黄雪林 罗东志 何新原
1.宿迁市交通产业集团有限公司;2.宿迁市高速铁路建设发展有限公司;3.苏交科集团股份有限公司
在现代科学技术发展以及大众审美观念转变的大环境下,普通混凝土已经难以达到工程建设和大众审美的诸多要求,有一种一次浇筑成型,不需做任何外物修饰就可做到“内坚外美”的混凝土受到了广泛关注,这就是清水混凝土[1]。但在实际施工过程中,由于原材料、施工工艺等因素的影响,混凝土极易出现气孔、麻面、蜂窝等不良表观现象,严重影响了清水混凝土的使用效果[2]。本文在前人研究的基础上[3],在减水剂中复配消泡剂,减少混凝土表面气孔,改善清水混凝土的表观质量。
水泥:楚州海螺42.5 级低碱普通硅酸盐水泥,密度3.08g/cm3,比表面积338cm2/g,安定性(沸煮法)检测合格,其他性能指标见表1。
表1 水泥基本性能指标
砂:江西赣江Ⅱ区中砂,细度模数2.6。
碎石:徐州贾汪卞塘臣清采石场碎石,5mm~25mm 连续级配。
水:普通自来水。
减水剂:天津晋鑫元科技发展有限公司JXY-PC型聚羧酸系高效减水剂,减水率26%。
消泡剂:天津晋鑫元科技发展有限公司PAC消泡剂。
本试验研究对象为某城市高架工程用C40 混凝土(外观要求高),混凝土设计容重为2400kg/m3,配合比见表2。混凝土拌合物的工作性能和力学性能根据GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》和GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》相关要求进行。混凝土外观情况通借助试件图像进行分析,采集混凝土试件随机侧面图像,截取边长100mm的正方形区域,分析其气孔的尺寸及数量。
表2 混凝土配合比(kg/m3)
将消泡剂以0.05%掺量与减水剂复配后静置两周[4],经观察发现,溶液澄清无分层,说明此消泡剂与该减水剂的相容性较好,可用于后续试验研究。
外加剂复配前后,混凝土拌合物及硬化混凝土性能的测试结果见表3。
表3 混凝土拌合物及硬化混凝土性能的测试结果
由表3的测试结果可知,在混凝土拌合物和易性方面,掺加复配外加剂后,坍落度减少了8.3%,混凝土拌合物流动性降低,但仍表现为流动性良好,施工方便;在硬化混凝土强度方面,掺加复配外加剂后,28d 抗压强度提升11.7%,硬化混凝土强度有一定程度的提高。
采用0.03%、0.05%、0.07%、0.09%四种掺量的消泡剂进行外加剂复配试验,消泡剂对混凝土性能的影响如表4、表5所示。
表4 不同消泡剂掺量下混凝土拌合物及硬化混凝土性能的测试结果
表5 不同消泡剂掺量下混凝土表面气孔的测试结果
由表4的测试结果可知,随着消泡剂掺量的加大,混凝土拌合物坍落度减小、含气量减小,说明消泡剂对于混凝土拌合物中的气泡有很好的抑制作用,使混凝土拌合物含气量降低而粘度增大,从而使混凝土拌合物坍落度降低;同时混凝土抗压强度随消泡剂掺量的加大而提高,这是因为混凝土的密实度得到了提升,而且消泡剂的掺入大大减少了对强度不利的大气泡。当消泡剂掺量为0.03%和0.05%时,混凝土拌合物含气量较高且混凝土中大泡较多,气泡不稳定;掺量为0.07%和0.09%时,含气量较低,大气泡较少且较稳定;当消泡剂掺量为0.09%时,虽然含气量最低且抗压强度最大,但是其坍落度的经时损失较大,而且试验过程中发现混凝土拌合物的连续性变差,水泥浆包裹性不足,有轻微的泌水。
由表5的测试结果可知,随着消泡剂掺量的加大,混凝土表面气孔总量相应降低,且直径2.0mm 以上的大气孔数量大大减少,说明消泡剂对于混凝土表观质量有显著的提升效果。掺量0.05%和0.07%时,虽然小气孔有小幅度增加,但是大气孔数量减少更为明显,整体表观质量有较大提升。由本试验可见,消泡剂掺量对混凝土表观质量的影响呈现出先优后劣的现象,达到0.09%掺量时,表面气孔有增多趋势,这是因为过高掺量的消泡剂会使混凝土拌合物粘度过大,气泡排出缓慢,一般的振捣工艺难以有效排除。
结合表4 和表5 的测试结果,针对本次试验而言,消泡剂掺量为0.07%时,混凝土性能最佳,表观质量最好。
(1)消泡剂与减水剂的复配可以显著降低混凝土拌合物含气量,提升硬化混凝土抗压强度,减少混凝土表面气孔(尤其是大气孔)数量,改善混凝土表观质量。
(2)消泡剂掺量过高时,混凝土拌合物的和易性变差,且由于拌合物粘度过大,表面气孔有增多趋势。
(3)在本文的试验条件下,消泡剂掺量为0.07%时,混凝土性能最佳,整体表观质量最好。