阿尔及利亚OMG723侧钻小井眼短半径水平井技术

2020-04-26 03:32李复兴
钻采工艺 2020年6期
关键词:铁屑井段井眼

李复兴

(中国石油集团长城钻探工程有限公司工程技术处)

侧钻小井眼短半径水平井技术是20世纪80年代快速发展并日臻完善的一项综合性配套技术。该技术在国外一些油田已经进入生产应用阶段,在国内仍停留在试验和探索阶段。目前国内的小井眼水平井井眼尺寸基本都在Ø118 mm以上,尚无Ø95.3 mm小井眼水平井。OMG723井作为侧钻小井眼短半径水平井的施工案例,通过多种关键技术的成功应用,顺利完井,形成了HMD油田侧钻小井眼短半径水平井的关键技术。

1 基本情况

OMG723井侧钻施工前为直井,该井目的层是寒武纪砂岩地层,岩性致密研磨性强,垂直深度3 450~3 470 m;在垂深3 449 m上部是奥陶纪泥页岩层夹杂片状盐结晶,脆性大,极易发生坍塌,且压力系数高于下部目的层。OMG723井侧钻井身结构见图1所示。

2 技术难点

2.1 开窗难度大

设计造斜点在Ø177.8 mm尾管内,侧钻前要对尾管进行开窗,开窗作业会产生大量铁屑,存在环空憋堵、铁屑净化困难等问题,易发生井下故障[1],套管开窗后井内存在大量铁屑,打捞不彻底会给后续的定向钻进、地面循环系统和井下仪器带来很大的隐患。

图1 OMG723井侧钻井身结构图

2.2 井眼造斜率高,施工困难

短半径水平井在增斜段施工难度大,狗腿度大,造斜率要求高,几乎没有回旋余地,井眼轨迹稍有失控就需要填井重钻,损失重大[2]。大狗腿度井段的钻具磨损严重,起下钻困难,托压严重。该井段的钻具受到严重的交变应力,疲劳损伤大。

2.3 钻井液性能要求高

套管开窗期间产生大量铁屑,要求钻井液具有良好的流变性;增斜段采用全滑动钻进,有卡钻的风险,且造斜段是泥岩地层,泥岩具有吸水膨胀和井壁失稳垮塌的特性;小井眼排量受限,要求钻井液具有良好的携砂性、悬浮性、润滑性,低固相含量,触变性好[3]。

2.4 小井眼钻进风险大

Ø95.3 mm小井眼井下螺杆要求排量小,造成钻井液携岩能力受限;在井斜超过30°至水平段极易形成岩屑床,造成钻具磨阻大,钻压传递困难,长时间滑动钻进卡钻风险大;钻具尺寸小,工具面摆放困难[4];待钻井眼增斜段全角变化率高,控制精度要求高;小钻具受力复杂,承受扭矩大,时间长,疲劳破坏严重[5]。

2.5 地层可钻性差,地层温度高

寒武纪砂岩地层,岩性致密,研磨性极强。根据地质资料地层静止温度136°,循环温度115°,属高温地层。

3 井眼轨道优化设计

OMG723井采用“直-增-增-稳”4段制轨道,为了缓解托压、扭矩大的问题,最终确定了水平段采用88.73°的微降模式。设计中进入A靶点前降低造斜率主要是考虑进入砂岩造斜率会降低,这样留有余地确保准确中靶实现软着落[6](表1)。

表1 OMG723井侧钻井眼轨道设计数据

4 侧钻小井眼短半径水平井配套技术

4.1 优化套管开窗方式

目前套管的开窗方式有两种,一种导斜器开窗;另一种是段铣套管开窗。两种方法各有所长,导斜器开窗具有开窗快、周期短的特点,但施工危险较大,特别是短半径水平井,导斜器转动造成的方位偏差对后期施工影响很大;段铣套管开窗具有安全可靠的特点[7]。

该地区在使用导斜器开窗时普遍存在窗口附近泥页岩坍塌,起下钻困难的问题。为了提高本井施工的可靠性,优选段铣开窗方法,这也是该地区首次采用段铣开窗,开窗工具选用威德福D型段铣刀(图2左),段铣井段选在3 389~3 402 m。

铁屑的清理措施:段铣前处理钻井液,以满足携带铁屑要求,使钻井液黏度在70~80 s,动切力23~30 Pa,初切力:10~15 Pa,终切力:40~45 Pa,塑性黏度:32~38 mPa·s。段铣期间,在钻井液回流槽内放置强磁工具,避免铁屑进入循环罐;为了避免段铣不彻底,产生套管“剥皮”现象,控制钻时在0.5 m/h以内;段铣结束后,使用管柱强磁清理井内铁屑(图2右)。打捞铁屑结束后注水泥填井,并钻水泥塞至造斜点3 390 m。

图2 OMG723所用的段铣刀和使用管柱强磁打捞出的的铁屑

4.2 独特的钻头选型与个性化螺杆的完美结合

4.2.1 钻头选型

施工中综合考虑稳定工具面、造斜率、提高机械钻速、减少起下钻次数等因素,根据不同井段采用不同的钻头(表2)。该组合充分运用每种钻头(图3,图4)的不同优点,达到最大使用效果。

4.2.2 螺杆的选用

根据该井的特点,普通螺杆难以满足需要,本井在Ø149.2 mm井段采用贝克公司最新的Ø120 mm Ultra X-treme IR系列螺杆,该系列螺杆具有可调弯度(0~4°)的特点,结合2.42 m的超短长度能实现最大造斜率70°/30 m,超短螺杆能缩短MWD至钻头的测量盲区,提高轨迹控制的精度。为适应在136°高温地层长时间钻进的需要,在Ø95.3 mm井段选用了贝克公司最新研发的Ø73 mm X-treme耐高温高速螺杆,最大工作温度达190°,水功率达到58 HP,该型螺杆定转比3/2,在450 L/min排量下,转速达590 r/min,复合钻进时能降低钻杆的转速,减缓钻杆的疲劳破坏。两种螺杆的使用在本井取得了很好的效果,其可调弯度的特点减少了螺杆的消耗,Ø149.2 mm井段只使用了一根螺杆,Ø95.3 mm井段使用了两根螺杆,轨迹达标率100%。

表2 OMG723井钻头选型

图3 Ø149.2 mm井眼所用HCC D411ST金刚石钻头和EQH55DRD三牙轮钻头

图4 Ø95.3 mm井眼造斜段所用G21 SD88三牙轮钻头和水平段所用HHS 178孕镶金刚石钻头

4.3 合理的钻具组合及精细化施工措施

合理的钻具组合对于短半径水平井尤为重要,一旦钻具组合不合适,造斜率不满足要求会有填井重钻的风险,本井钻具组合的优选原则是:①确保造斜率符合要求,保持轨迹圆滑;②水平段以复合钻进为主,减少滑动钻进。

第一增斜段组合:Ø149.2 mm金刚石钻头+Ø120.7 mm螺杆(2.1°)+Ø88.9 mm无磁钻杆(MWD)+Ø120.7 mm MWD脉冲接头+Ø120.7 mm浮阀 +Ø120.7 mm陀螺定位接头+Ø88.9 mm钻杆×15根+Ø120.7 mm钻挺×15根+Ø120.7 mm随钻震击器+Ø120.7 mm钻挺×2根+Ø88.9 mm钻杆。为了避免了套管对MWD的磁干扰,使用陀螺摆方位。开窗初期采用控时钻进的方法(表3),及时分析岩屑变化(图5)。

表3 控时钻进表

图5 控时钻进(3 390~3 398.5 m)井深与岩屑含量变化图

后续Ø149.2 mm增斜段使用三牙轮钻头配合2.5°螺杆的倒装钻具组合。

该井段施工的特点是钻速较慢,全井段滑动钻进,为缓解托压问题每钻进1 m打稠塞并适当提高排量循环;另一个问题是增斜段起下钻遇阻严重,通过转动工具面至高边解决问题。本井增斜段短调控余地小,测量滞后问题在短半径水平井增斜段尤为突出,要求技术人员有较高的预见性且对工具性能非常熟悉[8]。

第二增斜段组合:Ø95.3 mm三牙轮钻头+Ø73.0 mm螺杆(3.6°~3.8°)+Ø60.3 mm无磁钻杆(MWD)+Ø60.3 mmMWD脉冲接头+Ø60.3 mm浮阀+Ø60.3 mm钻杆×18根+Ø60.3 mm变扣+Ø88.9 mm钻杆×6根+Ø120.7 mm钻挺×9根+Ø120.7 mm随钻震击器+Ø120.7 mm钻挺×2根+Ø88.9 mm钻杆。

该组合采用柔性钻具组合并逐步倒装,有利于钻压的有效传递;大弯度螺杆配合三牙轮钻头,有效提高造斜率;选择短螺杆,减少测量盲区,有利于精确控制井眼轨迹[9]。

水平段组合:Ø95.3 mm孕镶金刚石钻头+Ø73.0 mm螺杆(0.8°)+Ø60.3 mm无磁钻杆(MWD)+Ø60.3 mmMWD脉冲接头+Ø60.3 mm浮阀+Ø60.3 mm钻杆×18根(倒装)+Ø60.3 mm变扣+Ø88.9 mm钻杆×6根+Ø120.7 mm钻挺×9根+Ø120.7 mm随钻震击器+Ø120.7 mm钻挺×2根+Ø88.9 mm钻杆。

该组合的保持零稳定器模式,有效缓解了水平段钻进托压,减小了卡钻的概率;采用孕镶金刚石钻头,减少了起下钻的频率,提高了钻进效率;为缓解小钻杆疲劳破坏的情况发生,每趟钻倒换钻杆,及时淘汰磨损严重的钻杆。

4.4 下尾管封固油层上部不稳定地层

第一增斜段Ø149.2 mm井眼中完后下尾管固井,使用Ø114.3 mm P110 尾管,为了提高固井质量,在裸眼段使用刚性扶正器,在直井段使用弹性扶正器,合理的精细化措施确保固井的高质量。

4.5 良好的钻井液体系

基于本井的地层特性、大曲率、小井眼、套管磨铣作业等特点,选用油基钻井液,在油基钻井液的基础上形成了耐高温、强抑制、强抗盐侵、泥页岩井壁稳定、易于调整流变性的适应本地区的钻井液体系,如表4所示。

表4 不同井段的钻井液性能

5 施工效果评价

1)OMG723井实际造斜点3 390 m,第一造斜段钻至3 452.5 m,第二造斜段从3 452.5 m钻至3 480.42 m,水平段从3 480.42 m至完钻井深3 888 m,水平位移450.06 m,水平段长407.57 m,油层钻遇率100%。

2)钻头和螺杆的完美配合,使本井轨迹达到了最优化,起钻磨阻最大80 kN,下钻磨阻最大50 kN,为后期各种施工提供了良好条件。

3)段铣开窗运用成功,开窗后续的起下钻经过窗口时无遇阻和超拉现象。

4)精细化施工措施使该井施工过程中未发生井塌、井漏、落物等井下复杂情况。

6 结论和建议

1)针对短半径水平井曲率大、造斜段短的特点,合理的工具选型及组合对于轨迹的精确控制非常重要。

2)Ø95.3 mm小井眼钻进中,按时泵入稠塞并配合大幅度活动钻具有效破坏井底岩屑床,缓解了托压和避免了卡钻。

3)流变性易于调整的钻井液能更好的适应复杂修井工作的施工需要。

4)建议国内科研工作者加强对可调度数短螺杆的研究,同时提高螺杆的耐高温性能,以满足将来复杂的施工要求。

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