王 友
(黑龙江省八达路桥建设有限公司,黑龙江 哈尔滨 150001)
计量系统是根据沥青混合料的配合比,对骨料、粉料和沥青进行计量并从卸料门或阀卸入搅拌器的装置。计量系统包括骨料称、沥青称和粉料称,卸料门或阀是由气缸驱动实现开启与关闭。
由于沥青计量称是圆柱形(1 m×1.5 m)罐体,因之前的“一点”点拉力称重传感器在沥青计量或风雨天气时易产生晃动、稳定性差、传感器偏差较高、产生了多余的维修费用,而且也降低了生产产量。所以我们检修人员把“一点”拉力称重传感器改为“三点”拉力称重传感器,传感器采用瑞士进口品牌“METTLER TOLEDO(梅特勒托利多)”它具有全密封激光焊接设计、采用合金钢胶封、精密度高、反馈准确、S型结构、防护等级IP65等优点。
第一步:首先维修人员把沥青称圆柱形罐体的传感器固定好,把罐体底部用方型槽钢支撑平稳,防止沥青罐和沥青称的计量管路发生接触摩擦,位置偏移等意外情况。
第二步:用氧气、乙炔切割出三根“长2 000 mm×120 mm宽”的槽钢,弯曲成直角并计算出同等的距离,用电焊机焊接于机器底板上,用电钻钻孔φ20 mm圆孔、悬挂住三根S型拉式称重传感器,经过排线板接入拌和站控制室操作台沥青放大版中。
经过反复研究、试验、我们终于完成了对沥青称计量系统的改进,改进后的沥青称在通过生产称量时大大提高了产量,三点支承S型拉式传感器的装置更加坚固,不会因沥青称计量时或风雨天气而产生晃动,有力地保证了沥青称罐体的稳定性,降低了维修费用延长了传感器和罐体的使用寿命,提高了工作效率。
石粉是影响生产速度的关键因素,因称量搅拌时石粉是干粉状,由于拌合锅内沥青混凝土搅拌温度通常是在100 ℃以上。所以在搅拌时产生的热气对石粉易产生结渣现象,也会在称量落料时粘附在石粉称门上,造成称门打不开或关不严。遇此情况时需维修人员用大锤敲打,把粘附的石粉击落。长期敲打石粉称已致方形称体严重变形、石粉称门间隙偏大、会经常性的滴落粘附的石粉,影响了石粉称量时间,传感器反馈不灵敏,影响计量精准度,搅拌时间长,影响了生产质量。
第一步:要改掉之前的不力因素,先把之前方形体石粉称、两根石粉罐连接称的搅笼、传感器全部拆掉,用4 mm厚铁板做一个圆锥形(顶面φ150 cm×h120 cm×底面φ30 cm)的称体,用三个S型拉立式托利多传感器悬挂在主机槽钢上,计算出石粉罐到石粉称体的间距。两个粉罐口下做出T型下料口和伸缩式闸板阀,阀体连接两根搅笼至锥形称体,称体顶面打开两个φ30 cm的圆形搅笼口,以便石粉通过搅笼旋转落入石粉称内。
第二步:称体底部装有反馈式气缸蝶阀,在生产称量时通过反馈信号驱动气缸控制称门蝶阀的开关,蝶阀下边连接一根2 m搅笼直入拌合锅内,只有在称量落料时搅笼可旋转打开,即便拌合锅内产生高温沥青混凝土气体也不会对搅笼产生任何影响,比如结渣,粘附称体,称门关不严等。
改进后的石粉称在称量时反馈信号精准无误,传感器固定平稳,称量kg数值零误差,提高了落料速度,缩短了称量时间,无需专职人员敲打石粉称,不会因石粉称称量过慢而延长等料时间,为各项目节省人力、物力及相关费用问题,我门也节省了维修的成本。
骨料称是冷料系统经过烘干加热将不同粒径的骨料(石料)和填料通过振动筛分级,骨料进行筛分成五种规格送到热料仓中,通过称量门按规定的比例将骨料落入骨料称中,通过驱动两根气缸使称门打开将五种规格的石料落入拌合锅中。因骨料称两根气缸是封闭在拌合锅内,沥青混凝土热气及粉尘会对气缸杆和气缸密封件进行损坏,因密封件损坏而造成气缸泄气达不到规定值而打不开骨料称门。经过研究将气缸从拌合锅内改为拌合锅外驱动。
第一步:将拌合锅锅门打开,把原有两根气缸底部固定的螺丝断开、用氧气乙炔将气缸和连接骨料的称门割断,抽出气缸。
第二步:用10 mm厚铁板做出扇形板体悬挂在锅门外两侧。更换两根进口AirTAC(亚德客)气缸,将气缸密封件包装完整,把两根气缸固定在主机槽钢上,计算出同等距离,多次调整角度使气缸改进完成。
搅拌锅可以说是沥青混凝土拌合站的核心部位,搅拌锅内生产沥青混凝土kg数的多少起到绝对性作用。搅拌锅是由两根φ12.5 cm的圆轴和两台额定功率37 KW电机及减速箱组成,搅拌锅内是由28个拌臂及28个拌叶固定在两根轴上,在生产沥青混凝土时把沥青、骨料及石粉填料经过拌臂和拌叶搅拌均匀后落入料车中。
由于ACP3000型拌合锅大轴自出厂以来就没更换过,经过多年的拌合磨损及落料时的冲击力使大轴弯曲变形受损严重,也对减速箱内部减速齿磨损和两个轴顶端同步齿轮产生磨损,所以决定提前更换新轴。为了不影响拌合产量和施工进度,经过咨询生产厂家和多方决定从上海经销商订购一根大轴取缔原轴。
第一步:把减速箱、大轴、端部同步齿及大轴连接的所有拌臂和拌叶一并拆下,用倒链悬挂在主机槽钢同时用钢丝绳固定在轴部,通过抬起晃动从而挪出破损的大轴。再用同样的方式把新轴镶入搅拌锅内,安装好附属件。
第二步:换大轴同时也更换了两台减速箱,电机功率也由37 KW变为45 KW。
经过此次计量系统和搅拌锅轴的改进,公司各部门领导和项目之间给予了高度赞扬和大力支持。本次改进不是针对于某一具体型号,而是要针对全部的行业设备,改进过程中维修人员也都表现出较高的工作热情和顽强的拼搏精神。改进效果在使用过程中也非常明显,因之前大轴弯曲和减速齿磨损,在生产时一直都是用2T沥青混凝土搅拌,严重耽误产量,现可以从2T改为3T拌合,改进前载重46T自卸车装满沥青混凝土需要24 min,现只需15 min,增加了产量的同时大大提高了工作效率。自改进以来,在绥兰项目取得了很好的效果,也是为了今后的生产奠定了基础并给施工企业带来更高的经济效益,增强其市场竞争力。