浅槽排矸及粗煤泥分选系统的改造研究

2020-02-19 13:24苏松嵘
机械管理开发 2020年2期
关键词:重介旋流器精煤

苏松嵘

(山西铺龙湾煤业有限公司, 山西 大同 037100)

1 项目建设的必要性分析

选煤厂建设时间较早,原有建筑物及相关设备不能满足生产需求,导致动筛处理能力不足,主选旋流器分选精度下降等问题,必须进行升级改造。

1.1 浅槽排矸改造的必要性

1)2、3 号煤层间夹矸层厚,抽瓦斯高低巷道,9号煤含矸量高等因素,矿井煤炭质量逐渐变差,毛煤中矸石含量大,动筛处理能力严重不足,导致选煤厂准备车间原煤拉运能力下降。

2)动筛分选系统矸石带煤量大,在8%左右,存在精煤损失现象。

3)动筛跳汰系统磨损严重、设备故障率较高,安全隐患多,制约矿井及选煤厂生产。

4)原煤矸石含量大,导致无压三产品旋流器处理能力下降,开车时间延长,原煤加工费用升高。

1.2 粗煤泥分选系统改造的必要性

1)选煤厂入洗原煤中煤泥含量较高,原生煤泥和次生煤泥总量约在20%以上,最高达到30%,原有工艺为不脱泥无压三产品旋流器主选+煤泥重介+浮选,由于煤泥含量大,造成主选旋流器分选精度下降、介质消耗高,最高达3 kg/t 原煤[1-2]。

2)煤泥重介工艺对于管理要求较高,由于没有独立的介质系统,实际煤泥重介旋流器的Ep 值达到0.2 以上,分选效率较低,粗精煤泥灰分在13%以上,影响最终精煤灰分。

2 排矸及粗煤泥分选系统改造方案

2.1 排矸及粗煤泥分选系统改造方案

1)此次改造单独建立浅槽排矸、脱泥及粗煤泥分选车间,毛煤在准备车间从500 mm 破碎至-150 mm 以下进入原煤仓,经带式输送机运至新浅槽排矸及粗煤泥分选车间。

2)采用筛孔为25 mm 的分级筛对-150 mm 原煤进行筛分处理,将25 mm 分级筛上的物料直接输送至浅槽分选机进行处理,经浅槽分选机分选的精煤进入精煤脱介筛,脱介筛的筛上物进入破碎机,破碎至50 mm 以下后进入末原煤系统。

3)经浅槽分选机分选的矸石经过矸石脱介筛脱介后,进入矸石系统。

4)25 mm 分级筛的筛下物25~0 mm 粒级物料进入脱泥筛。脱泥筛的筛孔为1 mm,脱泥筛的筛上物和破碎机下物料混合一起进入末原煤主洗系统(主厂房)。

5)脱泥筛的筛下物进入煤泥桶,然后经过泵输送至煤泥分级旋流器分级,旋流器的溢流去浮选系统,旋流器的底流进入TCS 进行分选,分选的粗精煤泥进入主厂房内煤泥池,然后经过浓缩旋流器浓缩、弧形筛和离心机脱水后掺入精煤上仓皮带,弧形筛筛下水和离心液进入浮选系统。

6)TCS 分选的尾煤进入重介系统中矸脱介筛,由现有中矸、尾煤系统回收。脱介筛下的合介循环使用,脱介采用主厂房精煤磁尾作为喷水,脱介筛下的稀介经磁选机回收后,合介循环使用,磁尾作为脱泥筛喷水,不足部分由主厂房精煤磁尾补充。

选煤厂浅槽排矸及粗煤泥分选系统改造于2017年6 月24 日正式开工,于2018 年2 月22 日完成。

2.2 主要设备

选煤厂浅槽排矸及粗煤泥分选系统改造后的主要运行设备情况如下。

原煤分级筛:3661 型直线筛,直径为25(30)mm,F=21.96 m2,Q=900 t/h,2 台。精煤泥离心机:1100型,筛篮直径1 100 mm,Q=50~80 t/h,4 台。重介浅槽分选机:XZQ-GJ-1679 型,Q=750 t/h,介质循环量为1 500 m3/h,1 台。精煤脱介筛为3661 型直线筛,Q=300 t/h,F=21.96 m2,2 台。精煤破碎机为FP50AM分级破碎机,Q=150 t/h,入料粒度为200 mm,2 台。矸石脱介筛为3673 型直线筛,筛缝为合介段0.5 mm、稀介段0.75 mm,1 台。脱泥筛为3673 型直线筛,筛缝为2 mm,F=26.28 m2,Q=450 t/h,2 台。块煤磁选机为HMDA-6 型,914×2972,Q=100 m3/(m·台),效率为99.9%,4 台。煤泥浓缩旋流器为直径900 mm,Q=900 m3/h,2 台。中煤泥离心机:1100 型,筛篮直径1 100 mm,Q=50~80 t/h,2 台。特大块破碎机:800 双齿滚型,Q=150 t/h,2 台。粗煤泥分选机:Φ3.65 m,Q=150 t/(h·台),2 台。

3 项目投资的分析

浅槽排矸及粗煤泥分选系统由煤炭工业太原设计研究院设计,山西金城建筑有限公司施工,项目建设总造价为5 947.57 万元。其中:土建工程投资1 620.03 万元;设备及工器具购置投资为2 652.77万元;安装工程投资为1 344.2 万元;工程建设其他费用投资为330.57 万元。

投资分析:土建1 620.03 万元:新建厂房、两条皮带走廊、新建1 号转载站、原有排矸及原煤皮带改造、给排水、消防、采暖、照明等。安装1 344.2万元:新增设备、供电系统、煤泥水管路安装。设备2 652.77 万元:重介浅槽系统、粗煤泥分选系统及附属设备购置费。其他费用330.57 万元:监理费、设计费、地质勘察费用、临近建筑物鉴定费等[3-5]。

4 技术效果的分析

1)降低了矸石带煤损失,大矸带煤比例由动筛排矸时的8.2%降低到浅槽排矸时的0.4%。

2)经过浅槽排矸后,三产品旋流器入洗原煤灰分由42%左右降至32%左右,灰分降低10%。脱泥后,无压三产品旋流器分选效果提升,中煤损失由改造前的10%降低至5%。

3)与原煤泥重介分选工艺相比,TCS 粗精煤泥灰分可根据生产需要调整,TCS 最终粗精煤泥灰分在9%~13%之间,水分为10%左右,尾矿灰分50%以上,满足生产需要。粗精煤泥产率可提高0.2%。

4)提高了重介系统原煤入洗能力,重介系统无压三产品旋流器处理能力由260 t/h 提高到350 t/h。浅槽+2 套重介系统精煤小时量达到500 t,三套重介系统实现两用一备。

5)系统耗介量降低,浅槽系统介质消耗<0.5 kg/t,浅槽+两套重介旋流器吨原煤介耗由原来的2.9 kg下降至2.2 kg。

6)工艺指标先进:浅槽重介质分选机分选精度Ep=0.05,η=96.16%;TCS 分选机I=0.14,η=93.89%。

5 经济效益的分析

1)回收矸石中原煤产生的经济效益为303×10%×(8.2-0.4)%×420=993 万元。其中:303 为年入洗原煤量,万t;10%为动筛排矸量占原煤百分比;8.2%为动筛矸石带煤量;0.4%为浅槽矸石带煤量;420 为原煤价格,元/t。

2)回收重介系统精煤产生的经济效益为303×15.6%×(10-5)%×(1 098.29-225)=2 064 万元。其中:303 为年入洗原煤量,万t;15.6%为中煤产率10%为改造前重介中煤损失;5%为改造后中煤损失;1 098.29 为精煤价格(不含税),元/t;225 为4 500 kcal 中煤价格,元/t。

3)回收粗精煤泥产生的经济效益为0.2%×303×1 098.29=666 万元。其中:303 为年入洗原煤量,万t;0.2%为粗精煤泥产率提高百分比;1 098.29为精煤价格(不含税),元/t。

4)降低介耗产生的经济效益为303×(2.9-2.2)×640/1 000=136 万元。其中:2.9 为改造前介耗,kg/t;2.2 为改造后介耗,kg/t;640 为介质粉价格,元/t。

5)增加电耗产生的费用为(3 812.8-1 200)×16×0.533 7×330×82.61%=608 万元。其中:3 812.8为改造后系统增加功率,kW;1 200 为单套重介系统功率,kW;16 为每天开车时间,h;0.533 7 为电费,元/kWh;330 为全年330 d 工作制;82.61%为负荷率。

增加配件及浅槽大修费用:350 万元;厂房及设备折旧费:300 万元;人工费40×5.5=220 万元。其中40为新浅槽车间新增定员人数;5.5 为人均年工资,万元。

总效益为:993+2 064+666+136-608-350-300-220=2 381 万元/年。

6 结论

1)选煤厂浅槽排矸及粗煤泥分选改造工程技术效果明显,达到预期,降低了入洗原煤灰分,提高了重介及粗煤泥分选效果,提高了精煤产率,降低了介耗,具有良好的经济效益;同时降低了大矸带煤损失,回收了宝贵的炼焦煤资源,社会效益突出。

2)存在的不足:原煤分级筛筛板放大至150 mm后,毛煤中大量木材、铁器、棉纱等杂物进入浅槽车间及主厂房,堵塞溜槽或在破碎机、浅槽底部卡住,造成生产中断。大矸经过准备车间、洗煤车间原煤系统的长距离运输,沿线皮带、溜槽等设备磨损较大。针对以上不足,选煤厂将在后续生产中有针对性地采取措施,降低不利因素的影响。

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