蒋建勋,李静
(西南石油大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500)
煤层气开采过程中的阻垢和缓蚀是一个难题,在排水过程中,特别是气液同产阶段,高含CO2的高硬度地层水在井筒中流动时极易造成腐蚀和结垢[1-2]。2017年该区块共修井580井次,其中因井筒腐蚀漏失修井256次、井筒堵塞修井80井次、泵堵塞修井33井次,平均泵深800 m,腐蚀发生在泵上0~100 m,平均检泵周期为井下201 d。频繁检泵不仅带来高昂的作业费用,还严重伤害气井产能。
为了延长检泵周期,减缓井下腐蚀和结垢,在现场观测和文献调研的基础上[3-6],针对腐蚀、结垢的特点,研制了一种高效低毒的缓蚀阻垢剂,现场试验效果显著,平均延长100 d的检泵周期,降低了修井作用费用。
羟基乙叉二膦酸(HEDP)、2-羟基膦酰基乙酸(HPAA)、马来酸/丙烯酸共聚物(MA/AA)、无水乙醇、AES、十七烯基胺乙基咪唑啉季铵盐、EDTA、氢氧化钠、硫酸、盐酸、丙酮等均为分析纯;石油醚(60~90 ℃);高纯氮(纯度≥99.99%);二氧化碳(纯度≥99.95%)。
FS-Ⅲ高温高压动态反应釜;IC761离子色谱仪;PHS-3E型pH计;AL204型电子分析天平;HX-HH420A4型恒温水浴锅。
缓蚀效能评价实验基本流程遵循SY/T 5273—2000《油田采出液用缓蚀剂性能评价方法》。首先,取现场采出液600 mL置于反应釜内,3片N80挂片外型尺寸为50 mm×13 mm×1.5 mm,在40 ℃的环境下实验7 d,实验压力3 MPa,CO2分压7 300 Pa,按照式(1)~(3)确定反应釜转子的线速率、腐蚀速率和缓蚀率。
(1)
式中V——挂片线速度,m/s;
Q——井筒截面流量,m3/s;
d2——套管内径,cm;
d1——抽油杆外径,cm
(2)
式中rcorr——均匀腐蚀速率,mm/a;
m——实验前的试片质量,g;
m1——实验后的试片质量,g;
S1——试片总面积,cm2;
ρ——试片材料的密度,g/cm3;
t——实验时间,h;
(3)
式中η1——缓蚀率,%;
Δm0——空白实验中试片的质量损失,g;
Δm1——加药实验中试片的质量损失,g。
阻垢效能评价实验使用静态阻垢法进行实验评价,通过对不同的现场采出液静态阻垢实验添加不同种类的缓蚀阻垢剂,设置对照实验确定各种缓蚀阻垢剂的阻垢率,从而确定适用的缓蚀阻垢剂配方,然后通过添加不同浓度的适用阻垢剂,确定阻垢剂的最佳适用浓度。
阻垢率计算公式如下:
(4)
式中M2——加缓蚀阻垢剂后混合溶液中钙镁离子浓度,mg/L;
M1——未加缓蚀阻垢剂混合溶液中钙镁离子浓度,mg/L;
M0——A溶液中测定的钙镁离子浓度之半,mg/L。
2.1.1 采出液腐蚀能力评价 利用高温高压动态反应釜对8个现场采出液样品的腐蚀能力进行评价,样品腐蚀速率见表1。
表1 煤层气井采出液腐蚀速率分布Table 1 The corrossion rate distribution of water form CBM well
由表1可知,采出液的最低腐蚀速率为1.124 1 mm/a,最高腐蚀速率为1.333 1 mm/a,平均腐蚀速率为1.190 1 mm/a,属于比较严重的腐蚀。
根据分析可发现,该煤层气区块是由于采出气体中含有二氧化碳、较低的pH值、氯离子含量相对较高造成的电化学腐蚀,可以归纳为CO2电化学腐蚀,而钙镁离子和煤粉的存在造成井筒结垢,结垢也加剧了腐蚀。结垢成分主要为碳酸钙镁。
2.1.2 采出液结垢能力评价 通过滴定的方法确定MHA-B缓蚀阻垢剂使用后溶液的钙离子浓度的变化,从而确定其结垢能力。实验温度40 ℃,8份样品,具体结垢数据见表2。
由表2可知,最低结垢率82%,最高结垢率85%,平均结垢率83%,结垢十分严重。
表2 煤层气井采出液结垢率分布Table 2 The scaling rate distribution of water form CBM well
通过对采出液和采出气的针对性分析,采用2-羟基膦酰基乙酸、十七烯基胺乙基咪唑啉季铵盐和马来酸/丙烯酸共聚物为主要成分,羟基乙叉二膦酸、无水乙醇和AES为辅助原料,进行复配,通过协同增效作用达到最佳效果。通过实验确定了5种缓蚀阻垢剂配方,具体配方比例成分见表3。
表3 5种缓蚀阻垢剂成分
注:以上含量均为摩尔分数。
2.3.1 缓蚀性能评价 通过使用高温高压反应釜的失重法对MHA-A、MHA-B、MHA-C、MHA-D和MHA-E这5种缓蚀阻垢剂进行缓蚀性能评价实验,具体结果见表4,图1。
表4 不同缓蚀阻垢剂的缓蚀能力
图1 不同缓蚀阻垢剂的缓蚀能力 Fig 1 Corrosion inhibition ability of different corrosion and scale inhibitors
由图1可知,MHA-B型缓蚀阻垢剂具有最好缓蚀能力,效果明显,最低腐蚀速率可以达到0.058 0 mm/a,该缓蚀具有较长的缓蚀作用周期,注入井筒后可以达到保护井筒,延长油管使用年限,减少修井频次的效果。
2.3.2 阻垢性能评价 先通过缓蚀能力评价可以看出MHA-B型缓蚀阻垢剂缓蚀性能优良,再通过滴定的方法确定MHA-B型缓蚀阻垢剂使用后溶液的钙离子浓度的变化,从而确定其阻垢率。实验温度40 ℃,加量分别为2,4,6,8,10,20,40,80 mg/L 时,MHA-B缓蚀阻垢剂的阻垢率变化见图2。
由图2可知,当加药量小于20 mg/L时阻垢率逐渐上升,当加药量为20 mg/L时,阻垢率可以达到95%,当加药量>20 mg/L后随着加药浓度的上升,阻垢率上升缓慢,所以加药量为20 mg/L是最经济的加药浓度。
综上可知,从缓蚀阻垢剂的缓蚀效果和阻垢效果评价实验来看,MHA-B缓蚀阻垢剂具有良好的缓蚀阻垢性能。
图2 各浓度条件下的阻垢效果
选取鄂东煤层气田某区块煤层气井的52口实验井进行实验,受实验条件限制,采用间歇性泵注加注缓蚀阻垢剂,添加缓蚀阻垢剂前平均检泵周期为201 d,井筒腐蚀结垢现象十分严重,添加缓蚀阻垢剂后,平均检泵周期延长100 d左右,腐蚀结垢现象得到显著改善。
(1)加入药剂后,油井采出液的结垢能力明显减弱,油井未发生因结垢而造成的检泵,药剂的阻垢效果明显。
(2)加入药剂后,油井采出液的腐蚀得到明显的控制,腐蚀速率从1.190 1 mm/a降低到了0.058 0 mm/a,缓蚀率高达95%,因腐蚀造成的检泵次数明显较少,药剂的缓蚀效果明显。
(3)MHA-B型缓蚀阻垢剂的使用浓度仅为20 mg/L,远低于其他同类缓蚀剂,具有低浓度、高效能的优点。
(4)进行现场实验后,由于腐蚀结垢造成的检泵次数明显减少,检泵周期延长100 d,实验效果显著,具有良好的应用前景,有力地保证了该区块煤层气井开采的连续性。