胡海兰
吉林石化坚持把成本管控作为提质增效的重要抓手,建立健全以市场为导向的成本倒逼机制,高质量开展对标管理,全面实施节能改造项目,减少能源浪费及损失,切实把成本费用降下来、控制住。7月6 日,该公司化肥厂氢气系统节能优化项目投产运行一周,苯乙烯装置C703 氢气压缩机各项指标平稳受控,已成功回收氢气47.5万标准立方米,为公司降本增效再添助力。
为了实现效益最大化,根据市场丙烯价格及丙烯下游产品效益情况,适时平衡丙烯物料供给,并按需调整丁辛醇装置负荷,当丁辛醇装置负荷较低时,氢气用量减少,将造成苯乙烯装置副产氢气放空。为节能降耗,保障富余氢气稳定外送,吉林石化实施了此次氢气系统节能优化项目。
该项目作为吉林石化提质增效重点项目,建设目标由原计划的8 月30 日中交提前到6 月30 日建成投产。该公司工程管理部作为项目建设主管部门,为实现早建成、早投产、早创效的目标,提前筹划于4月16日组织项目提前开工。根据施工进度,项目施工作业时间由之前每天早7点~晚7点调整到早5点~晚9点,并在最后阶段采取两班作业,将作业时间延伸至凌晨1 点,昼夜兼程为实现项目提前中交奠定基础。该公司相关处室、工厂和施工单位每晚8 点召开推进会,现场协调项目建设工作,加强对施工过程的督促、指导和陪伴式监护,在保证项目施工质量的同时科学缩短工期。
6 月30 日,苯乙烯装置C703 氢气压缩机一次开车成功,标志着氢气系统节能优化项目投产。项目投产后,苯乙烯装置副产氢气通过C703氢气压缩机增压后并入公司氢气管网,每小时可回收氢气4000标准立方米,每月可节本创效259万元。