段文华 秦强(中国石油化工股份有限公司东北油气分公司,吉林 长春130000)
营城组气藏共有气井22 口,2016 年以来受油压低于进站压力及水淹影响,部分气井无法持续生产,陆续采取单井增压方式进行开采。目前营城组共有增压气井6 口,平均油压4.6MPa,截止至2019年7月底,累产工业气6482.01万方。
登娄库组气藏共有气井10 口,2013 年陆续投产后压力下降较快。2017年开始逐步实施增压开采,目前9口生产井全部采取单井增压开采,平均油压2.47MPa,截止2019 年7 月末,累产工业气13080.76万方。
2019 年9 月松南气田天然气整体增压工程全部完工试运行。本项目计划新建压缩机3台,一期2台,二期1台,目前完成一期建设。
根据项目设计当脱碳处理装置运行压力为6.6MPa、处理量300×104Nm3/d 时:压缩机排压为6.5-7.2MPa,压缩机入口压力为2.0-4.8MPa,压缩机增压规模为57-83×104Nm3/d;当脱碳处理装置运行压力为3.6MPa、处理量小于200×104Nm3/d 时:压缩机排压为3.6-4.0MPa,压缩机入口压力为1.0-1.3MPa,压缩机增压规模为33-83×104Nm3/d。
集气站目前低压气井主要为:YD2HF、YD3HF、YD4HF、YD6HF、YP7、YP11、YP12、YP16,全部采取单井增压生产。YD2HF、YD3HF、YD4HF、YD6HF、YP7、YP11、YP17 等7 口气井采取轮换计量生产,公用一套生产流程。
对集气站低压气井进入整体增压进行可行性分析。采取轮换计量的气井按目前生产情况分为四类:①压力低不能直接进入整体增压的气井(YD2HF、YD6HF 油压1.3-1.8MPa);②压力满足可直接进入整体增压的气井(YD3HF、YD4HF 油压3.6-3.8MPa)③压力偏高不能进入整体增压的气井(YP17 油压12.4MPa);④产水量高无法进入整体增压的气井(YP7、YP11、YP12、YP16 产水量72-120 方/天)。因为轮换计量的气井共用一套生产流程,各个气井无法单独进入整体增压汇管,对于能够进入整体增压的气井,由于受高压气井和高产水气井的制约,继续采取单井增压生产。
集输处理站目前低压气井主要为:YP4、YP14、YDP1、YD5HF、YD8HF、YD9HF、YD10HF,全部采取单井增压生产。登娄库组YD5HF、YD8HF、YD9HF、YD10HF井采用站内轮换计量,井口压力在1.4-2.3MPa,无法进入整体增压汇管,可以先单井增压至进口压力后,集中进入整体增压生产。YP14、YDP1井采用单井计量,井口压力在4.8-5MPa,可直接进入整体增压生产。YP4井由于井口压力低间开生产,不满足进入整体增压要求,继续采取单井增压生产。
根据目前系统运行压力和进站压力,在整体增压一期运行时,当井口压力降至低于6.8Mpa 时进入整体增压生产。结合2019年上半年气井压降速率对松南气田12口高压气井进行了压力预测,根据预测结果:至2019年末YS1、YP13、YP15、YP8井井口压力依次降至6.8MPa 以下。在对应时期满足压缩机进口压力的高压井均可正常进入整体增压生产。
对松南气田高压井进行压力预测的同时应用ProdForecast⁃forGas 软件对产量进行了预测,并结合目前低压气井产量与生产工艺流程现状,统筹考虑,制定2019年整体增压运行安排如下:9 月份8 口气井进入整体增压生产,其中YD5HF、YD8HF、YD9HF、YD10HF 等4 口低压气井先单井增压至进口压力后进入整体增压,YP14、YS1、YP13、YDP1井按照井口压力情况正常进入整体增压,增压气量达到41.43 万方,运行一台压缩机;12月份YP15、YP8 井进入整体增压,增压气量达到82.33 万方,两台压缩机同时运行,达到满负荷。
(1)松南气田气井目前需采取单井增压与整体增压相结合的方式生产。
(2)YDP1、YP14、YS1、YP13、YP15、YP8根据井口压力可直接依次进入整体增压生产。
(3)YD5HF、YD8HF、YD9HF、YD10HF 可采取先单井增压后进入整体增压的方式进行生产。
(4)YD2HF、YD3HF、YD4HF、YD6HF、YP7、YP11、YP12、
YP16、YP4由于分别受到工艺流程、产水量高、气井间开生产等条件的限制无法进入整体增压,继续采取单井增压生产。