盐最稳定、 废水回收率较高的中煤图克采用的高效反渗透-多效蒸发结晶相类似的工艺。本工程采用预处理-两级反渗透-NF 分盐-高压反渗透-蒸发结晶为主体的工艺。 预处理-两级反渗透主要对废水进行充分浓缩, 产生的高盐水再通过NF 膜分离一价盐(主要为Na+和Cl-)和二价盐(主要为SO42-), 然后NF 产水再通过高效反渗透进一步浓缩, 以减少进入蒸发器的水量, 降低投资。 工艺流程如图1 所示。

表1 设计进出水水质Tab. 1 Design influent and effluent water quality

图1 废水处理工艺流程Fig. 1 Wastewater treatment process flow

预处理采用高密沉淀-多介质过滤工艺, 主要去除综合废水中总硬度和悬浮物, 满足超滤进水要求, 然后再进行超滤-一级反渗透脱盐。 一级反渗透设计回收率为75%, 产水进入回用水池回用,浓水进入浓水收集池, 再经过树脂软化-脱碳酸处理后, 进入二级反渗透, 二级反渗透设计回收率为70%。 经过两级浓缩后, 反渗透浓水TDS 质量浓度在32 000 mg/L 左右, 水量约为11 m3/h, 此时,二级反渗透浓水再经过多介质过滤-NF 分盐, NF系统设计回收率为86%, 纳滤产水水量约为9.5 m3/h, TDS 质量浓度约为11 000 mg/L, 浓水约为1.5 m3/h, TDS 质量浓度约为150 000 mg/L。 NF 浓水直接送至蒸发结晶工段, NF 产水经过高压反渗透处理。 高压反渗透设计回收率为75%, 产水进入回用水池, 浓水送至蒸发结晶处理, 其浓水水量约为2.4 m3/h, TDS 质量浓度约为46 000 mg/L。

4 主要构筑物及设备参数

4.1 生活污水处理系统

(1) 格栅调节池。 1 座, 钢砼结构, 尺寸为5.0 m×4.0 m×6.0 m , 有效容积为80 m3。 配套提升泵2 台, Q =10 m3/h, H =10 m, P =0.75 kW,1 用1 备。

(2) 一体化设备。 碳钢防腐, 尺寸为10.0 m×2.5 m×2.7 m, 内置水解酸化填料及MBR 膜组件。 配套自吸泵2 台, 1 用1 备; Q =10 m3/h, H =10 m, N =1.5 kW, 回流泵1 台, Q =20 m3/h, H =10 m, N =1.5 kW; MBR 反洗泵1 台, Q =17 m3/h, H =20 m,N =2.2 kW。

4.2 酸性废水处理系统

(1) 调节池。 1 座, 钢砼结构, 玻璃钢防腐,尺寸为10.0 m×5.0 m×4.0 m, 有效容积为160 m3。配套提升泵2 台, 1 用1 备, Q =20 m3/h, H =10 m, N =3 kW。

(2) pH 调节池。 2 座, 钢砼结构, 玻璃钢防腐, 一级pH 值控制在3~4 之间, 二级pH 值控制在7~8 之间, 单座尺寸为1.0 m × 1.0 m × 4.0 m。配套搅拌机2 台, N=1.1 kW。

(3) 絮凝池。 1 座, 钢砼结构, 玻璃钢防腐,尺寸为1.0 m×1.0 m×4.0 m, 配套搅拌机1 台, N=0.55 kW。

(4) 斜管沉淀池。 1 座, 钢砼结构, 环氧沥青漆防腐, 尺寸为3.0 m×3.0 m×4.0 m。 配套污泥螺杆泵2 台, Q =10 m3/h, H =30 m, N =1.5 kW, 1用1 备。

4.3 回用水处理系统

(1) 综合调节池。 1 座, 半地下式, 钢砼结构, 环氧沥青漆防腐, 尺寸为15.0 m×9.0 m×5.0 m。 配套提升泵2 台, Q =150 m3/h, H =15 m, N =22 kW, 1 用1 备。

(2) 高密沉淀池。 1 座, 2 个系列, 半地下式,钢砼结构, 环氧沥青漆防腐, 全池尺寸为12.0 m×8.5 m×5.5 m, 其中反应区有效停留时间为5min,絮凝区有效停留时间为15 min, 沉淀区有效停留时间为2 h。 配套污泥循环泵3 台, 2 用1 备; Q =11m3/h, H =10, N =3 kW; 污泥排放泵3 台, 2用1 备, Q =5 m3/h, H =35 m, N =1.5 kW。

(3) 多介质过滤器。 2 台, 碳钢衬胶, 尺寸为φ3.4 m×3.5 m, 单台处理水量为75 m3/h, 设计滤速不超过8.5 m。 下层采用石英砂滤料, 有效粒径为1.5 mm, 400 mm 厚; 上层采用无烟煤, 有效粒径为2.5 mm, 400 mm 厚。

(4) 超滤装置。 2 套, 设计回收率为90%, 采用陶氏PVDF 超滤膜, 膜型号为SP2880, 单支膜面积为75 m2, 设计通量不超过50 L/(m2·h), 23支/套, 总计46 支超滤膜。

(5) 一级反渗透装置。 2 套, 设计回收率为75%, 采用反渗透膜元件为陶氏BW30-365, 单支膜面积为34 m2, 每套84 支, 总计168 支膜; 单套采用12 支7 芯压力容器, 压力等级为5.52 MPa, 8 ∶4 排列, 合计24 支。 配套反渗透高压泵2 台, Q =75 m3/h, H =175 m, N =55 kW, 变频控制。

(6) 弱酸阳床。 2 台, 1 用1 备, 材质碳钢衬胶, 尺寸为φ2.0 m×3.8 m。 采用漂莱特C104PLUS型号树脂, 单床树脂体积为3.6 m3, 合计7.2 m3。

(7) 软化水池。 1 座, 半地下式, 钢砼结构,玻璃钢防腐, 尺寸为3.0 m×3.0 m×5.0 m, 有效停留时间为1.0 h, 配套提升泵2 台, 1 用1 备; Q =37.5 m3/h, H =30 m, N =11 kW, 配套脱气塔1座, 规格为φ1.0 m×6.0 m, 材质为FRP。

(8) 二级反渗透装置。 1 套, 设计回收率为70%, 采用反渗透膜元件为陶氏CR-100, 单支膜面积为37 m2, 总计48 支膜; 单套采用8 支6 芯压力容器, 压力等级为3.10 MPa, 5 ∶3 排列。 配套反渗透高压泵1 台, Q =37.5 m3/h, H =200 m, N =37 kW, 变频控制; 段间增压泵1 台, Q =24 m3/h, H =50 m, N =7.5 kW, 变频控制。

(9) 浓水多介质过滤器。 1 台, 碳钢衬胶, 尺寸为1.0 m×3.5 m, 单台处理水量为11 m3/h, 设计滤速不超过7.5 m/h。 下层采用石英砂滤料, 有效粒径为1.5 mm, 400 mm 厚; 上层采用无烟煤,有效粒径为2.5 mm, 400 mm 厚。

(10) NF 装置。 1 套, 设计回收率为86%, 采用GE 公司NF 膜, 膜元件型号为8040F35, 单支膜面积为31.9 m2, 总计25 支膜; 单套采用5 支5芯压力容器, 5 ∶3 排列, 其中一段采用5 支压力等级5.52 MPa 的压力容器, 二段采用3 支压力等级为6.90 MPa 的压力容器。 配套NF 高压泵1 台, Q =24 m3/h, H =440 m, N =55 kW, 变频控制; 段间增压泵1 台, Q =15.6 m3/h, H =180 m, N =15 kW,变频控制。

(11) 高压反渗透装置。 1 套, 设计回收率为75%, 采用陶氏反渗透膜, 膜元件型号为XC-70,单支膜面积为34.4 m2, 总计18 支膜; 单套采用3支6 芯5.52 MP 的压力容器, 2 ∶1 排列。 配套高压泵1 台, Q =13.3 m3/h, H =370 m, N =18.5 kW,变频控制; 段间增压泵1 台, Q =8.2 m3/h, H =100 m, N =4 kW, 变频控制。

(12) 膜处理间。 1 座, 平面尺寸为74.0 m ×44.0 m, 净高8 m, 局部二层。 膜装置、 加药装置、电气室、 机柜间都在膜厂房内。

(13) 蒸发结晶厂房。 1 座, 平面尺寸为19.0 m×14.0 m, 三层, 高度为13.0 m, 氯化钠、 硫酸钠三效蒸发装置及其配套电器设备布置在厂房内。

(14) 污泥浓缩池及污泥脱水间。 1 座, 污泥浓缩池尺寸为φ10.0 m×5.0 m, 污泥脱水间为二层框架结构, 平面尺寸为24.5 m×19.0 m, 高度为15 m, 配套250 m2高压板框脱水机3 台。

5 工程运行效果

工程实施后, 整体回收率高达97.25%, 每天可节水3 500 t。 回用水TDS 质量浓度为230 mg/L左右, 达到循环水补水要求; 每天产生氯化钠结晶盐2.9 t, 硫酸钠结晶盐5.5 t。

6 项目经济分析

工程总投资为4 919 万元, 其中土建费用1 620万, 设备及材料费用2 960 万元, 安装费用209 万元, 其他费用130 万元。

运行成本考虑电耗、 药剂费、 蒸汽费, 处理水量以150 m3/h 计, 年运行86 400 h, 折合吨水费用为38.26 元。

7 结语

针对石膏制酸废水高盐分、 高硬度和高碱度的特点, 采用两级反渗透膜浓缩-NF 分盐-高压反渗透-三效蒸发的组合工艺进行处理, 使进入蒸发结晶系统的水量尽可能减少, 降低一次性投资及运行费用, 处理后回用水TDS 质量浓度小于250 mg/L,蒸发结晶产生的盐纯度达到工业盐标准, 具有一定经济效益。

该工艺解决了废水回用及零排放难题, 工艺运行稳定、 可靠, 具有一定抗冲击性。 但也存在工艺流程过长, 投资、 运行成本较高, 运行中膜的有机污染, 废水的结晶结垢对蒸发器腐蚀等缺点。 因此, 在不断优化已有工程参数的同时, 针对零排放存在问题, 建议采用组合技术, 降低废水含盐量,确保系统稳定、 高效运行。

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