吴斌(中海油惠州石化有限公司,广东 惠州 516086)
常减压蒸馏(II)装置原设计加工20%国产原油和80%进口中东原油的混合原油1000万吨/年。原油在装置内经脱盐脱水、换热及常减压蒸馏后被分为石脑油、航煤、柴油、减压蜡油、减压渣油等满足后续加工装置要求的物料,以满足全厂的生产加工要求。参照目前国内外常减压蒸馏工艺过程的现状与发展,根据所加工混合原油的特点、全厂总加工流程规划要求的产品方案和下游装置对原料的要求,本装置采用电脱盐→闪蒸塔→常压塔→减压塔的工艺路线。
按照公司的统筹安排,一期炼油将进行停工换剂检修。根据物料平衡方案,一期炼油停工期间,催化裂化(Ⅱ)装置柴油将全部至蜡油加氢装置和渣油加氢装置加工,柴油产品的十六烷值将受到较大影响。为减少柴油产品十六烷值的降低幅度,保障产品的顺利出厂,计划将2、3月份采购的石蜡基原油全部供二期炼油加工,品种包括文昌原油和新文昌原油。2月17日开始带炼文昌原油,初始带炼量为5%,至2月20日原油比例由5%逐步提高至最高15%。
文昌原油产自南海,密度877.0kg/m3,硫含量为0.09%,酸值为0.70mgKOH/g,API°为29.3,为低硫中间基原油。其主要性质如表1所示。
表1 文昌原油主要性质
本次文昌原油加工基本按照加工计划进行,2月17日开始带炼,最初比例为5%,原油在密度、API、主要金属含量等性质与沙中、科威特原油接近,但在盐含量、酸值等参数有差异。所以带炼时以5%比例小幅增加,于2月20日提至最高比例15%。原油比例变化如图1所示。
文昌原油加工期间,常减压装置加工主要油种为沙中、科威特和文昌,这里列出了从2月17日至2月28日文昌原油比例由0%提至15%过程的物料平衡情况,具体物料平衡情况如表2所示。随着文昌原油比例的提高,常顶气收率稍有增加,但不明显,常顶石脑油收率也有所增加,煤油收率总体有所减少,柴油收率不断增加,蜡油收率总体稍有减少,渣油收率明显减少。
由于文昌原油属于惠州石化适炼油种,二期各主要装置按常规检验计划分析,不安排按照新原油加工进行采样分析,各装置可根据需要进行加样申请及分析。产品主要的质量控制点未见异常。
图1 2月份原油加工比例变化情况
表2 物料平衡数据
文昌原油在带炼期间,随着文昌原油加工比例的提高,脱前原油含盐量与酸值都呈上升趋势。与之前相同原油处理负荷的情况下,电脱盐总效率增加较为明显,文昌原油盐含量比沙中,科威特盐含量高很多。
(1)文昌原油含盐率偏高,带炼新罐时,含水量较高,这些因素都易造成电脱盐罐电流异常升高。
(2)文昌原油实际产品收率与原油评价数据有偏差,石脑油,蜡油收率较原油评价数据低,其他测线相差不大。
(3)文昌原油带炼期间,减压侧线铁离子有上升趋势,经过样品分析和观察,减三、减渣铁离子基本恢复正常,但减二线仍然偏高,但减二抽出温度未在高温硫腐蚀范围内,可能与侧线酸值升高有关,减二线探针腐蚀速率在正常范围,若铁离子继续偏高,需考虑适当降低掺炼比例观察。
文章对文昌原油加工试验进行总结,并探讨相关的工艺问题。经研讨,得出以下结论:
(1)文昌原油原产自南海,与沙中原油性质非常接近,为低硫中间-石蜡基原油,掺炼期间装置整体运行平稳适合目前装置掺炼。
(2)文昌原油酸值较高,密切注意相关腐蚀部位,加强防腐检测。
(3)文昌原油掺炼期间侧线产品质量能满足本装置及下游装置要求。
(4)文昌原油含盐率偏高,带炼新罐时,含水量较高,这些因素都易造成电脱盐罐操作异常,包括电流异常升高,带炼前要加强脱盐脱水,带炼过程建议由小比例先掺炼,稳定后增大原油加工比例。
(5)文昌原油整体表征石脑油、蜡油收率较低(比原油评价数据低),渣油收率高(比原油评价数据高),其它与沙中原油基本接近。另需继续关注铁离子变化情况。