铜山口铜矿疏通废石主溜井堵塞方法

2020-01-15 12:14朱先艳
中国矿山工程 2020年1期
关键词:废石天井井筒

朱先艳

(大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿, 湖北 黄石 435122)

1 前言

铜山口铜矿深部工程于2010年9月开工建设,于2015年初建成投产。矿山地下开采采用主副竖井—斜坡道联合开拓方式,主井担负井下矿石、废石提升;副井作为井下材料、设备及人员运输上下提升井,同时兼进风井和安全出口;回风井作为井下通风专用回风设施。南缘斜坡道作为采区斜坡道,无轨设备在分段巷道之间移动时联络道、进风通道、安全出口;北缘斜坡道具有采区斜坡道功能,没有安全出口。矿山已建2套充填料浆制备系统,其中一套作为胶结充填使用,可以满足矿山3 500t/d生产能力的充填要求。目前地面有2套1 000m3立式砂仓,2个200m3固结剂立式料仓,能满足采矿日均充填能力要求,日均充填料浆量为1 500m3/d。现已形成了完善的提升、运输、供风、供水、供电、通风、排水、充填等矿山开拓系统,还建设了的安全避险系统。地下采矿方法有两种,沿走向、垂直走向的分段空场嗣后充填采矿法及上向式水平分层充填采矿法,其中分段空场嗣后充填采矿法采切比为77m3/kt,采切工程量较大。铜山口铜矿溜坡系统:-160~-480m中段施工了矿石、废石主溜井各一条,净直径分别为3m、2.5m。-160m、-220m、-280m、-400m、-440m、-480m中段均与两主溜井卸载站相通,-440m设有矿石破碎硐室,-480m设有装矿石、废石皮带道,矿、废石经箕斗提升至地表,分别卸入地面矿石仓和废石仓。2015年6月出碴时,发现废石主溜井从-460m堵塞至-220m。刚投产,建设采场任务重,采切工程量大。若利用矿石主溜井转运提升废石,矿石、废石分流困难,不好掌控,矿石贫化上升,选矿回收率指标降低,造成铜金属流失到尾矿库,从而增加选矿生产成本;若利用南缘斜坡道运输废石成本高达40元/t,而经溜井运输转运提升废石成本低至5.35元/t,南缘斜坡道运输成本过高,不经济,但在主溜井没疏通期间,只能暂时采用南缘斜坡道运输采准切割废石。为了不影响达产,加快采场建设速度,减少废石转运成本,需及时疏通废石主溜井。

2 废石主溜井堵塞原因分析

造成废石主溜井堵塞原因:(1)为多生产矿石,承包施工队人员设备不足,只顾组织出矿,一个多月的时间没安排掘进工程,忽视了废石提升[1]。(2)废石主溜井附近有溶洞、巷道裂隙水,没及时清理附近水沟,导致水直接流入主溜井。(3)由于倒入废石主溜井的物质长时间后相互连接、胶结成块,大块间卡堵形成压力拱,这是造成主溜井堵塞主要因素之一,造成堵塞的物质包括:①掘进工作面有水,铲装带水废石泥浆;②生产中钢铁制品、电线电缆等废弃物料;③清理巷道喷砼支护的散落在底板回弹料和易结块水泥、砂浆、瓜米石等混合物;④清理采场充填试验时跑漏的充填体砂浆;⑤清理水沟、内外水仓中的泥浆、胶结块;⑥开拓采准切割工程在掘进、敲帮问顶时产生的大块。

3 废石主溜井疏通堵塞方法

3.1 常用疏通堵塞方法

(1)爆破法:利用炸药爆炸时产生空气冲击波来回震动破坏堵塞物强度,包括①竹杆捆绑炸药;②气球携带炸药;③矿用火箭弹;④直接在漏斗口和堵塞物上安放炸药。

(2)水破法:利用水溶解性和高压冲击力破坏堵塞物强度。

(3)其他方法:①漏斗口人工撬动;②静爆剂;③高压风强吹。

3.2 废石主溜井疏通堵塞方法实践

废石主溜井处理堵塞前,首先疏引附近水沟的水、溶洞水、巷道裂隙水,水不能直接流入井筒内。废石主溜井堵塞高达240m,不能采用单一疏通堵塞方法而是用多种联合方法才能完成疏通。井筒内堵塞物从上至下分布为松散体、胶浆状体、混合体、硬化体、混合体、胶浆状体、松散体。硬化体强度最高,处理的关键在疏通硬化体。根据废石主溜井堵塞现状,分析了溜井堵塞原因,结合疏通堵塞方法,制定采用联合方法疏通方案[2]。

1) -460~-400m堵塞疏通方法

-460~-400m段属于混合体,有一定黏结强度,易形成压力拱,靠自重不能垮落,只要有震动就能垮落下来。因井筒有水,空气潮湿且重,气球飞不起来,不能采用气球携带炸药;矿用火箭弹按矿山安全规程规定使用,不能随便制作;堵塞位于-480m上20m,水(风)压不能足以破坏堵塞物强度。因此,这段采用竹杆捆绑炸药、堵塞物上放炸药进行爆破震动疏通。

2) -400~-310m堵塞疏通方法

在初步设计、施工设计时,-400m中段矿废石主溜井中间均布置了检查天井,因其位于破碎的大理岩内,当时基建期考虑掘进安全因素,放弃了按施工设计图纸建设,也没另行更改施工设计。这次堵塞发生后,检查天井没布置在两者中间,在-400m中段现场选择岩性较好的地段,在废石主溜井东部与其距离8m处施工一条检查天井,高度70m。在设计施工的检查天井-370m、-350m、-330m标高处各施工一条联络道,施工检查天井时兼作临时通风道。-400m至-280m中段达120m,天井钻机施工高度只有70~75m,在-280m中段卸载站不能采用天井钻机;因-340m处施工了马头门,没施工卸载站,天井钻机无法进入现场,只能采用普通法掘进。

3) -310~-255m堵塞疏通方法

此段属于硬化体,结块有较高强度,应采用钻孔法疏通。在-280m卸载站内,采用配有直径80mm钻头的地下潜孔钻机钻孔,立柱固定在巷道底板、顶板,向下、向上倾斜钻孔,最大孔深为40m。 每层布置三个扇形斜孔,层间距在3.5~4m,卷筒粉状铵油炸药,非导爆管起爆,在井筒内炮孔段内装药,孔内堵塞长度2.5~3m。每次爆破一层,每天二个班循环凿岩爆破作业。爆破时进行警戒,邻近作业人员停止作业,撤离在安全地点后起爆,保持通信联络,禁止主副井提升,爆破后加强通风。

4) -255~-220m堵塞疏通方法

此段属于混合体、胶浆状体、松散体,采用竹杆捆绑炸药便可疏通。至2016年1月上旬,废石主溜井疏通。材料费、检查天井掘进费、提升费、运输费含南缘斜坡道运输废石费、人工费共计271万元。这次废石主溜井处理堵塞时间长达半年,耗时多、费用大。

4 废石主溜井的预防堵塞措施

主溜井是矿废石转运咽喉通道,必须保持畅通,否则严重影响生产。为杜绝此类事件再次发生,贯彻以预防为主原则[3],防患于未然,铜山口铜矿在管理主溜井过程中采取以下预防堵塞措施[4]。

(1) 主溜井周围不得溶洞、断层、破碎带、裂隙的等地质构造水、水沟的水。

(2) 斜溜道口上方安装工字钢和实心圆钢制作的500mm方形格筛,严禁大块进入主溜井,造成主溜井的堵塞和砸坏井筒内壁。

(3) 严禁钢铁制品、电线电缆等废弃物料倒入主溜井;清理喷砼支护的回弹料;清理水沟和水仓淤泥;清理采场充填跑漏砂浆。将回收的废弃物料,清理的回弹料、淤泥、砂浆装入翻斗矿车,利用副井提升至地面。若发现倒入以上物料者一次罚款500~1 000元。

(4) 卸载站安装视频监控和联系电话,现场保持照明良好。

(5) 在-480m放料口、-400m检查天井是否有水、泥浆出现。

(6) 每天至少提升一次废石,及时放废,防止废弃物料、回弹料、淤泥、砂浆、大块在溜井内结块成拱。

(7) -480m废石仓内不得放空,留有3m高的废石作为缓冲层,以免砸坏振动台板。

(8) 建设采区沉淀池,减少水仓清理工作量。

(9) 安装溜井料位自动检测系统[5]。利用激光和微波雷达测距原理,能自动实现跟踪检测、动态观察溜井中料位所处位置,避免了堵塞类的生产安全事故发生。

5 结论

铜山口铜矿废石主溜井堵塞高度达240m,采用联合方法虽成功疏通了,但付出了较大的代价。通过制定主溜井使用制度,采取预防堵塞措施,安装视频监控等手段,未发生主溜井堵塞的事故,为保证深部工程早日达产创造有利条件。

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