双级动叶轴流风机叶片滑块磨损分析及对策

2020-04-25 12:15:06丁开瑞
山西电力 2020年1期
关键词:轴流叶柄推杆

丁开瑞

(山西漳山发电有限责任公司,山西 长治 046021)

0 引言

风机是火力发电厂中锅炉的关键辅机,起着输送介质的作用,轴流风机因效率高、能耗低、调节性能好而被广泛采用[1],双级动叶可调轴流风机更成为大型火电厂一次风机、引风机的首选机型。某电厂600 MW 燃煤发电机组一次风机选用上海鼓风机厂采用德国TLT-Turbo 公司技术生产的双级动叶可调轴流风机,2 台一次风机并列运行,型号为PAF18-13.3-2,锅炉最大连续蒸发量工况下流量为76.4 m3/s,全压升13.195 kPa,全压效率88.1%,转速1 470 r/min,电机功率2 240 kW。在机组投产后,一次风机多次发生叶片滑块异常磨损的情况。

1 风机结构特点和调节方法

双级动叶可调轴流风机由进气箱、扩散筒、机壳、两级叶轮、叶片、轴承箱、叶片调节装置、供油系统等组成,其中叶片调节装置包括电动执行器、连杆、液压缸、推杆、推盘、调节盘、滑块、调节臂等部件。叶片通过螺钉固定在叶柄上,叶柄由导向轴承实现轴向定位,支撑轴承与叶柄螺母实现径向定位,保证叶片与叶柄只能绕轴线旋转,叶柄根部与调节臂通过螺栓连接,其调节臂另一端安装滑块。

风机叶片角度的改变是通过叶片调节装置来执行的。当需要调整风机叶片开度时,电动执行器接受来自机组控制系统的指令,带动连杆转动,液压缸控制头内滑阀改变位置引起液压缸内活塞两侧油压改变,液压缸产生调节力推动第二级叶轮内的推盘(推盘、推杆相连),并通过与推盘相连的推杆传递推力至第一级叶轮[2],成为一级推盘的推力,推动位于调节盘间的叶片滑块移动,带动调节臂转动,带动叶片绕叶柄轴线旋转,进行叶片开度的调整,从而完成两级叶轮的同步调节和叶片角度的调整。风机运行时,叶片调节装置可调整叶片的角度并保持在某一固定位置处,从而实现风机流量和压力随机组负荷的实时调节。叶片调节装置如图1 所示。

2 风机故障特征

在风机叶片角度调节中,推杆在液压缸的推动下做往复运动,调节盘间的叶片滑块若受到非正常作用力,铜质滑块将发生不平衡接触磨损,磨损后的滑块与调节盘间隙增大,在随后的叶片调节中,滑块工作面无法正面与调节盘接触,出现滑块偏斜磨损或局部接触磨损,使得叶片调节臂失去制约,引起叶片角度错位或无法定位,进而影响整个风机内部流场,或引起风机的动不平衡,其表现出的风机故障特征如下。

a) 风机振动增大,在水平X方向振动值逐渐增大,超标报警;垂直Y方向振动摆动较大。

b) 与动调风机叶片漂移引起的故障特征较为相近[3],均表现在风机部分叶片角度异常引起的风机振动、噪声及其他现象的产生。

c) 风机内部气流噪声明显增强,并伴有“突突”或“轰轰”的异音,在动叶片开度调节时,噪声显著加强。

d) 原2 台一次风机并列一致正常运行,动叶开度、电机电流偏差在容许范围内。滑块磨损后,在风机出口全压相同的情况下,滑块磨损侧风机动叶开度较另一台偏小,但电机电流反而较另一台偏大。

e) 一般情况下,二级叶轮处滑块磨损较严重,一级叶轮处滑块磨损轻微或无磨损。

图1 叶片调节装置简图

3 叶片滑块磨损分析与对策

图2 为叶片调节装置工作原理图。在分析叶片调节装置工作原理的基础上,结合风机检修实践,叶片滑块磨损的原因及检修对策如下。

图2 叶片调节装置工作原理图

a) 安装时,滑块与调节盘间隙偏大,厂家推荐间隙值为0.12 mm,经多次实践,滑块间隙值可控制在0.05 mm 内,保证滑块工作面与调节盘正面接触,不发生偏斜接触引起的滑块异常磨损。

对策:保证风机推杆安装到位,推杆螺母紧固到位;滑块调节盘处的螺栓应对角均匀紧固到位;测量滑块与调节盘间的间隙在合格范围内。

b) 运行中,推杆轴线水平度变差,造成调节盘与滑块工作面产生夹角,在叶片角度调节过程中,滑块发生偏斜接触磨损。引起推杆轴线水平度变差的原因包括推杆轴衬磨损[4],支撑盘铜环磨损,推杆弯曲度偏大等原因。

对策:检修时,更换磨损的推杆轴衬。通常情况下,推杆轴衬在120°范围内会出现1~1.5 mm的不均匀磨损,推杆与推杆轴衬间隙应控制在0.1 mm[5],测量推杆弯曲度,超标的推杆应及时更换;检查支撑盘铜环磨损情况,确保铜环无局部磨损。

c) 调节盘变形或表面粗糙度较大,导致滑块工作面与调节盘长期接触,摩擦阻力较大,引起滑块工作面磨损。

对策:检查调节盘平整度,两件调节盘合在一起时,测量其中间间隙,并确认平整度;砂纸磨光调节盘表面,降低调节盘表面粗糙度,减少滑块相对滑动时的摩擦阻力,并在滑块工作面涂抹抗咬丝脂润滑脂,减小摩擦阻力,以降低滑块磨损。

d) 叶片旋转阻力大,引起叶片调节过程中滑块受力增大,相对滑动时摩擦阻力增加,造成滑块磨损。

对策:检修时,逐一检查叶片旋转阻力情况,若发现阻力较大,应及时拆解叶柄等部件,分析轴承滚动体损坏、轴承缺润滑脂、叶柄螺母锁紧力大、叶柄轴衬处有沉积灰垢等原因[6],排除导致风机叶片旋转阻力增大的原因。

4 结束语

叶片调节装置作为轴流风机的核心部件,其检修安装质量直接决定着风机的稳定运行。通过不断总结改进检修工序和质量点,消除了叶片滑块磨损问题,实现了风机大修后可连续3 年稳定运行,不需解体大修。在消除叶片滑块磨损引起的风机设备故障基础上,还应加强风机的日常点检维护和振动频谱监测,分析影响造成风机振动值超标的原因,制定更精细有效的检修措施,提高风机运行的可靠性。

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