杨金勇,郑 朋
(1.保定保菱变压器有限公司,河北 保定 071056;2.保定天威保变电气股份有限公司,河北 保定 071056)
某公司煤油气相干燥系统采用蒸汽作为加热能源,由于该公司地处北方,冬季采暖季节民用蒸汽量大幅提高,供热电厂蒸汽供应能力不足,导致变压器产品加热干燥有时不能满足工艺生产要求。决定改造气相干燥罐,增加一套辅助电加热系统。
在现有的煤油气相干燥罐(以下简称“干燥罐”)内增加安装电热油专用蒸发器1套。该蒸发器内部为无缝钢管焊接的加热排管,顶部设有煤油喷淋装置,将煤油喷淋到加热排管上,煤油接触加热排管后,在管内热油的加热下形成煤油蒸汽,扩散到整个干燥罐内,实现加热干燥变压器主体的目的。
在干燥罐的附近安装一台导热油加热站,如图1所示。通过无缝钢管将热油传输进干燥罐内的电热油专用蒸发器。
2.2.1 加热站热油温度控制
加热站总功率为400 kW,分6组加热,均可单独投入和退出。其中2组为“调节加热器”,具有自动控制功能,可以根据设定温度调整加热电流;另外4组为“底功加热器”,无法自动调节加热电流,只能单组整体投入或者退出,需要人工进行操作,当实际温度远低于设定温度或者罐内需要热量较多时,可以全部投入,当实际温度接近设定温度或者罐内需要的热量稳定且较少时,可以人工减少投入组数。
2.2.2 煤油进入罐内的流向及蒸发流程
煤油进入罐内后,从“蒸汽专用蒸发器”蒸发为煤油蒸汽,扩散至整个罐内,加热变压器器身;在辅助电加热系统改造完毕,并投入运行时,煤油不再流向“蒸汽专用蒸发器”,而是流向对侧新装的“电热油专用蒸发器”,从而将电加热站加热油的热量通过煤油蒸汽扩散至整个罐内,完成变压器器身的加热干燥流程。
独立使用蒸汽加热时,要求温度在140 ℃以上,当蒸汽热源不足时,电厂提供的蒸汽温度为100 ℃左右,不能满足干燥工艺要求,辅助电加热系统投入。此时应有一定的蒸汽加热基础,罐内的管壁加热能够对罐内进行较为全面的前期加热,前期系统升温平稳,但后期如果不投入辅助电加热系统,罐内整体温度将无法达到变压器器身干燥要求的平均温度 (超过 115 ℃)。
将变压器主体推入干燥罐后,按照正常的加热流程运行。首先采用抽真空法对管路系统和蒸馏室(主要是煤油流经的管路和罐室)进行检测,观察是否存在泄露。当真空度能够抽到限值以下,判断系统不存在泄露时,系统就可正式运行,进入加热阶段。
系统进入加热阶段后,加热站启动。电加热站出油温度设置为190 ℃、回油温度设置为150 ℃,通过热油循环泵,将热油打入干燥罐电加热专用蒸发器内。
虽然此时进入罐内的加热油温度超过150 ℃,但是通过加热油流量开关的自动控制,将加热排管的温度稳定控制在135 ℃左右,防止罐内温度过高造成变压器器身绝缘件的损坏。
将加热站出油温度、回油温度设置高于蒸发器工作需求温度,是为了提高加热效果,使喷淋在加热排管上的煤油充分挥发,尽可能多地带走热量,使罐内整体温度尽快达到干燥工艺要求。在加热后期,可以适当降低加热站热油的设置温度。
当热油的出油温度达到190 ℃时,退出一组底功加热器,出油温度下降一段时间后,随着罐内整体温度的提高,再次达到190 ℃,然后再次退出一组底功加热器。如此反复操作,最后只剩下2组具有自动控制功能的加热器调节加热温度,可以随着干燥系统不同阶段对热量的不同需求而自动调节加热电流。
系统运行完毕后,经过变压器干燥效果试验,干燥效果完全满足工艺技术要求。辅助电加热系统运行情况平稳,系统运行良好。
2018采暖季节,该公司使用电辅助加热系统处理了12台次变压器产品,经过变压器干燥效果试验,均满足工艺要求,项目改造成功。
该加热站的自动调节组数为2组,底功加热组数为4组,如将全部加热组设置为自动调节加热,将更加有利于温度的控制,减少人工干预,使设备运行更加平稳、故障率更低。