陈波 孙永乐 罗曼 金琳(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452)
卡钻是钻井施工过程中力争避免但有时常发生的事故,轻则中断钻井作业、耗时打捞;重则井眼报废且浪费大量的人力、物力和财力[1-5]。由于渤中区块地质的特殊性,渤中某井出现了卡钻事故;在解卡过程中钻具的非正常断裂又进一步增大了处理难度。在各方的共同努力下,最终完成该井的打捞、回填及侧钻等作业,积累了渤中复杂垮塌地层的作业经验,也为类似井提供了技术参考。
渤中某井是一口注水井,井型为常规定向井,利用模块钻机进行作业。倒划眼起钻至3272.5 米。泵压由10.9 兆帕上涨至16.8兆帕,顶驱蹩停,井口返出减少并逐渐失返;立即反向操作,降排量;多次蹩扭矩下放钻具,钻具恢复转动;缓慢下放钻具寻找泄压点。缓慢上下活动钻具,并尝试变换转速,继续寻找泄压点;期间压力未见明显释放,蹩扭矩现象严重。继续活动钻具寻找泄压点,扭矩较快上涨,逐渐蹩停顶驱;立即蹩扭矩下砸钻具,在中和点顶驱悬重之间多次尝试,未能放活,顶驱蹩停,发生卡钻。
由于卡钻发生在倒划期间,因此发生卡钻后第一时间反向活动,争取回到倒划过的井眼;如果无法实现,则依照陆地通知,进行大力上提作业,或做好通井套铣等作业准备。鉴于卡点位置与管鞋距离较近,且之前划眼未有异常显示,因此大力上击成功的成功率也将较高。
意外情况:蹩扭矩,在悬重20~90 吨上下活动钻具(中和点悬重90吨),钻具无法恢复转动,井口见微弱返出。接基地通知,蹩扭矩,排量由5冲逐步提高至7冲,在悬重20~90吨活动钻具:上提悬重90吨稳定1分钟,下放到悬重20吨稳定3分钟,钻具无法恢复转动,井口持续有微弱返出。释放顶驱扭矩后,上下活动钻具;缓慢逐步上提至悬重210 吨,稳定1 分钟,悬重突然降低至80 吨,泵压由11.80 兆帕突降至1.54 兆帕。缓慢逐步提高排量至1800升/分钟,阶段性提高转速至60转;期间多次对比之前参数,均有偏差;缓慢下放钻具,遇阻5吨并伴有蹩跳现象;现场初步判断部分井下钻具脱落,起钻检查钻具,发现钻具从微扩眼器以上第5 根5"HWDP 中部断裂。落鱼顶深:3162.79 米;落鱼长度:125.94 米;落鱼:8-1/2"PDC +6-3/4"Xceed+6-3/4"Telescope+6-3/4"NMDC+6-3/4"F/V+6-1/2"(F/J+JAR)+5"HWDP×5+微扩眼器(Φ220mm)+5"HWDP×5。
组合通井钻具组合:8-1/2"Cone-Bit+X/O(430*410)+6-1/2"F/V+6-3/4"DC+8-3/8"STB+6-3/4"DC×2+6-1/2"(F/J+JAR)+5"HWDP×14)下钻;期间进行参数测试,缓慢下放探鱼顶至3161.785米(排量500升/分钟、转速20转/分钟),遇阻2吨,扭矩由15.6 千牛.米上涨至16.11 千牛.米,泵压稳定2.02 兆帕,;大排量循环冲洗鱼顶;裸眼段垫入8方稠浆。
组合套铣钻具:8-1/2"铣鞋+8-1/8"套铣筒×3+顶部接头(FJWP*410)+5"SDP+6-1/2"(F/J+JAR)+X/O+5"HWDP×14。控制速度套铣至3187.70 米,每2 米上下活动钻具一次。起钻至井口,套铣筒无异常,铣鞋铣齿内边缘磨损;更换铣鞋,增加两根套铣筒,组合套铣钻具组合:8-1/2"铣鞋+8-1/8"套铣筒×5+顶部接头(FJWP*410)+5"SDP+6-1/2"(F/J+JAR)+X/O+5"HWDP×14。控制速度套铣至3209.32米,每2米上下活动钻具一次。
组合打捞钻具:8-1/8"卡瓦打捞筒(5-1/2"篮式卡瓦及5-5/8"控制环加密封圈)+5"HWDP+6-1/2"震击器(液压)+X/O+5"HWDP×15。确认抓住落鱼后,以排量200升/分钟,上提钻具150~170 吨,等待液压震击器上击,下放至60 吨震击器复位;重复操作3 次,落鱼钻具累计缓慢上移3.77 米。维持排量800升/分钟,上提钻具至悬重170吨,震击器发生上击,继续上提至220 吨×2 分钟,快速下放钻具至25 吨×2 分钟;在3130.55~3128.04米井段钻具上行缓慢,频繁出现无法放活情况(震击器累计上击104次,下击58次)。维持排量800升/分钟,上提钻具至170吨,震击器第130次上击,继续上提钻具至220吨,悬重稳定后钻具缓慢上移约0.08米;立即快速下放钻具试图通过遇阻点(3136 米),悬重剧烈波动后稳定在70 吨,判断钻具放活;大范围上下活动钻具,下放至最低点,上提悬重以5吨梯度逐步从160 吨增加至185 吨(扩大活动井段)。再次上提钻具,悬重由140吨逐渐降低并稳定至125吨,现场判断提活落鱼;整立柱上下活动3遍至悬重无明显波动,拆、甩整立柱(。本次作业液压震击器累计上击137次,下击93次)。平稳起钻至井口,裸眼段控制起钻速度,落鱼全部出井。
(1)层位深、地质情况复杂。渤中28-2 南油田群先期开发以明化镇和馆陶组为主,井深集中在3000米以下;本井处于油田边际,开发层位是东营组。除层位明显变化、开发深度大幅增加外,可借鉴的邻井资料缺乏,地质情况复杂。
(2)环空不净。4343米井深与50度井斜,相互作用下易产生环空不净的问题,进而在倒划期间出现,易造成憋卡情况。由出井的MWD内腔状态也印证了上述推断,MWD内部存在大量块状岩屑。
(3)钻具断裂,断绝了震击解卡的可能,同时也增大了卡钻处理难度。本次断裂钻具,理论强度为抗拉3082 千扭,抗扭76.8 千牛.米。解卡过程中,扭矩32.4 千牛.米,最高上提吨位210 吨(正常上提吨位106 吨),低于产品极限能力。钻具断裂导致处理解卡被动,被迫转入套铣作业,极大的增大了处理难度。