黄宇(新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队,新疆 乌鲁木齐830001)
对于煤层气来说,和一般的油气在开采方面存在比较大的差异。由于煤岩储层的应力敏感性特殊,且具有成藏富集规律,因此在开采难度上很高。从我国目前的煤层气排采工作来看,涉及的问题较多,比如:管理制度不够健全问题、排水降压效果不理想问题以及排采组合方式不够合理问题等[1]。为了提高煤层气排采工作的效率及质量,因此本文围绕“我国煤层气排采主要问题及制度优化”进行分析研究具备一定的价值意义。
煤层气排采涉及的问题较多,问题的存在,会影响排采工作的效率及质量。总结起来具体问题包括:
从现状来看,基于国内煤层气开发排采过程中,其矿权、气权分离的状况明显存在。在管理部门缺乏统一性的情况下,会使得政府监管力度不足。使得各单位难以做好统筹工作,也难以使一定规模的产业链有效形成[2]。此外,在政府监管不力的同时,一些政策也难以落实到位,比如有关煤层气排采过程的经济政策扶持,如果落实不到位,则难以提高煤层气排采企业工作的积极性,并使煤层气排采与天然气之间的竞争受到影响。因此,有待及时健全煤层气排采管理制度,并做好政府政策有效落实方面的工作。
基于国内相关煤层气井试气工作中发现,基于试气1个月内,其产气量上升至每天大约3000立方米,达至其单井产气量的最高峰;但处于此最高峰之后,产气量便急剧降低,半个月内下降到低于每天1000 立方米。结合分析研究表明:此煤层气井的产气量主要是受到试气的影响,在动液面降低速度偏快的情况下,进一步出现急剧降低的现象。在动液面降低速度偏快的情况下,会导致周围渗透率偏低的煤层发生压敏现象,并使降压漏斗得不到有效的扩充;所以,只剩下少部分煤层气获得解吸。总之,在动液面降低速度偏快的情况下,会导致气井的供气源受到很大程度的限制。
国内煤层气排采工作的排采组合方式不够合理也是常见问题。以国内某煤层气田为例,其主力煤层1号、2号采取的是排采组合方式。在试验分析过程中,主要方法涉及:其一,1 号煤层采取单独排采方式、2 号煤层采取单独排采方式;其二,1号、2号煤层合层排采方式;其三,首先进行2号煤层单独排采,然后再进行1 号煤层单独排采。试验结果显示:1 号煤层单独排采效果最理想,1号与2号煤层合层排采效果排在第二,首先进行2 号煤层单独排采然后再进行1 号煤层单独排采效果最差。进一步对1 号、2 号煤层进行分析,发现1 号煤层气顶板的主要成分为泥岩、粉砂质泥岩,厚度大部分>5 米,岩裂隙呈不发育状态,具备比较强的封盖能力;底板部分主要成分为粉砂质泥岩、粉细砂岩。而对于2号煤层,其顶板主要成分为浅海相灰岩,底板主要成分则为粉砂质泥岩混合。总之,1号煤层、2号煤层均遭遇压水的影响;但是,2号煤层因受到K2灰岩层出水量高的影响,因此在卸压方面比较慢,且排水降压效果比较理想。所以,结合上述问题,需根据具体地质条件,对排查组合方式进行合理、科学选择,保证排采组合方式的合理性及可行性[3]。
如前所述,认识到我国煤层气排采工作存在一些有待解决的问题。为了提高煤层气排采工作效率及质量,便有必要注重相关制度优化策略的实施,总结起来具体制度优化策略如下:
针对煤层气排采过程中矿权与气权分离的问题,需加强这两个责权部门之间的沟通、协作,通过良好的沟通、协作,进一步做好相关单位的统筹管理工作,使一定规模的煤层气排采产业链得到有效形成。而对于政府部门来说,除了需要加强煤层气开采过程监管工作以外,还有必要落实相关政策,例如:基于煤层气排采初始阶段,政府可以根据国家相关经济政策,对煤层气排采企业给予优惠的经济政策扶持,通过落实行之有效的激励政策,提高煤层气在市场上的竞争力,并使煤层气排采相关企业的工作积极性、责任意识得到全面强化[4]。
相关研究表明:埋深比较大、含水量比较小的煤层,其和地下水流动系统关联性不大;但是,对于埋深偏小煤层,基于地下水流动系统当中存在吸附气;因此,其开采通常会使地下水流动系统受到干扰,进一步使降压解吸效果不甚理想。所以,基于此类煤层气资源排采过程中,需加强对地下水流动系统相关问题的认识[4]。值得注意的是,一些煤层自身可当做一个地下水流动系统,但部分煤层需和顶底板储层相结合才可组合而成地下水流动系统。排水降压效果则主要受到此因素的影响,导致在地下水流动系统越强的情况下,其产气量越低。由此可见,需加强对地下水流动系统的认识,进一步为煤层气排采制度的优化构建奠定扎实的基础。
要想使煤层气排采制度得到有效优化及完善,需对煤层上下地层流体动力学模型进行构建。以煤层、上下地层水力联系强弱,对流体动力学模型划分为三类:其一,煤层、上下地层水没有直接水动力关联性,对煤层气排采有利;其二,含水量高、补给充分,煤层以及上下地层水关系紧密,但对煤层气排采不够有利;其三,含水量偏低,补给不够充分,但是煤层、上下地层之间存在水利关系。综合考虑,选择第一种煤层、上下地层水没有直接水动力关联性,对煤层气排采有利的流体动力学模型。
对于煤层气来说,其自身产出机理特殊,因此在排采制度制定过程中,不可直接套用一般的试井理论。要想保证煤层气排采制度的合理性,便需要控制其生产压差。所以,构建逐级降压排采制度非常关键。基于排采过程中,需分级逐次对井底流压降低,每层均持续一定的时间,如此才可以使降压漏斗获得充分的扩充[5]。与此同时,在排采过程中因受到降压幅度偏低的影响,因此煤层的渗透率降幅偏低,可对该级降压时间延长,使降压漏斗的扩展有效促进,在充分扩展之后,再进行下级降压处理。如此,压力波便能够传播到更远的位置,使泄压体积得到有效提升,使解吸的范围扩大,进一步使煤层气单井采收率得到有效提升。此外,通过逐级降压制度的实施,还能够使煤粉迁移问题以及裂隙吐砂问题得到有效解决,使井筒受到的损伤减轻,提高设备使用安全性。
综上所述,国内目前煤层气排采工作过程涉及的相关问题较多,例如:管理制度不完善问题、排水降压效果不理想问题、排采组合方式不合理问题。因此,有必要构建完善的管理制度,加强对地下水流动系统的认识,并重视流体动力学模型的构建,进一步通过构建逐级降压排采制度,使煤层气排采工作的制度得到有效优化,使煤层气排采工作的效率及质量得到全面提升,最终为我国煤层气排采工作的进步及发展奠定夯实的基础。