杨 林,周 强,朱锦燕
(中国石油宁夏石化公司 宁夏银川 750026)
中国石油宁夏石化公司化肥三厂合成气压缩机汽轮机型号为EHNKS40/36/20,属于单缸冷凝式汽轮机。该汽轮机输出功率19 683 kW,转速10 840 r/min,进汽压力11.9 MPa,进汽温度510 ℃,进汽流量238.6 t/h,排汽压力0.015 9 MPa(绝压),使用的汽轮机油牌号为ISO VG46。在该汽轮机单试前,对调节系统进行检查、调试,发现速关阀无法打开。
速关阀是动力蒸汽管路与汽轮机之间的主要切断机构,在紧急状态下断开进汽轮机的动力蒸汽,从而实现整个机组的快速停机,以达到保护机组不受损坏的目的[1]。如图1所示,速关阀由阀门本体部分和油缸部分组成,其中阀体部分用于切断主蒸汽管路,油缸部分相当于执行机构。
在速关阀未打开时,由于弹簧力的作用,活塞靠试验活塞定位在油缸右部,此时活塞盘与活塞处于未接触状态。当启动油压建立后,启动油进入油缸活塞右端,活塞在启动油压推动下克服弹簧力向左移动,直至与活塞盘密封面接触并形成密封。之后,速关油E进入油缸活塞盘左侧,随着速关油压的建立,启动油开始有控制地泄放,此时活塞盘和活塞作为一个整体在两侧油压差的作用下向右移动,直至被试验活塞限位。由于活塞盘与阀杆是连接在一起的,所以随着活塞盘的移动,速关阀也随之开启。在汽轮机正常运行过程中,速关阀通过速关油克服弹簧的阻力保持开启。当速关油失压后,无法平衡弹簧力,在弹簧力的作用下,油缸内的活塞盘与活塞脱开,此时速关油进入活塞内部弹簧空间并通过活塞上的泄油孔与排油口T1相通,使速关油瞬间泄去,活塞盘与阀杆、阀碟被弹簧力推向速关阀关闭位置[2]。
汽轮机安装完成后放置时间较长,其间将控制油系统隔离,对润滑油管路进行了油系统运行。汽轮机准备单试前进行静态调试,在机组挂闸指令发出后,启动油压、速关油压均建立正常,但速关阀不动作。从故障现象分析其不动作的可能原因主要有2个方面,即速关阀油缸卡涩以及速关阀阀杆弯曲变形,故决定拆检速关阀油缸部分进行验证。
拆检速关阀,脱开启动油、速关油、回油管线,并拆卸油缸底部丝堵将油排尽。将速关阀油缸从支座脱开后,用手拉动活塞盘,阀杆能够自由活动,表明速关阀不动作与阀杆无关。
解体检查油缸,但活塞取出困难,发现油缸内壁出现锈蚀,有锈渣存在,其他部件也存在不同程度的锈蚀痕迹,由此判断是由于锈渣致使活塞发生卡涩而导致无法动作[3]。将油缸完全解体后对各个部件进行除锈清理,内部进行打磨清理,处理完成后回装速关阀。
回装结束后,启动油压建立正常,速关油压建立后迅速下降为零。通过多次挂闸试验,均表现出相同的现象。从现场速关阀阀位指示来看,速关阀动作,但打开后又很快自动关闭。
对故障所表现出的现象进行分析,判断速关油管路存在泄漏,决定采取故障排除法对故障部件进行查找,以缩小查找范围。汽轮机控制油系统与速关油压相关的部件为速关组件、危急遮断油门、速关阀,分别采取措施将其逐一隔离断开后,通过建立速关油压进行检查,以排除无故障部件。由于之前已对速关阀油缸进行了拆检,因此重点排查危急遮断油门和速关组件。
危急遮断油门结构示意如图2所示。在正常工作状态下,控制油经接口P进入油门的速关油控制腔,控制滑阀建立正常油压的保安油通过接口E供至速关组件E1接口并经过电磁阀形成速关油。先将接口E处的油管路断开,安装量程为0.0~1.6 MPa的压力表,然后进行机组挂闸试验。通过危急遮断油门手柄复位建立保安油,压力表显示油压为0.8 MPa并能长时间保持,证明危急遮断油门无故障。将E接口处压力表拆除,恢复油管路。
如图3所示,与速关油相关的油路有:①高压油从P口进入,经手动停机阀(2250)后,一路经电磁阀(2222)进入停机卸荷阀(DG40),克服弹簧力使阀处于关闭状态;另一路经电磁阀(2223)进入停机卸荷阀(DG40),克服弹簧力使阀处于关闭状态。正常运行时,通向DG40的速关油不泄油,其中任何一个元件有故障,均会导致速关油压不足。②危急保安装置出来的保安油由E1口经过关闭电磁阀(1842)形成速关油,速关油通过E2接口由外管路通往速关阀,电磁阀关闭及插装阀(DG16)有故障,也会导致速关油压不足。
检查处理过程:将速关组件上连接速关阀的速关油、启动油油管路脱开,并将速关油E2接口、启动油F接口分别用丝堵堵住,即把速关阀隔离出速关油路;然后进行机组挂闸试验,依次建立启动油、速关油,均能正常建立且油压正常,故可排除速关组件故障的原因。
将与速关油压相关的部件危急遮断油门、速关组件排除后,故障就只能是在速关阀油缸上,故决定对速关阀油缸进行拆检。
拆检速关阀油缸,活塞无卡涩现象。移出活塞,检查缸体内的2道密封环,均无损坏变形,密封表面光滑、平整。拆开油缸后盖检查,发现试验活塞安装错误,即倒转了180°安装,这将造成速关阀油缸动作发生变化。如图1所示,试验活塞右侧内径大于活塞外径,一旦装反,就无法对活塞限位,从而造成活塞行程超过限位后,活塞盘与活塞脱开,速关油进入活塞与弹簧空间并经回油口排出,速关油迅速卸压,活塞盘在弹簧力的作用下左移,使速关阀关闭。
对试验活塞重新安装并完成速关阀回装后,再次进行汽轮机挂闸试验,启动油压、速关油压均正常建立,速关阀顺利开启。
通过对速关阀故障的查找、处理,故障直接原因是试验活塞安装错误。尽管原因很简单,但查找过程却比较复杂,正是这种极容易被忽略的安装错误给故障的判断带来了很大的困难。因此,在设备检修过程中一定要控制好检修质量,设备主管技术人员对设备检修的关键步骤一定要做好检查确认工作。