张林峰
摘 要:压缩机是一种提高气体压力和输送气体的机器,素有化工企业的“心脏”之称。它与脱硫、变换、脱碳、甲醇、铜洗、合成等岗位有着直接的联系,压缩机的运行正常与否直接关系着企业的产量和效益。压缩机在运行中会经常出现一些姑障,如气阀坏、填料漏等。真对这些问题,进行改进不断完善,解决问题!
关键词:压缩机;气阀;填料;活塞
一,中能化工股份有限公司经过往年的不断改进,这些故障都得到了很好的解决,通过对2019年的停机原因的统计分析,目前影响压缩机稳定运行的主要故障是三级活塞环和气阀的损坏。我公司2#系统现有6M50压缩机4台(其中1#、2#机2002年10月投入生产,3#机2003年7月投入运行,4#机2005年元月投入运行)。2019年主要停机故障原因如表1:
通过上表可知,结合压缩机实际运行情况,填料在经过往年的中能化工股份有限公司攻关后,都在合理的运行周期内,其它原因主要是一些工艺和电气仪表以及不可控的外部因素,目前影响6M50压缩机运行的主要设备原因是三级活塞环和气阀易损坏,针对这一现象,查找资料,集思广益,科学攻关,查找原因,解决问题。
二,综上原因分析,制作原因分析鱼翅图,如图1
通过对现状的分析鱼翅图,我们确定出要因,并制定出对策如图2
三,具体实施:
根据三级活塞环和气阀的损坏情况,以及如何提高检修效率的问题具体制作了以下改进:
实施一:提高进口气体质量,加强进口分离器排污
进口气体质量一方面取决于上一级工艺稳定和操作人员的技术水平,我们协商操作单位加强培训和管理,进一步增强工艺的稳定性和操作人员的技术水平;另一方面,与操作负责人制定合理的进口分离器排污方案,由不定期排污改为定期排污,工艺波动或开停机时加强排污。
实施二:对三级活塞环材料的改进
由于三级铸铁制活塞环耐磨性差,易磨损断裂,会造成活塞环损坏,以及断裂碎片进入气阀造成气阀损坏,也会造成活塞和气缸的磨损。针对这一现象,我们将铸铁环改成4F-9材料的活塞环,4F-9材料的活塞环耐磨性好,而且不会断裂影响到气阀和气缸的损坏。对活塞环材料的改进解决了这一问题。
實施三:改进创新新工具提高检修效率
第一,在检修更换活塞环时,拆卸活塞杆连接螺母用以前的勾手扳手速度慢,需要45-60分钟。在经过努力钻研下,制作了以下专用工具,将时间降低到10-15分钟。大大的提高了检修效率。这个工具可以运用到压缩机的各段的活塞杆螺母拆卸装配。
第二,为应对6M50压缩机气阀检修过程中压筒拆不掉,使我们无法更换气阀,影响了我们检修台次,使压缩机无法正常运转。认真分柝原因如下1)压筒与缸的配合间隙太小(2)气室内太脏.主要是煤焦油把气缸与压筒粘一块了(3)专用工具不合理。
改造效果:改造前和改造后的效果,同样换二段进口气阀改造前换二段气阀我们大概用了5个半小时,加开起来加满量我们用了六个小的,而我们使用了改进的工具;加满量用了4个小时,节约了2个小时,一共节约12个台时。
四,效果检查:
1、通过2019年一系列活动,延长了三级活塞环的使用寿命。在当前维修工普遍缺少的情况下,可以集中人力,对压缩机进行有计划的检修;这样即减轻了劳动强度,又减少了反复停机的次数,节约了能源,降低了费用,提高了产量,最大程度增加了效益。
2、通过技术攻关至今,四台压缩机活塞环部件因被迫停机的次数明显降低,平均每机每年降低到3次以下。图3为前后四台压缩机因活塞部件问题而被迫停机的年平均次数对比图。
从图3可知,每年四台压缩机4组三级活塞最低可少停机21次,进一步延长了压缩机稳定运行周期。
五,经济效益:
(1)四台机每年可节约少换三级活塞环21次,一次6根,三级活塞9只 .
节约费用为:活塞环21× 6×299.1=37686.6(元),活塞8547*9=76293,共节约费用113979.6元
(2)每次更换三级活塞时间平均按4小时,每小时按6台时计算,每年可减少检修台时为4*6*11=264台时
1台时按一吨氨计,264台时=264吨氨,即增产264吨氨
(3)压缩机每次检修换活塞可以节约1.5小时。更换气阀压筒可以节约2个小时,一共节约21个台时,我们厂一个小时大概生产7.2吨,一吨氨按2800算一个小时大概2万多,两个小时的大概是4万多,化二有4台压缩机一台提前3.5个小时,可以节约了14个小时,可以提高产值28万。
(4)、潜在效益分析;
以上这些还不包括开停车放空的气体,以及放空对环境的污染。另外因活塞环损坏不能正常工作,如活塞环断裂碎片卡坏气阀导致其频频更换。另外,每次更换活塞和活塞环也投入了大量人力。也避免重复性工作,避免因设备故障而停车。设备长周期安全稳定运行,为安全生产保驾护航。设备无泄漏为建设安全文明工厂献力。
六,巩固措施及今后打算
1,一切从工作实际出发,做好设备运行的档案记录,加强日常维护保养,定期检查。以便做好持续改进工作。
2,培养小组成员的观察,分析,解决问题的能力。总结经验,找出不足,继续攻关新课题。
3,积极推广使用,做好信息与反馈交流。