潘小波
(山西晋煤集团沁秀公司岳城煤矿,山西 晋城 048006)
煤矿井下钻孔抽采瓦斯是目前常用的瓦斯治理手段,放水器是瓦斯抽采管路系统的重要附属装置。岳城煤矿目前使用的为旁通负压放水器,见图1。
图1 旁通放水器
放水器使用时,工人正常完成放水工序需要5个阀门先后各控制2~3次来控制钻孔与支管之间的气流连通,操作复杂,操作时间需要2~3 min,劳动强度较大。同时,还存在如下问题:一是放水器的配气阀门在安装方面不规范,位置不统一,造成放水器箱体内集水空间减小;二是双截止阀使用繁琐,配气阀操作不到位,导致瓦斯溢出引发报警或超限事故;三是抽放钻孔内气体不易排出,气体积聚极易导致瓦斯喷孔。因此非常有必要从设计上对上述问题进行改进,提高放水装置的实用性。
通过对原系统存在问题进行分析研究,研制具有集成调控装置的放水器,实现一个阀门控制所有气路和水路,确保放水时,阀体内的配气通道畅通,抽采旁通正常抽采;正常抽采时阀体内的配气通道关闭,抽采旁通关闭;集成阀组的配气阀、旁通阀同球体的转动密封实现可靠,不泄露,阀组同放水器箱体、钻孔联孔管、抽采支管的连接可靠。
图2 集中阀设计原理
从图2可以看出,采用集中阀的放水器在放水前阀门处于工位Ⅰ,此时1-3和2-4是连通的,1-2和3-4是关闭的;放水时阀门处于工位Ⅱ,此时1-2和3-4是连通的,1-3和2-4是关闭的。
该放水器全部为机械部件组成,能够实现集中调控装置要求的各工位情况下的功能,能够满足井下瓦斯抽采在不同压力状态下的正常使用,同时结构更为简单,体积更小,而且降低了阀门开关操作时需要的扭矩,简便容易操作,比较省力。结构的调整使产品的密封面使用了硬度较高的材料,从而降低了对介质的严格要求,允许介质有适当的颗粒杂物,一方面能够使钻孔瓦斯抽采中气流携带的煤粉得到处理,阀门不易堵塞;另一方面增强了材料的耐磨性,能够保证更好的密封效果,进气(出气)口的调整使通过的介质流动无阻碍,在一定程度了减小了气流阻力。
在模型实验成功的基础上,对放水器的放水箱体进行了设计和改进,见图3。
图3 现场试验最终样品
将原有箱体上的放水阀门由手动模式改变为自动模式,改进后的阀门内部为一个自动开合结构,且能够保证密封性。处于负压状态时,阀门靠负压产生的吸力将阀门吸紧关闭。放水时无负压,阀门自动打开进行放水。
在箱体上增加了一个机械式液面计,一方面对于箱体内的积水情况可以直观的进行了解,放水人员可以明确掌握放水需要,大大减少了以往放水工作的无用功;另一方面对于瓦斯抽采系统而言,提高了系统本身的可靠性和稳定性,能够更为有效地避免因放水工作的不到位造成的抽采问题。
集成旁通阀二位放水器在岳城矿现场进行了试验应用。东翼进风巷十二钻场钻孔施工地点,3月31日安装一个放水器,联接6个钻孔,抽采负压18 kPa,甲烷浓度48%,每班(8h)放1次水;另一个位于千米钻机施工地点,4月5日安装,联接1个钻孔,边打边抽,抽采负压22 kPa,甲烷浓度7%,每30 min放一次水。根据岳城矿现场试验情况和操作人员反馈,该放水器有如下优点:
(1)操作简单、方便,可通过观察液面计,根据需要进行放水。指针指向抽放位置时,实施抽放,指针指向放水位置时,开始放水。避免了操作失误,保证了瓦斯抽采系统的稳定。
(2)为负压放水,放水过程中不用担心瓦斯涌出超限,实现了放水期间瓦斯的安全抽采。
(3)操作时间仅需要3 s左右,提高了效率,大大降低了工作量。
现场试验应用证明,集中旁通阀二位放水器能够实现一个阀门控制所有气路和水路,自主放水和负压排水,从源头上杜绝了瓦斯喷孔和水流溢出等情况,能避免操作失误,实现了井下抽采系统安全可靠运行。同时,在操作上从2~3 min缩减为3s左右,大大减少了放水人员劳动强度。