某深基坑险情分析与加固处理

2020-02-08 09:18
四川建材 2020年1期
关键词:粉质土钉险情

陈 静

(兴化市建设工程质量检测有限公司,江苏 兴化 225700)

0 前 言

为了节省土地,充分利用空间,城市建设开始向地下发展,导致基坑工程日益增多,促进了基坑支护技术的研究与发展,产生了新的支护型式、施工工艺,并出现了很多成功的案例。但由于多方面的因素,也出现了不少基坑工程的事故[1-4]。本文以南京市某基坑工程为例,分析了事故发生的原因,并提出了积极有效的处理办法。由于该工程险情处理及时,未造成严重破坏性后果,其经验教训值得总结。

1 工程概况及地质条件

1.1 项目概况

拟建项目为一栋3~6层的商业综合体,下设1层整体大底盘地下车库。基坑面积约14 271.19 m2,周长达475.4 m,开挖深度4.75~7.75 m。基坑东侧为城市主干道,地下室外墙距路芽约11 m;南侧为城市主干道,地下室外墙距路芽约26 m;西侧为住宅小区,建筑物距离地下室外墙最近约4.8 m,坑边分布有市政管线;北侧为住宅小区,建筑物距离地下室外墙最近约6.2 m,坑边分布有市政管线。

1.2 工程地质概况

拟建场地地貌类型属岗地及其边缘,主要沉积的黏性土,根据本次勘探下伏基岩埋深在7~15 m。基坑开挖影响范围内土层如下。①层素填土:灰-灰黄色,以软塑状粉质黏土为主,含少量的植物根茎及小碎石等,上部约20~30 cm耕土,其力学性质不均匀,结构松散,密实度差,堆填时间2~3年;②层粉质黏土:灰-灰黄色,软-可塑,切面稍有光泽,含黑色铁锰结核,干强度中,韧性中;③层粉质黏土:黄褐色,可塑-硬塑,含黑色铁锰结核,稍有光泽,干强度高,韧性高;④层粉质黏土:黄褐色,软-可塑,切面稍有光泽,含黑色铁锰结核,干强度中,韧性中;⑤层粉质黏土:黄褐色,可塑-硬塑,含黑色铁锰结核,稍有光泽,干强度高,韧性高;⑥层强风化泥质砂岩:砖红色,风化强烈,岩芯呈碎块状局部呈黏土状,螺纹钻难钻进,遇水软化,为极软岩,岩体破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。设计土层参数见表1。

表1 基坑支护结构设计土层参数一览表

1.3 水文地质概况

拟建场地在勘察深度范围内,地下水类型为孔隙潜水。潜水主要赋存于①层土中,大气降水补给,排泄于大气蒸发。勘察期间测得稳定水位埋深在1.04~1.15 m,初见水位埋深与稳定水位基本一致,据区域水位地质资料,该层地下水位变化幅度约1.0 m,近3~5年最高地下水位埋深位于地表下0.50 m。

1.4 支护结构设计

综合基坑的周边环境要求、地质条件以及基坑挖深,确定本工程的侧壁安全等级为二级,重要性系数取1.0。基坑支护结构设计为变形控制要求高的西侧、北侧局部区段采用悬臂桩或桩锚支护,如图1所示。其他区段采用土钉墙支护,如图2所示。

1.5 事故险情介绍

设计单位于2017年4月根据勘察报告及结构图纸进行了初步设计,此时基坑挖深为4.55~6.55 m,方案分别采用悬臂桩和土钉墙支护,由于南京地区土钉不能出红线,而GFRP的抗剪强度相对较低,对相邻地块后期工程的实施影响不大,因此,土钉均采用GFRP土钉。甲方为了缩短工期,在该方案未报审的情况下开始施工。

图1 桩锚支护段剖面图

图2 土钉墙支护段剖面图

由于未办理施工许可,项目停工。为了继续施工,甲方要求设计单位将施工图报审,审图过程中发现勘察报告孔口高程与实际地面相差1 m,基坑挖深变为4.75~7.75 m,由于挖深较深处填土厚度也比较大,此时方案采用中部以北采用灌注桩+1层支撑的支护型式,中部以南仍采用放坡土钉。但由于部分支护结构已施工,且该方案不满足甲方的造价和工期要求,设计单位根据现场实际情况及甲方要求进行调整并二次送审,此时在变形控制要求高的基坑北侧HJ段采用桩锚的支护型式,而挖深最深的西北角FG段由于距离房子11.8 m,且该区段建筑物为半地下室,工程桩为管桩,FG段仍然采用土钉墙支护。

基坑由中部向北侧开挖,施工过程中一直存在土方超挖、土钉施工跟不上挖土速度的情况。险情发生在开挖西北角FG段时,该段挖深7.75 m。在甲方抢工期的要求下,土方单位一挖到底,土方开挖当晚下了一场暴雨,暴雨过后西侧已施工的EF段靠北区段、西北角FG段、北侧GH段发生滑塌,滑塌长度北侧约41 m、西侧约45 m。且北侧紧邻坡顶的小区道路沿地下管线走向出现明显裂缝,裂缝宽约25 mm。北侧采用桩锚支护的HJ段则不受影响。

2 事故分析及处理措施

2.1 事故原因

1)土方严重超挖。超挖是这次事故的直接原因,FG段竖向共设置5层土钉,设计要求分层开挖。按照设计工况,整体稳定性安全系数计算如表2。

表2 分层开挖工况整体稳定性安全系数

规范规定安全等级为二级的土钉墙,整体稳定性安全系数不应小于1.3。

当一次开挖到底时,整体稳定性安全系数计算如表3。此时的安全系数远小于规范要求。

表3 一次开挖到底整体稳定性安全系数

2)强降雨的作用。该侧素填土为北侧建筑物半地下室的回填土,结构松散,开挖后遇到强降雨,由于应力释放和大气降水的迅速浸入裂隙中,使裂隙急剧扩大,土的整体性质急剧破坏,使得土体强度急剧降低。

3)勘察资料不准确。根据勘察报告FG段地层为4.2 m厚的①层素填土,其下为②层粉质黏土,软-可塑状,根据现场开挖情况,西北角②层土质类似淤泥质粉质黏土,土层工程性质差。

4)土钉材料选取不适。GFRP由于其弹性模量较小,对边坡的变形控制较差。且其抗剪强度低,对存在滑裂面的边坡支护存在被剪断的风险。该工程填土层深厚,结构松散,变形大,采用钢筋(花管)土钉更合适。

2.2 事故处理措施

发现险情后,施工单位立即通知甲方和监理,并连夜组织挖机在坡脚回土反压。险情发生的第二天早晨9:00,所有参建单位及专家讨论处理措施。

根据现场实际开挖情况,针对西侧、北侧出现滑塌现象的EF、FG、GH段进行加固处理。

1)在坡脚采用土方进行反压处理,防止产生二次滑坡。

2)对目前空鼓的挂网喷浆进行切割处理,对坡面进行修坡处理并及时喷射钢筋混凝土面层。

3)在坡面电缆下方增设4排直径80 mm、壁厚3.0 mm花管注浆,长度6.0 m,水平间距1.0 m,竖向间距0.80 m,梅花形布置(如遇与原有土钉有冲突,可适当调整竖向间距),对原有松动土体进行加固处理,端部设置横向加强筋,使其与钢筋混凝土面层形成整体,具体型式见图3。

4)在第3(4)排土钉坡面位置增设竖向直径108 mm、壁厚4.0 mm锚管桩,间距1.0 m,长度9.0 m(6.0 m),端部通过与面层钢筋及加强筋与土钉进行焊接,形成整体。

6)对坡顶管线内积水进行疏排,同时根据填土分布情况在坡面填土下部增设泄水孔。对坡顶已产生裂缝进行灌缝处理。

7)土钉支护应严格按照分层开挖、顺序施工的原则。

8)加强现场巡视及基坑监测,做到信息化施工。

图3 加固处理图

经过上述加固方案处理后,基坑边坡的变形得到了控制,北侧路面开裂宽度没有再扩大, 达到了预期效果。

3 结 论

1)基坑工程虽为临时性工程,但同时也是一项非常重要的岩土工程,一旦出现事故后,不仅经济遭受损失,工期受到拖延,严重时更会威胁到群众的生命安全,造成的后果十分严重。设计过程中一定要坚持安全第一的原则,不能为了迎合业主要求而冒风险。业主不能一味追求经济效益和缩短工期,强令设计冒险。施工单位应按图施工,不得心存侥幸。

2)在雨季施工且深度超过6 m的基坑应慎用土钉支护,若必须采用该支护型式,应做好坡顶挡水,并及时地封闭坡顶,必要时应加宽翻边。

3)GFRP作为土钉用于基坑支护时,由于其弹性模量较小、抗剪强度较低,更适用于抗剪强度高的老黏土土层中。

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