李文涛,杨轶轩,叶洪友
(1.中国国家铁路集团有限公司工电部,北京 100844;2.北京全路通信信号研究设计院集团有限公司,北京 100070;3.中国铁路上海局集团有限公司合肥电务段,合肥 230000)
调谐匹配单元内的两个4 700 μF 电解电容按反极性串联,起隔离直流连通交流的作用。发送端电流较大,使电解电容温度较高、电解液减少加剧,进而导致电容器电容量、等效串联阻抗等性能发生变化,严重时会导致电容故障,影响行车安全。利用轨道电路的改方特性进行送受端转换,使正方向室外发送端电流降低、温度下降,等效串联阻抗值变化,从而判断出故障电容。
调谐匹配单元是轨道电路信号传输的重要组成部分,主要由电容、电感以及变压器组成,如图1所示。
图1 调谐匹配单元外观图Fig.1 Appearance diagram of tuning matching unit
图1 中C1、C2是调谐匹配单元内的两个4 700 μF电解电容,作用是隔离直流连通交流。
电路原理示意如图2 所示。
图2 调谐匹配单元电路原理图Fig.2 Schematic circuit diagram of tuning matching unit
现场故障的实际现象为:2018 年8 月1 日,合蚌线某高铁站天窗点下达前,对上行线进行改方,供电作业电车依据信号显示进入区间,后车出清8950AG 后,红光带不消失,后调阅曲线发现该区段主轨出电压200 mV 左右,列车占用后不能正常吸起,后观察该区段下降时机,发现该区段从正反向改为该方向后,主轨出电压由435 mV 逐渐下降,接收端模拟电缆电压也同步下降,经过现场测试、排查,发现8950AG 发送端(正方向)有一个4 700 μF 电容产生明显压降(正常该压降只有几mV),临时对该电容进行短路后,红光带消失,后对该电容进行更换,试验正常,电压测试正常。
故障电解电容匹配部分指标超标,电容容值下降,损耗增大。经解剖,失效电容的电解液普遍已局部粘稠,甚至完全干涸。
电解液吸附在电解纸上作为电容的实际阴极,是其容值及损耗的关键影响因素。电解电容工作在交流电路中,反向电压在阴极铝箔上形成氧化膜,化学反应使电容内部温度升高、消耗电解液、形成气体释放,造成电解液减少。
4 700 μF 电解电容的性能会随温度的变化发生变化。原因是铝电解电容器的实际阴极为液体电解质,液体电解质的电阻率会随着温度的升高而降低,进而导致电容器电容量、等效串联阻抗(ESR)等性能发生变化。
1)电容器的电容量会随着温度的升高而增大,随着温度的下降而减小,其典型的变化曲线如图3所示。
图3 电容值温度曲线Fig.3 Capacitance temperature curve
2)电容器的ESR 会随着温度的升高而下降,其典型的变化曲线如图4 所示。
图4 ESR温度曲线Fig.4 ESR temperature curve
叠加纹波电流(交流电流)时,由于ESR 的存在引起发热,从而影响电容器的使用寿命,产生的热量可由公式(1)计算。
其中,I:纹波电流/Arms;
R:等效串联电阻/Ω。
由于发热引起的温升按照如公式(2)计算。
其中,△T:电容器中心的温升/℃;
I:纹波(交流)电流/Arms;
R:ESR/Ω;
A:电容器的表面积/cm;
H:散热系数(1.5~2.0×10 W/cm ·℃)。
公式(1)、(2)显示电容器的温度上升与纹波电流的平方以及ESR 成正比,与电容器的表面积成反比,纹波电流的大小决定着产生热量的大小,且影响其使用寿命。
因此,现场的故障原因为发送端电流较大,电解电容温度较高,而使电解液减少加剧,所以故障率相比接收端更高。而接收端电流较小、温度较低,可以利用轨道电路的改方特性进行送受端转换,使正方向室外发送端电流降低、温度下降,如有存在电解液减少的情况,ESR 此时应会升高。
为减少问题发生,增强可维护性,现将检查4 700 μF 电解电容劣化的检查方式、更换方法予以说明。
在天窗点内对上、下行线路进行改方试验,改方后保持30 min,通过集中监测系统观测各接收端主轨出电压曲线是否缓慢下降,一般主轨出电压曲线下降幅度超过10 mV 时,即可判断ZPW-2000A 轨道电路室外调谐匹配单元中4 700 μF 电容特性劣化。
步骤1:将正方向电路改为反方向后,持续观测30 min,主轨出电压曲线缓慢下降(下降幅度受室外4 700 μF 电解电容容值劣化程度影响,当容值衰减严重时,会导致轨道电路红光带,曲线如图5所示),一般主轨出电压曲线下降幅度超过10 mV时,即可判断为该“正方向室外发送端”调谐匹配单元内4 700 μF 电解电容劣化。
步骤2:再将方向电路从反方向改回正方向后,持续观测30 min,主轨出电压曲线缓慢下降(下降幅度受室外4 700 μF 电解电容容值劣化程度影响,曲线如图5 所示),一般主轨电压曲线下降幅度超过10 mV 时,即可判断为“正方向室外接收端”调谐匹配单元内4 700 μF 电解电容劣化。
图5 反向时主轨电压呈缓慢下降Fig.5 Main rail voltage droping slowly in the reverse direction
根据上述排查方法,如判断确实存在某区段发送或接收端4 700 μF 电解电容劣化,应根据实际情况组织人员及时更换该调谐匹配单元内两个4 700 μF 电解电容。具体方法及顺序如下。
通过排查确定待更换区段,核对区段名称,打开室外设备防护盒和调谐匹配单元盒盖。
核对备品型号与实际在用一致,测量V1V2,E1E2等相关电气特性电压值,做好记录。
联系室内关闭本区段发送器、接收器的断路器。
注意事项:室内关闭后,室外可利用移频表测试E1E2电压值,确认完全断电后,方可实施4 700 μF 电解电容更换。设备中两个4 700 μF 电解电容一同更换。
利用十字螺丝刀拧开电容盒盖固定螺丝,拆下电容上的接线端子,取下电容盒盖及电容,利用电容表确认容值下降(低于4 700 μF)。
注意事项:拆卸过程中,应避免用力拉扯电容接线,防止破坏电容接线焊接端子。
将新电容安装在电容盒内,盖上电容盒盖,注意电容极性。
注意事项:安装过程中,应注意电容极性,电容极性与印制板标注的极性一致,一般电容防爆孔朝下。
用十字螺丝刀拧紧电容盒盖固定螺丝。
调整接线位置并检查连线与印制板接头完好。将力矩螺丝刀力矩调整至2 N·m,上好电容螺丝,将接线端子分别与电容连接。
注意事项:保证力矩螺丝刀在标定刻度下,确保安装螺钉垂直放入安装孔内,防止避免拧花固定螺丝。
将另一个电容按照上述步骤更换。
电容更换完成。用手轻轻拨动连接线,确认连接线与电容已固定牢固。
联系室内合上本区段发送器、接收器的断路器,确认轨道电路红光带恢复,调阅集中监测主轨电压正常,做好更换后的4 700 μF 电解电容回收及相关轨道电路电气特性测试。
方向电路改方试验应在天窗点内进行,试验完成后应将方向电路改成正方向(或天窗结束后首趟列车运行方向)。
高速铁路列控方向电路FQJ、FJ 长期处于正方向位置,存在继电器接点接触不良或簧片氧化等各种问题,应提前核对图纸、确认相关区段FQJ、FJ继电器位置,准备好JWXC-1700 继电器等应急备品,做好各项应急准备工作。(当JWXC-1700 继电器备品数量不够时,可临时使用集中监测系统的JWXC-1700 同类型继电器进行更换。)
现场设备更换前,应确保4 700 μF 电解电容备品型号与现场使用型号一致,对备品的电容值进行测试,一般容值大于4 700 μF 方可使用,并做好相关轨道电路电气特性测试和数据记录工作。
现场设备更换时,应断开机械室内本区段发送器、接收器的断路器,将设备中两个4 700 μF 电解电容一同更换,拆卸过程中,应避免用力拉扯电容连接线,防止损坏电容接线焊接端子;安装过程中,应核对电容极性,保证电容极性与印制板标注的极性一致(一般情况下电解电容防爆孔处于外侧),如图6、7 所示。
图6 带电容盒固定的4 700 μF电容Fig.6 4 700 μF capacitor with capacitor box
电容更换后,合上室内本区段发送器、接收器断路器,轨道电路红光带恢复,调阅集中监测主轨电压正常后,及时做好相关轨道电路电气特性测试及劣化的4 700 μF 电解电容回收工作。
图7 不带电容盒固定的4 700 μF电容Fig.7 4 700 μF capacitor without capacitor box
当出现“电容接线焊点脱落”、“更换电容后设备不能正常工作”或“更换电容后设备前后测试数据差距较大”时,应立即查明原因,必要时采用调谐匹配单元备品进行更换处理。
结合天窗对ZPW-2000A 区段区间进行定期改方试验,反方向状态保持30 ~40 min,对相关区段进行主轨出电压调阅,发现主轨出电压逐渐降低(小轨出也同步降低),判断为该区段正方向发送端(反向接收端)电容不良。隐患早发现,问题早处理,确保高铁信号设备安全。