王传荣,刘 煜,李三平,肖光宇,张小伟
(1.中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司,新疆克拉马依 833600;2.新疆炼化建设集团有限公司,新疆克拉马依 833600)
某厂经过扩建后拥有2套丁二烯装置,而这2套装置的生产工艺相同,装置的核心设备压缩机1和压缩机2都是双螺杆式压缩机,在日常运行过程中常出现仪表联锁、电机故障以及油路系统等故障造成非计划停机,本文就是结合几次非计划停机前故障分析,总结经验,做好在今后设备运行过程中的预知性维修工作,确保装置稳定运行,给企业带来更大的经济效益[1]。
两台机组的不同之处在于压缩机1有齿轮箱结构,而压缩机2没有齿轮箱,压缩机1机组总貌图如图1。
压缩机1是1992年就投入使用,由于有齿轮箱结构,转速较高,在日常运行过程中出现的故障较多,文中内容中重点的结合停机故障进行分析。压缩机2是2009年投入使用的新设备,主要的故障表现为电机油封漏油,其他部位运行比较稳定,在油封漏油的问题上开展了预知性的维修,没有使机组因故停机,降低了能耗。
3.2.1 第一次停机前ZE3801 探头分析
在停机之前对机组总貌图(图1)的观察发现ZE3801A/B 2个数值从176 μm、145 μm迅速增长到456 μm和500 μm均超过了联锁值200 μm,造成机组联锁停机。
通过对轴向位移探头在多值棒图上所显示振动的图谱观察,ZE23800AB与ZE23801AB两处探头位移值分别在报警值(140 μm)和联锁值(200 μm)之上,从而判断轴向位移探头故障。拆卸后检查发现仪表探头电压和测点位置不匹配,经过钳工与仪表技术人员的重新调整测量“零位”,最终运行正常[2]。
图1 压缩机1的机组总貌图
3.2.2 第二次停机超温联锁停机分析
压缩机阴转子止推轴承温度探头T23817温度波动,仪表、钳工检查后,摘温度联锁运行,最终由于T23817热电偶故障和压缩机阴转子止推轴承温度T23816故障,高温联锁停机。该装置停工,检修时发现热电偶断。
检修前利用S8000对机组分析,如图2,机组检测系统日记数据异常,产生的原因可能是探头有所损坏。
通过图3报警分析图可知TE23810和TE23813~TE23817温度探头全处于低低报警状态,从而判定温度探头可能出现重大问题,要重点监测。
图2 故障发生前故障显示图
图3 故障发生前故障显示图
经过钳工和仪表技术人员对机体报警处探头拆卸检测,最终确立T23816探头故障,上述出现问题的探头予以更换后问题得以解决。
3.2.3 第三次停机,对中前机组分析
此次停机前,通过S8000系统观察轴心轨迹图,如图4,已经成为月牙型,这种现象可能原因是对中已经不符合要求,又知机组经过几次非计划停工检修后对中可能改变,需要重新对机组进行对中处理。
又再通过S8000系统对波形频谱图的观察(图5)发现波形在一个周期内为波峰翻倍,从而进一步确立机组的对中已经不良。
图4 对中不良的轴心轨迹图
经过钳工技术人员的重新找正对中,机组的对中不良的情况完全解决,开机后的正常。
2009年10月份压缩机2运行后,在日常的监测中发现电机联轴器端轴承的温度不断升高,经过排查后发现电机联轴器端有润滑油泄漏的现象,造成润滑油缺少,形成轴承局部摩擦,温度不断升高。
造成这种现象的主要原因是电机壳体与油封配合不好,结构上难于改变,介于这种情况,采用在油封外侧通入氮气封住外泄的润滑油,可以保障机组连续运行[3]。
图5 对中不良波形图
图6 氮气密封图
由于介质中的杂质多,所以增加过滤、冲洗、气封。在压缩机进口增加一道过滤网,并定期对机封和碳环之间进行冲洗,冲洗后通氮气以减少机封的泄漏。
压缩机机械密封氮气密封系统如图6。
使用氮气密封时,要求氮气压力大于碳环间压力0.2 MPa左右,氮气流量控制在0.5~1.5 m3/h,压缩机油气分离罐返回压缩机入口阀1/2" 旋塞阀不能关闭,要始终保持全开,防止压缩机机械密封憋压降低密封使用寿命。
以上是针对运行中的压缩机1机组出现的几次问题,利用S8000系统所做故障判断的叙述,以及压缩机2机组开工以来存在问题的分析,有助于我们及时发现机组在运行中出现的问题,并能及时找到问题的根源,解决故障,确保2套丁二烯装置螺杆式压缩机组可以顺利完成生产任务。在今后的日常生产中我们一定要做到利用先进的监测手段,对2台机组强化监测,确保预知机组故障隐患,及时整改,保障压缩机安全、低耗运行。