气体浮动盘式纤维过滤器的应用

2020-01-19 06:28余子炎
中国设备工程 2020年20期
关键词:滤料孔板浊度

余子炎

(广东红海湾发电有限公司,广东 汕尾 516623)

广东某发电有限公司为“上大压小”异地新建工程,建设有两台600MW级国产超超临界燃煤发电机组,锅炉补给水系统水源为地表水,经过预处理系统后到化学车间,化学水处理系统为高效纤维过滤器+阳离子交换器+除碳器+阴离子交换器+混合离子交换器。

其中,纤维过滤器两台,规格是DN1800,单台出力为76t/h,一用一备,设备于2015年12月投产。

纤维过滤器投产约三年后很快出现以下问题:一是出水不合格,出水浊度大于3NTU;二是运行阻力大,清洗后投运,进出口压差很快大于0.1MPa;三是设备出力只有30~40t/h左右。

1 过滤器存在的问题及解决方案

1.1 存在的问题

该纤维过滤器是由过滤器罐体、上活动孔板、下固定孔板、布气装置、纤维滤元和外部管阀系统组成,纤维滤元两端通过挂钩分别固定在上活动孔板和下固定孔板上。经过现场勘查发现,过滤器存在如下问题:(1)没有纤维密度调节装置:由于上活动孔板密度大于水的密度,反洗时孔板不能浮起,纤维不能展开,无法彻底清洗;(2)上活动孔板偏斜,导致纤维滤层不均匀,运行偏流,影响出水质量和运行周期;(3)上活动孔板卡阻,运行时纤维不能压实,反洗时纤维不能展开,不能调节纤维密度;(4)筒体侧人孔处于滤层范围内,使水流短路;(5)布气装置布气不均匀,纤维清洗不彻底;(6)固定纤维的挂钩脱落,纤维乱层;(7)下孔板开孔面积不足,增大运行阻力。

以上问题基本都源自纤维过滤器结构缺陷。纤维过滤器除了要求纤维滤料要进行改性处理,即膨化处理和表面活性处理外,还要求运行时纤维滤料能够压缩,形成紧密的纤维滤层,保证过滤效果;而反洗时,纤维滤层能够完全疏松开,保证清洗效果。这就要求要有一个纤维密度调节装置,满足过滤和反洗时调节纤维滤层的密度的要求。

1.2 解决方案

(1)纤维密度调节装置。增加纤维密度调节装置,在过滤时,纤维密度调节装置能够压实纤维滤料,形成密度均匀的滤料层,保证过滤效果;在过滤器反洗时,纤维密度调节装置能够靠反洗空气的浮力上升,使每束纤维均匀展开,保证清洗效果。纤维密度调节装置由牵拉板、上多孔板、围板、导向柱(φ89)和水气导通管(φ89)组成,全部采用3mm厚SS304不锈钢材料制作。牵拉板和上孔板制作完成后切割成宽度为425mm的条形散件,从人孔进入后再重新组对和焊接,牵拉板和上孔板通过围板焊接组成纤维密度调节装置,5个φ89的水气导通管和4个φ108的导向套管两端分别焊接在牵拉板和上孔板上。

(2)导向系统。导向系统由导向柱和滑轮组构成:导向柱由四根φ89不锈钢管制作,配备上下限位板,导向柱一端焊接在下多孔板上,另一端焊接在上封头上,焊接导致的衬胶层破坏需用环氧玻璃钢修补。滑轮组由不锈钢支架和尼龙滑轮组成,共8组,每两组成120度角焊接在牵拉板上。导向系统的作用主要是保证纤维密度调节装置在保持水平的状态下,自如地上下移动调节纤维密度。

(3)防堵孔板。在下孔板上增加防堵孔板,该孔板开孔率大于30%,材质为玻璃钢。该孔板能够防止纤维堵塞下孔板布水、布气孔。同时,纤维固定在防堵孔板上,释放了原下孔板挂纤维的孔道,弥补下孔板开孔面积不足的缺陷。防堵孔板与下孔板采用紧固件连接。防堵孔板规格996×435×30mm。

(4)布气装置。更换新的布气装置,增加布气支管(φ32)的数量,保证布气均匀。材质为SS304不锈钢。布气支管通过U型螺栓固定在支撑角钢上,布气支管与母管为螺纹连接。

(5)纤维滤料。纤维滤料选用改性聚丙烯膨体长丝纤维制作,滤料颜色为白色,规格为GXF- LV-13/100,共1150束/台,配带SS316不锈钢上下挂钩。

(6)中间人孔改造。通过改造,使人孔内表面与筒体内表面平齐,改造完成后,需环氧防腐处理。

2 气体浮动盘式纤维过滤器原理

2.1 气体浮动盘式纤维过滤器的结构

该纤维过滤器由过滤器罐体、内部配件和外部管阀系统组成。内部配件有纤维滤元、布气装置、下孔板、玻璃钢防堵孔板、上孔板、牵拉板、导向装置等组成,其中,牵拉板和上孔板通过围板连接在一起,组成纤维密度调节装置。为保证纤维密度调节装置能保持水平状态上下移动,配备了导向装置。导向装置由导向柱和滑轮组组成。

2.2 过滤原理

纤维过滤器在运行时,水从上至下通过滤层。此时,在自身重力和水流冲击力的作用下,纤维密度调节装置向下运动,压缩纤维滤元形成纤维过滤层。纤维被压缩后,滤层沿水流动方向的密度逐渐加大,相应滤层孔隙直径和孔隙率逐渐减小,实现了深层过滤。

当滤层被污染需清洗时,清洗水和压缩空气从下至上通过滤层。空气经过滤层后,聚集在纤维密度调节装置中,由于浮力作用使纤维密度调节装置浮起,纤维滤元伸展开并处于自由垂挂状态,在压缩空气的作用下,使悬浮物从纤维滤料上脱落,随反洗水排出,滤层得到彻底清洗。清洗结束后,纤维密度调节装置上的排气装置自动排出空气,为下一周期运行做好准备。

3 气体浮动盘式纤维过滤器投运

由于生产的连续性,纤维过滤器的改造分别依次进行,2019年12月投入运行,经过半年多的运行,各项指标均达到了设计要求。

3.1 投运前清洗

由于纤维滤料有残余的表面活性剂,首先,对过滤器充水,浸泡24h后用水气联合清洗45min。清洗水的强度是8L/m2·s,压缩空气的强度是60L/m2·s。清洗结束后,水洗5min投入试运行。

3.2 投运

在进水浊度3-4NTU时,试运行10min后测得出水浊度小于1NTU,设备投入正式运行,运行出力控制在76t/h。在检测终点为1NTU条件下,纤维过滤器平均运行周期为75h。

3.3 运行结果

(1)改造后,过滤器运行出水浊度。控制进水流量为76t/h,监测过滤器出水浊度,浊度大于1NTU为失效终点,改造后,过滤器在额定出力情况下,出水浊度小于1NTU,运行周期大于70h。

(2)改造后,1#过滤器与没改造2#过滤器运行出水浊度对比。改造后,1#过滤器运行流量是76t/h,没改造2#过滤器运行流量是39t/h(由于滤层阻力大,无法达到额定流量),过滤器出水浊度变化,没改造的过滤器出水浊度很快超过1NTU,周期较短;改造后的过滤器出水浊度基本稳定在1NTU以下,运行周期70h以上。

(3)改造前后1#过滤器运行进出口压差变化。在相同的清洗条件下,即反洗水强度是8L/m2·s,压缩空气的强度是60L/m2·s,清洗时间45min的情况下,对改造后的1#过滤器和没改造的1#过滤器分别进行清洗,清洗后投入运行,过滤器进出口压差的变化,改造前1#过滤器由于清洗不彻底,开始运行时滤层阻力降就达到了0.08~0.09MPa,滤层阻力降随着运行增加比较快;而改造后的1#过滤器清洗彻底,清洁滤层的阻力降能够稳定在0.025MPa左右,在整个运行周期内阻力降保持在0.1MPa以下,符合设计要求。

(4)过滤器自用水耗量。过滤器没有改造前平均运行周期为16h,周期制水量为624t,并且大部分时间出水浊度不合格,清洗自用水量为57t,自用水耗是9.1%;改造后的平均运行周期为75h,周期制水量为5700t,清洗自用水量为57t,自用水耗是1%。

4 结语

(1)过滤器改造后,出力达到76t/h额定流量,出水浊度能够稳定在1NTU以下,运行效果良好。

(2)改造后,过滤器的清洁滤层阻力降稳定在0.025MPa左右,说明过滤器布气均匀、纤维展开好,纤维滤层清洗比较彻底;过滤器运行时,阻力降增加缓慢,始终在0.1MPa以下,说明纤维滤层压缩比较均匀。这表明纤维密度调节装置起到了很好的纤维密度调节作用。

(3)改造后,纤维过滤器的运行周期可达到75h,周期制水量达到5700t以上,自用水耗仅为周期之水量的1%,减少了废水排放。

(4)以上数据表明气体浮动式纤维过滤器的结构比较合理,运行效果好,维护量低。

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