18米造粒塔粉尘回收装置及其应用

2020-01-13 14:33:10董继光
河南化工 2020年10期
关键词:造粒硝基冷凝

董继光

(洛阳骏化生物科技有限公司,河南 宜阳 471600)

洛阳骏化生物科技有限公司为了调整产品结构,扩大生产规模,实现新的经济增长点,增强产品的市场竞争力,采用目前国内外技术先进、清洁生产和节能先进工艺,2014年底建成硝酸联产硝基复合肥装置,2015年投产。运行之初,造粒塔顶上未设置粉尘回收装置,造粒塔周围散落复合肥微粒较多,造成环境污染,同时,这部分复合肥被浪费,增加了消耗。为了节能降耗,清洁生产,提升环境治理,公司决定在造粒塔顶新上粉尘回收装置,满足环保要求。同时,为了提高产品质量,在造粒塔顶部又进行了强制通风改造,更好地促进了企业的生存和发展。

1 工艺流程

1.1 粉尘回收装置空气流程

造粒内热气经过造粒间侧面通道进入雾化吸收区,经过两段雾化吸收后进入一级分离器,然后经清洗喷头进入错流捕水雾器,除去雾滴后的饱和气体进入三级分离空间,与通风窗进来的外围冷空气混合,进一步冷凝含复合肥微粒的液滴,再经三级分离后放空。在雾化区上升的热空气中夹带微粒与下降的循环吸收液充分接触后,进入分离段,经二次分离后除去夹带的液滴,经最后一级分离除去饱和气体中冷凝的液滴,充分解决了吸收液滴带出塔外的现象。

1.2 粉尘回收装置液体流程

冷凝液直接进入清洗喷头,进行初步吸收及加液作用,经过液体收集箱、循环降液水道、过滤装置、循环吸收泵、雾化喷射器后,冷凝液循环使用。

1.3 与系统连接

该粉尘回收装置中循环吸收下来的溶液先进入溶液槽,然后经沉淀、晒干,装袋回收利用,清液回循环槽,由循环泵送到粉尘回收装置进行洗涤。正常情况下,可在控制室DCS开启或停止循环泵,而不需到造粒塔顶部去操作。装置的补液及循环操作的液位控制均实现流量远程控制,方便操作。

1.4 强制通风改造

在硝基复合肥造粒塔粉尘洗涤装置的顶部安装不锈钢平台,在平台上安装8台Φ2 600 mm的风机和导流筒(单台风机风量180 000 m3/h,风叶直径2 600 mm),风机选用可调节式玻璃钢叶片,每台风机可独立启动及关闭,根据具体情况调整风量,无漏风、走近路现象。配置变频器调节,电机防爆、防水、防腐蚀。

2 设备选型

循环吸收液泵:Q=100 m3/h,H=60 m,功率22 kW,2台。蒸汽冷凝液泵:Q=25 m3/h,H=60 m,功率15 kW,2台。蒸汽冷凝液槽:3 m3,1台。收集槽:10 m×6 m×1 m,外延伸0.8 m,3 mm厚的不锈钢板,1台。;循环液储槽:3 m×2 m×3 m,4 mm厚的不锈钢板,1台。主箱体:14.4 m×6.5 m×10 m,在造粒塔出风口位置,3 mm厚的不锈钢板,1台。强制风机:Φ2 600 mm,单台风机风量180 000m3/h,8台。

3 工艺指标

硝基复合肥粉尘回收装置全部置于造粒塔上方,采用了三段吸收、三段分离工艺,有效保证除尘效果和气水分离,避免雾化洗涤液带出造粒塔外,造成二次污染。粉尘回收装置开始使用时,先通过上部的洗涤喷头向系统加冷凝液,当加到循环槽液位一半时,开启循环泵充液至雾化喷头,喷液进行吸收。

工艺指标:循环吸收液温度,20~30 ℃;循环液泵压力0.6~0.8 MPa;一层水幕喷头压力0.18~0.8 MPa;二层水幕喷头压力0.1~0.5 MPa﹙原则上不开﹚。循环槽吸收液位30%~80%。 循环吸收液回收时间,每班一次﹙可根据实际情况调整﹚泵进出口过滤器,及时清洗。

4 效益分析

①设备运行无故障。2015年8月15日粉尘回收装置投运,2018年5月1日,强制通风改造完成并入系统。至今设备运行良好,各项指标均在设计范围内。②降低消耗。公司生产规模为年产25万t硝基复合肥,未回收前复合肥造粒塔粉尘≥150mg/m3,回收后复合肥造粒塔粉尘≤50 mg/m3,每小时回收粉尘量40~50 kg。③产品质量达标。产品外观光泽圆润,防结块性能有所提高。④现场环境好。改造后复合肥造粒塔粉尘≤50 mg/m3,现场无扬尘,满足高塔环保达标排放要求。⑤社会效益好。保证了硝基复合肥装置的稳定、长周期运行,达到了降低消耗、清洁生产的目的。

5 结束语

粉尘回收装置及强制通风装置投运以来,运行状况良好。应用情况表明,其技术成熟可靠,操作维护简单;产品质量达标,现场环境好,达到了降低消耗、清洁生产的目的。

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