陈海舟
(国网湖南省电力公司邵阳供电分公司,湖南 邵阳 422000)
根据《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》及《国家电网公司供电电压、电网谐波及技术线损管理规定》,供电电压质量监测点分为A、B、C、D 四类监测点。综合供电电压合格率由这四类电压合格率组成,其计算公式为:
其中,VA、VB、VC、VD分别为A、B、C、D 类的电压合格率。
可见,A 类供电电压合格率在综合供电电压合格率中权重占比为50%,其对综合供电电压合格率指标影响最大。
2017 年以前,邵阳电网受负荷结构及供电设备问题影响,电网电压问题较为突出,邵阳地区城网A 类电压指标在全省排名靠后。2017 年湖南省共有6 个地市公司城网A 类电压合格率达99.9%。2015-2017 年邵阳电网大规模建设,电网结构明显改善,无功调压能力明显提升。
2017 年邵阳地区城网A 类电压监测点合格率有1个月份已达99.91%(2017 年5 月),17 个监测点(变电站)有13 个站点已达到或超过99.9%,其他4 个站点经近几年电网及设备改造,无功调压容量基本能满足需求。通过强化无功电压管理、优化AVC 策略、加强缺陷闭环管理等手段完全可以解决这4 个变电站电压合格率问题。因此,电压合格率可达到全省先进水平。
只要解决月均(99.9%-96.88%)×1 440×30× 17=22 178.88 分钟不合格时间即可达到99.9%水平。4站电压均是电压越上限(10.7 kV)引起电压合格率偏低,降低了供电质量。因此,可以通过降低檀江变、青山变、扶夷变、高崇山变4 站越上限区域(大于10.7 kV)的时间,从而提高电压合格率,提高供电质量。
根据现状调查,对17 座城网A 类电压变电站不合格原因进行了深入调查分析,再通过认真讨论,共总结出10 条末端因素。
10 条末端因素具体如下。(1)调控人员业务水平不达标;(2)AVC 运行管理制度不健全;(3)AVC 系统10 kV 动作限值偏大;(4)电压越限告警值设置范围偏大;(5)负荷季节性波动大;(6)小水电、风 电影响;(7)无功调压设备缺陷运维不及时(含主变档位);(8)本站无调压手段(含无功调压设备容量不足);(9)主变档位为无载调压;(10)特殊运行方式。
经分析得出10 条末端因素,并制定了要因确认计划表并逐一确认(见表1)。
通过对这10 条末端因素逐一确认,确定造成邵阳地区城网A 类电压合格率低的主要原因是4 点,即 (1)无功调压设备缺陷运维不及时;(2)AVC 系统10 kV 动作限值偏大;(3)主变档位为无载调压;(4)本站无调压手段。
根据4 个主要原因,制定了对策表,如表2 所示。
为了更好地完成各项措施,联合自动化、运维、检修等人员协同配合工作,各相关对策实施如表3所示。
表1 要因确认计划表
表2 对策表
表3 2017 年7-12 月无功调压设备缺陷统计表
对策1 实施效果检查结论如下。每月无功调节设备缺陷消缺率已达98%以上,达到预期目标。
对策2 实施效果检查如下。檀江变、扶夷变相关AVC 动作值参数设置改进后,对扶夷变、檀江变两个变电站10 kV 电压情况进行统计对比,2018 年三季度对比2017 年三季度月均电压合格率明显提高,效果显著。
对策3 实施效果检查如下。青山变相关AVC 策略优化后,对青山变10 kV 电压情况进行统计对比,2018年三季度青山变10 kV电压月均合格率明显提高,由优化前的88.43%上升至优化后的99.59%,效果显著。
对策4 实施效果检查如下。2018 年三季度高崇山变10 kV 电压月均合格率明显提高,由优化前的82.13%上升至优化后的99.91%,效果显著。
通过各项措施的实施,邵阳地区城网A 类电压合格率有效提高。在整个项目实施过程中,AVC 策略优化需求由监控专业提出方式、提出意见,自动化专业负责修改,实现了两个专业的交流合作与深度 融合。